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  • 2026-01-06 发布于四川
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【年终总结】仪表工作总结

2023年,在公司及部门领导的正确指导下,我始终秉持“安全第一、精准高效、持续改进”的工作理念,围绕生产装置平稳运行核心目标,全面开展仪表专业各项工作。通过一年的努力,在仪表设备维护、故障处理、技术改造、系统优化等方面取得了显著成效,现将具体工作内容总结如下:

一、日常维护与故障处理:筑牢生产运行安全防线

全年累计处理各类仪表故障326起,平均故障响应时间控制在15分钟内,故障排除及时率达98.7%,未发生因仪表问题导致的生产停车事故。重点完成以下关键任务:

1.温度仪表维护:针对催化裂化装置反应器温度联锁系统,完成28台热电偶的校验与更换,其中发现并处理接线端子氧化、补偿导线老化等隐性问题12项,将温度测量误差控制在±0.5℃以内,确保反应温度控制精度提升15%。在常减压装置加热炉温度控制优化中,通过更换4台智能温度变送器,解决了长期存在的测量滞后问题,使炉温波动范围从±3℃缩小至±1℃,加热效率提高8%。

2.压力仪表管理:对加氢装置高压系统36台压力变送器进行全面排查,发现5台因膜片老化导致的零点漂移问题,及时更换蓝宝石膜片传感器,将压力测量稳定性提升至99.2%。在气体分馏装置丙烯塔压力控制回路中,通过调整PID参数与阀门定位器反馈曲线,解决了压力波动引发的产品质量波动问题,丙烯纯度合格率从98.5%提升至99.8%。

3.流量仪表优化:针对常减压装置原油进料流量计计量偏差问题,通过拆解检查发现漩涡流量计叶片结垢严重,组织实施在线清洗与标定,使计量误差从3.2%降至0.8%,年减少原油计量损失约500吨。同时完成12台孔板流量计的节流装置改造,更换为V锥流量计,解决了高粘度介质测量不准确的难题,测量重复性提升至0.3%。

4.液位仪表维护:在重整装置分离罐液位测量系统中,针对原浮筒液位计易卡堵问题,创新采用“导波雷达+双法兰差压”双重测量方案,通过逻辑组态实现数据交叉验证,使液位测量可靠性提升至99.5%,彻底解决了因液位失灵导致的非计划停工隐患。全年完成26台磁翻板液位计的检修,更换磁浮子18个,修复伴热系统故障9处,确保冬季低温环境下液位显示正常。

5.分析仪表校准:重点加强气体分析仪表管理,完成16台气相色谱仪、8台在线硫分析仪的定期标定,优化标气配置方案,使分析数据准确性提升20%。在脱硫装置H2S在线分析仪改造中,引入激光光谱分析技术,取代传统电化学传感器,将维护周期从1个月延长至6个月,年节约备件费用3.5万元。

二、预防性维护与定期校验:构建设备全生命周期管理体系

严格执行仪表设备预防性维护计划,全年完成1268台套仪表的定期校验,发现并处理潜在故障隐患89项,设备平均无故障运行时间(MTBF)较去年提升22%。

1.制定精细化维护方案:根据不同装置仪表的重要程度与运行环境,将仪表划分为A、B、C三类,实施差异化维护策略。其中A类关键仪表(如联锁系统压力变送器、安全阀门定位器)维护周期缩短至1个月,B类常规仪表为3个月,C类辅助仪表为6个月。针对关键机组振动监测系统,增加半月一次的趋势分析,提前发现汽轮机轴振动异常升高趋势3次,通过及时动平衡校正避免了设备损坏。

2.完善校验标准与流程:修订《仪表校验作业指导书》,新增智能仪表HART协议通讯校验、无线仪表信号强度测试等12项内容,确保校验过程规范化。全年使用标准仪器15台套,均在计量检定有效期内,校验数据准确率达100%。在DCS系统I/O模块校验中,采用“通道切换测试法”,发现并更换故障模拟量输入模块8块、数字量输出模块5块,确保控制系统信号采集可靠性。

3.备品备件管理优化:建立关键仪表备件最低库存预警机制,对28种易损备件(如热电偶丝、变送器膜片、阀门定位器)设定安全库存,全年备件周转率提升35%,紧急采购次数从去年的18次降至5次。同时开展备件利库工作,修复旧变送器12台、阀门定位器8台,节约采购成本约8万元。

三、技术改造与系统升级:推动仪表自动化水平提升

积极参与公司重点技改项目,完成仪表自动化系统升级改造6项,引入新技术、新设备12台套,提升了装置自动化控制水平与智能化程度。

1.DCS系统升级项目:作为技术骨干参与催化裂化装置DCS系统升级,负责1200点I/O信号的迁移与测试,编写组态逻辑350页,解决了新旧系统通讯协议不兼容问题。通过优化控制算法,使反应压力控制回路调节时间从15秒缩短至8秒,主风流量控制稳定性提升30%,项目投用后装置操作平稳率提高至99.6%。

2.SIS系统完善:针对加氢装置安全仪表系统(SIS),完成16个安全联锁回路的功能安全评估(SIL定级),新增8台安全型压力变送器、5台紧急切断阀,通过TüV认证的逻辑验证,使SIS系统达到SIL2等级要求。在联锁试验中,创新

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