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[QC成果]小断面水工隧道光面爆破质量控制
一、工程概况
本次QC活动针对XX水利枢纽工程配套输水隧道项目,该隧道为小断面水工隧道,设计断面尺寸为宽2.8m×高3.2m(城门洞型),全长1200m,隧道轴线坡度1.5‰,埋深20-80m。隧道穿越岩层以中风化花岗岩为主,局部夹薄层片麻岩,岩层整体性较好,但存在少量节理裂隙,岩体抗压强度30-50MPa。
本隧道作为工程核心输水构筑物,对开挖成型质量、围岩稳定性及防水性能要求极高。光面爆破作为隧道开挖的核心工艺,其施工质量直接影响隧道轮廓线精度、围岩扰动程度、后续支护及衬砌施工效率,进而决定工程整体质量与使用寿命。为解决小断面隧道空间受限、爆破参数控制难度大、围岩保护要求高的问题,项目部QC小组针对性开展本次质量控制活动。
二、QC小组概况
小组名称
XX水利枢纽输水隧道项目部QC小组
成立时间
XXXX年XX月XX日
活动时间
XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日
活动次数
12次
小组类型
现场型
出勤率
98%
成员组成
姓名
职务/职称
分工
XXX
项目经理/高级工程师
小组组长,统筹活动开展,审批方案
XXX
技术负责人/工程师
副组长,制定技术方案,分析质量问题
XXX
施工员
现场施工组织,参数实施与管控
XXX
质量员
质量检测与数据统计,不合格项跟踪
XXX
爆破员/特种作业人员
爆破作业实施,参数调整反馈
XXX
测量员
隧道轮廓线测量,数据复核
三、选题理由
3.1工程质量需求
小断面水工隧道断面狭小,开挖后围岩暴露面积相对集中,若光面爆破质量不佳,易出现超欠挖、围岩破碎、裂缝发育等问题,不仅增加支护工程量和混凝土回填成本,还可能引发围岩坍塌、渗水等隐患,影响隧道输水功能及结构安全。规范要求隧道超欠挖控制在±5cm内,围岩完整性系数Kv≥0.8,需通过精准质量控制实现目标。
3.2施工技术难点
本隧道为小断面设计,炮孔布置空间受限,周边眼、辅助眼、掏槽眼的间距与角度控制难度大;岩层节理裂隙发育,爆破能量易沿裂隙传递,导致围岩扰动过大;同时,小断面隧道爆破后通风、排烟效率低,对爆破器材性能及装药结构要求更高,需通过QC活动优化技术方案。
3.3成本与效率提升需求
传统爆破工艺超欠挖现象频发,后续处理需消耗大量人力、物力,且延误施工工期。通过本次QC活动,优化光面爆破参数,减少超欠挖及围岩损伤,可降低返工成本,提高施工效率,确保工程按期竣工。
3.4行业标准要求
依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水工隧道施工规范》(SL620-2013)及《爆破安全规程》(GB6722-2014),光面爆破作为隧道开挖关键工序,需严格控制爆破参数及施工过程,确保质量符合规范要求,本次QC活动可推动标准落地执行。
四、现状调查
4.1调查时间与范围
调查时间:XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日;调查范围:隧道进口段前100m开挖作业面,共完成20个循环的爆破施工,对每个循环的超欠挖情况、围岩完整性、炮孔利用率等指标进行全面检测统计。
4.2调查方法
采用测量法、直观检查法、数据统计法相结合的方式:通过全站仪精准测量隧道开挖轮廓线,对比设计断面得出超欠挖数据;现场观察围岩表面裂缝、破碎情况,评定围岩扰动程度;记录每个循环的炮孔数量、装药量、爆破进尺,计算炮孔利用率。
4.3调查结果与问题分析
经统计,20个爆破循环中,超欠挖合格(±5cm内)的循环仅8个,合格率40%;超挖严重(>5cm)的循环9个,占比45%,最大超挖量达12cm;欠挖循环3个,占比15%,最大欠挖量6cm。同时,12个循环出现围岩表面裂缝,占比60%,炮孔平均利用率仅82%。
通过对不合格项分类统计,核心问题集中在:一是周边眼间距不合理,导致爆破后轮廓线不平整;二是装药结构不当,单孔装药量过大,造成围岩过度扰动;三是炮孔角度偏差,引发超欠挖;四是起爆顺序不合理,影响爆破效果。其中,周边眼参数控制不当及装药结构问题占总不合格项的75%,为主要质量症结。
五、设定目标
5.1质量目标
1.光面爆破超欠挖合格率由40%提升至85%以上,超挖量控制在5cm内,杜绝欠挖现象;2.围岩完整性系数Kv≥0.85,爆破后围岩表面裂缝发生率降至20%以下;3.炮孔利用率提升至90%以上,爆破进尺稳定达标。
5.2目标可行性分析
1.技术可行:QC小组配备专业技术人员,具备丰富的水工隧道爆破施工经验,可结合岩层特性优化爆破参数;同时,可借鉴同类小断面隧道光面爆破的成功案例,引入成熟技术方法。2.资源可行:项目部配备全站仪、精准爆破器材等设备,爆破作业人员均持证上岗,具备满足施工需求的资源条件。3.管理可行:建立完善的质量管控体系,明确
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