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2025年苏州联胜化学有限公司蒸汽管道泄漏事故应急演练方案
2025年10月15日上午9:00,苏州联胜化学有限公司生产二车间东侧DN200蒸汽主管线因长期高温高压运行导致焊缝疲劳开裂,引发蒸汽泄漏。现场可见白色蒸汽雾团扩散,泄漏点周边5米范围内温度快速升高至80℃以上,管道压力由正常1.6MPa降至1.2MPa且持续下降,存在扩大泄漏风险,可能导致周边设备损坏或人员烫伤。本次演练以检验公司蒸汽泄漏应急响应机制有效性、提升各部门协同处置能力为核心目标,重点验证应急指挥中心指令传达效率、抢险组泄漏控制操作规范性、疏散组人员转移准确性及医疗组现场救治及时性,同步测试应急物资储备充足性与通讯系统可靠性。
演练组织架构明确:应急指挥中心设于公司中控室,由总经理李建国任总指挥,生产副总张磊、安全总监王芳、设备总监陈强任副指挥,负责决策指令发布;抢险组由设备部主管周明带队,成员为维修班6人(含2名持证焊工),配备隔热服、防烫手套、便携式测压仪、防爆工具包及应急阀门扳手;疏散组由安全部主管刘红牵头,成员为各车间安全员8人,携带扩音器、应急手电、人员清点表;医疗组由公司医务室主任赵琳负责,成员2名护士,配备急救箱(含烫伤膏、无菌纱布、冰袋)、担架;后勤组由行政部主管吴伟统筹,负责保障现场饮用水、备用通讯设备及维修材料(焊条、密封胶);监测组由环保部技术员孙阳带队,携带红外热成像仪、温湿度监测仪,实时监测泄漏区域环境参数。
9:02,生产二车间巡检员王强沿管廊巡检至3支架时,听到异常嘶鸣声,发现东侧蒸汽管线支架处有白色蒸汽溢出,立即用随身携带的红外测温仪检测泄漏点周边温度(85℃),确认非管道保温层破损后,通过对讲机向车间班长陈刚“二车间东侧蒸汽主管线3支架处疑似泄漏,可见蒸汽雾团,温度异常,请求确认。”9:03,班长陈刚抵达现场,观察到蒸汽持续扩散,管道表面有明显湿痕(因高温蒸汽遇冷液化),使用测压仪检测管道压力(1.1MPa),判定为蒸汽泄漏事故,立即通过车间固定电话向应急指挥中心“生产二车间东侧DN200蒸汽主管线3支架焊缝开裂泄漏,蒸汽扩散范围约5米×8米,现场无人员受伤,请求启动应急响应。”
9:04,指挥中心接报后,总指挥李建国根据《蒸汽管道泄漏应急处置方案》判定为II级事故(较大泄漏,需跨部门协同处置),立即启动应急响应:“各应急小组注意,生产二车间东侧蒸汽管线发生泄漏,现启动II级应急响应,抢险组3分钟内携带装备赶赴现场,疏散组引导二车间及相邻三车间人员按B路线撤离,医疗组在南停车场设置临时救护点,监测组实时反馈环境数据,后勤组10分钟内将备用阀门及密封材料送至现场。”9:06,抢险组穿戴完毕(隔热服需检查衣领、袖口密封,手套与服装紧密连接)抵达现场,首先在泄漏点周边15米设置警戒带(由2名成员执行),阻止无关人员进入;周明使用测压仪确认管道压力(1.0MPa),通过管道标识确认上游控制阀门位于管廊东侧50米处(手动截止阀),安排2名成员携带阀门扳手前往关闭,同时观察压力变化;另2名成员使用红外热成像仪扫描泄漏点,确认无其他隐患点。9:08,上游阀门关闭后,管道压力降至0.8MPa,蒸汽泄漏量减少,但仍有少量溢出(因管道内残余蒸汽),周明判断需启动紧急切断阀(位于装置区总阀室),联系中控室操作员远程关闭,9:10,压力降至0.2MPa,蒸汽基本停止泄漏。
疏散组于9:05抵达二车间,刘红通过扩音器指挥:“全体人员注意,东侧蒸汽管线泄漏,请勿恐慌,沿车间东侧安全通道向停车场撤离,避免接触蒸汽区域!”安全员分组引导,1人在前持手电照亮路线,1人在后清点人数,9:12,二车间45名员工全部撤离至南停车场(预定集合点),相邻三车间28名员工同步撤离,9:15完成全员清点(无遗漏),刘红向指挥中心“二车间、三车间共73人已安全撤离,无滞留人员。”
医疗组9:07到达南停车场,设置警戒区域,赵琳检查急救物资后,对1名因避让蒸汽轻微烫伤的员工(手背红肿)进行处理:用流动凉水冲洗15分钟,涂抹烫伤膏,覆盖无菌纱布;对另1名因奔跑摔倒擦伤的员工进行消毒包扎,确认无其他伤员后,报告指挥中心:“现场救治完成,无重伤员需送医。”
监测组9:05开始作业,孙阳使用红外热成像仪扫描泄漏区域,9:07记录:“泄漏点周边5米内最高温度78℃,10米外温度30℃(环境温度25℃),无蒸汽扩散至其他区域。”9:10关闭阀门后,9:12复测:“泄漏点温度降至45℃,管道压力0.15MPa,无异常升温,环境安全。”
9:15,抢险组确认蒸汽完全停止泄漏,周明“上游手动阀及紧急切断阀均已关闭,管道压力0.1MPa,具备维修条件。”指挥中心指令:“维修组立即开展补焊作业,监测组全程监测温度,疏散组维持集合点秩序,医疗组留驻备勤。”9:20,维修班穿戴防护装备(防尘口罩、护
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