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  • 2026-01-21 发布于上海
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DAT-IAT工艺运行参数优化及生态安全评价

一、引言

随着环保要求的日益严格,城市污水处理工艺的效能与生态安全性备受关注。DAT-IAT(DemandAerationTank-IntermittentAerationTank)工艺作为一种改良型SBR(序批式反应器)工艺,融合了连续流与间歇式处理的优势,在中小型污水处理厂应用广泛。然而,为进一步提升其处理效率、降低能耗并保障生态安全,对其运行参数进行优化及开展生态安全评价十分必要。

二、DAT-IAT工艺概述

2.1工艺原理

DAT-IAT工艺核心在于DAT池与IAT池的协同运作。污水首先进入DAT池,该池持续曝气,污水在此经历高负荷生化反应,能快速降解有机物(如COD、BOD)并启动部分硝化作用。随后,DAT池出水流入IAT池,IAT池按周期运行,在曝气期强化脱氮除磷,沉淀期实现泥水分离,排水期排出处理后的清水。通过这种连续与间歇结合的方式,实现对污水中污染物的高效去除。

2.2工艺流程

一般而言,DAT-IAT工艺前端可设初沉池,用于进一步去除部分SS和COD。污水经预处理后进入DAT池,完成初步处理后流入IAT池进行深度处理,处理后的水进入后处理阶段,包括污泥脱水等环节,剩余污泥经浓缩、脱水后外运处置。

2.3各工序处理效率

预处理阶段:通过粗/细格栅和沉砂池去除大颗粒悬浮物(SS)及砂粒。粗格栅可拦截直径大于10mm的杂质,细格栅进一步截留1-10mm的颗粒,整体SS去除率为30%-50%。

DAT池(连续曝气阶段):COD/BOD去除率可达60%-70%,BOD去除率更高(70%-80%)。氨氮在溶解氧(DO)2-4mg/L条件下,通过硝化作用转化为硝酸盐,去除率约为40%-50%。水力停留时间(HRT)通常为4-6小时,混合液悬浮物浓度(MLSS)需维持在3-5g/L以保证污泥活性。

IAT池(间歇曝气阶段):脱氮效率在曝气期(DO2-3mg/L)完成硝化,沉淀期转为缺氧环境后,反硝化菌利用有机物将硝酸盐还原为氮气,总氮去除率可达70%-85%。除磷效率通过聚磷菌的厌氧释磷和好氧吸磷作用,结合化学除磷剂(如铁盐)投加,总磷去除率可提升至80%-90%。对COD的进一步降解贡献约10%-15%,最终出水COD可稳定低于50mg/L。单周期时长通常为4-6小时,其中曝气占40%-50%,沉淀占20%-30%,排水占10%-15%。

三、运行参数优化

3.1优化目标

提高处理效率,降低能耗,增强脱氮除磷效果,减少运行成本。

3.2优化方法

根据进水负荷调整运行参数:根据进水负荷动态调整DAT池HRT和IAT池周期。当进水负荷高时,适当延长DAT池HRT,保证有机物充分降解;同时调整IAT池周期,如增加曝气时间,以强化脱氮除磷。

DO在线监测与曝气强度控制:通过DO在线监测设备,实时掌握池中溶解氧含量,动态控制曝气强度。避免过度曝气导致能耗增加,同时防止曝气不足致使硝化不完全。当DO含量低于设定范围下限,自动加大曝气量;高于上限,则减少曝气量。

污泥浓度与沉降性能控制:每日检测SVI(污泥容积指数),将其控制在30-150mL/g。定期排泥,防止污泥膨胀。根据IAT池污泥沉降性,合理调整污泥回流比,一般控制在50-100%。当污泥沉降性能良好时,可适当降低回流比,反之则提高回流比。

碳源与除磷剂精准投加:根据进水C/N/P比例,动态调整碳源和除磷剂投加量。结合在线仪表(如硝酸盐探头),实时监测水质指标,实现精准控制。当C/N比过低,影响反硝化效果时,及时补充碳源;根据总磷监测结果,按需投加除磷剂。

3.3优化案例分析

某污水处理厂采用DAT-IAT工艺,优化前能耗较高,脱氮除磷效果不稳定。通过优化运行参数,根据进水水质水量实时调整DAT池HRT和IAT池周期,利用DO在线监测控制曝气强度,合理调控污泥回流比,精准投加碳源和除磷剂。优化后,能耗降低约20%,总氮去除率稳定在80%以上,总磷去除率提升至85%左右,出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A要求。

四、生态安全评价

4.1评价指标与方法

常规水质指标:检测COD、BOD5、SS、NH4+-N、总磷等指标,依据国家相关排放标准,判断污水是否达标排放。例如,COD、NH4+-N、SS经DAT-IAT工艺处理后应满足相应标准,若氮元素仅发生形态转变(如从NH4+-

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