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  • 2026-01-22 发布于四川
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2025年植保机械工程师工作总结及2026年工作计划.docx

2025年植保机械工程师工作总结及2026年工作计划

2025年是植保机械技术迭代与产业需求深度融合的关键一年。作为团队核心技术骨干,全年工作围绕“高效、精准、智能、绿色”四大方向展开,聚焦变量喷药系统优化、电动植保机械动力匹配、防漂移技术升级等核心课题,同时强化田间试验数据积累与跨部门协同,推动3款新产品完成量产验证,2项技术标准进入行业征求意见阶段。现将全年工作成果、不足及2026年重点规划总结如下:

一、2025年工作总结:技术攻坚与落地验证的双向突破

(一)核心技术突破:从“能用”到“好用”的质效提升

1.变量喷药系统的算法优化与工程化落地

年初承接的“基于多源传感的变量喷药控制系统”项目,目标是解决传统植保机“一行一速一药量”的粗放作业问题。项目初期面临三大挑战:一是作物冠层识别传感器(激光雷达+光谱仪)在田间复杂光照下的误判率高达18%;二是药液流量调节阀响应延迟(0.3秒)导致喷量调整滞后于行进速度变化;三是不同药剂(乳油、悬浮剂、水剂)的粘度差异对流量控制精度的影响缺乏量化模型。

针对传感器误判问题,团队引入深度学习算法对3000组田间冠层数据(涵盖小麦、玉米、棉花3种作物,苗期至成熟期6个生长阶段)进行训练,将识别准确率提升至97.2%;针对调节阀延迟,通过优化步进电机驱动程序(将控制频率从50Hz提升至200Hz)并增加预补偿模块,将响应时间压缩至0.1秒内;针对药剂适配性,联合农药制剂企业开展12组对比试验,建立“粘度-压力-流量”三元关系模型,最终系统在标准测试条件下的喷量控制误差从±8%降至±3%。该系统已搭载于公司2025款自走式喷杆喷雾机,在河南、山东、新疆3省5个万亩级农场完成1.2万亩作业验证,药液利用率较传统机型提升22%,亩均用药成本降低15元。

2.电动植保机械的动力系统匹配与热管理优化

随着农业绿色转型加速,电动植保机械(以锂电为动力源)成为年度研发重点。团队负责的“400L电动自走式喷雾机”项目中,初期样机暴露出两大问题:一是锂电池在-5℃环境下容量衰减至标称值的65%,导致低温作业续航仅2小时(目标4小时);二是电机驱动系统在连续喷洒(泵机负载率80%以上)时温升过快(最高达85℃),存在绝缘老化风险。

针对低温续航问题,采用“电池包主动加热+智能放电策略”方案:在电池组内嵌入PTC加热片,通过温度传感器联动控制(当电池温度<5℃时启动加热至15℃),并优化BMS系统的放电倍率(低温时限制最大放电电流为1C,避免过放),实测-5℃环境下续航提升至3.8小时,接近目标值;针对热管理问题,重新设计驱动电机的散热结构(将原有风冷改为液冷,增加独立散热回路),并在泵机与电机之间增加弹性减震垫(降低机械振动产热),最终连续作业4小时后电机温度稳定在55℃以下,系统可靠性显著提升。该机型已通过农业农村部农机推广鉴定,预计2026年春季上市,目标年销量1000台。

3.防漂移技术的场景化适配与效果验证

防漂移是减少农药浪费、避免邻作污染的关键技术。本年度重点优化“空气辅助+智能风场补偿”组合方案:空气辅助系统通过高速气流(30m/s)包裹雾滴,减少自然风(2-5m/s)对雾滴轨迹的干扰;智能风场补偿则通过机身侧装的三杯式风速仪(采样频率10Hz)实时监测环境风速风向,动态调整喷杆高度(±20cm)和喷头角度(±15°)。

在江苏盐城(水稻田,平均风速3.2m/s)、河北邯郸(玉米田,平均风速4.1m/s)开展的对比试验中,优化后的系统较传统防漂移喷头(仅空气辅助)的雾滴漂移率从12%降至5%(风速≤5m/s时),在5-7m/s阵风条件下仍能控制漂移率在8%以内(行业标准为≤10%)。该技术已申请2项发明专利,计划2026年推广至所有喷杆喷雾机及无人机配套喷头。

(二)产品迭代优化:从“实验室”到“田间”的全流程打磨

全年主导完成5款在售机型的迭代升级,重点解决用户反馈的“三大痛点”:

-操作便捷性:针对机手反映的“参数设置复杂”问题,将原有的物理按键+显示屏操作改为“一键模式+自定义记忆”功能(支持存储5组常用作业参数),操作步骤从7步减少至2步,新机手培训时间缩短60%;

-维护便利性:针对药液泵、过滤器等易损件“拆卸耗时”问题,重新设计快拆结构(如泵体采用卡箍连接替代螺栓固定),单次维护时间从40分钟降至10分钟;

-可靠性:针对东北地区用户反馈的“冬季管路结冰”问题,在喷杆管路中增加电伴热带(功率50W/m),并集成温度传感器(-10℃时自动启动加热),彻底解决低温下管路冻结导致的喷药中断问题。

通过上述优化,2025年在售机型的用户满意度从82%提升至91%,售后故障率较2024年下降27%。

(三)田间试验与数据积累:构建“技

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