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  • 2026-01-22 发布于四川
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2025年收割机工程师工作总结

2025年,作为收割机研发团队的核心工程师,我的工作始终围绕“技术迭代突破、产品性能升级、用户需求响应”三条主线展开。全年深度参与4个重点项目,主导完成2项关键技术攻关,牵头解决12项现场技术难题,推动3款机型完成量产前验证。以下从技术研发、问题解决、团队协作、个人提升四个维度,对本年度工作进行系统总结。

一、技术研发:聚焦智能化与可靠性,突破核心瓶颈

本年度研发重点集中在“智能割台自适应系统”与“低损失脱粒装置”两个模块。这两个方向既是用户反馈中“效率”与“损失率”两大痛点的直接回应,也是公司本年度产品战略“向中高端市场突围”的关键支撑。

(一)智能割台自适应系统:从理论到落地的全流程攻坚

年初立项时,团队设定目标:通过多传感器融合与控制算法优化,实现割台仿形响应速度提升30%、不同作物(小麦/水稻/玉米)切换时的割茬高度一致性误差≤2cm,同时降低30%的操作复杂度。

研发初期遇到两大挑战:一是多传感器(激光测距、倾角传感器、土壤硬度传感器)数据融合时的延迟问题,实验室环境下仿真误差仅0.5cm,但田间测试因电磁干扰、作物遮挡,误差放大至5cm;二是仿形执行机构(液压油缸)的响应滞后,传统PID控制在复杂地形(垄沟/土堆)下出现过调,导致割台碰撞地面或漏割。

针对第一个问题,团队重新梳理传感器布局方案:将激光测距仪从割台前端移至中部,减少作物遮挡概率;引入卡尔曼滤波算法对倾角传感器数据进行实时修正,同时增加加速度计作为冗余,通过加权融合策略将数据延迟从80ms压缩至20ms。针对第二个问题,放弃传统PID控制,采用模型预测控制(MPC)算法,提前300ms预测地形变化趋势,结合液压系统的流量-压力特性建立动态模型,调整油缸动作指令的输出频率,最终将响应滞后时间从150ms缩短至50ms。

7月田间实测时,系统在小麦田(平整地)割茬高度误差≤1cm,在水稻田(泥脚深度15-25cm)误差≤1.5cm,玉米田(垄作地形)误差≤2cm,完全达到设计目标。该系统已应用于公司新推出的4LZ-8G型联合收割机,经10家合作社实测反馈,平均收割效率提升12%,操作手日均工作强度降低25%(因手动调整割台次数从日均80次降至20次)。

(二)低损失脱粒装置:从结构优化到材料升级的协同创新

用户调研显示,南方水稻种植区对“总损失率”的容忍度从2024年的3%降至2025年的2%,东北玉米种植区则要求“籽粒破碎率”≤0.8%(原标准1.2%)。团队针对这一需求,启动脱粒装置专项改进。

传统脱粒滚筒采用钉齿+纹杆组合结构,但在高湿水稻(含水率25%以上)工况下,籽粒易因挤压破碎;玉米脱粒时,部分籽粒因碰撞凹板筛边缘导致破损。通过EDEM离散元仿真分析,发现问题根源在于:1)脱粒间隙在喂入量波动时无法动态调整;2)凹板筛表面的棱边设计增加了籽粒碰撞能量。

改进方案分三步:首先,在脱粒滚筒驱动轴上增加扭矩传感器,实时监测喂入量变化,通过伺服电机动态调整滚筒与凹板筛的间隙(调节范围5-25mm),高喂入量时增大间隙减少挤压;其次,将凹板筛边缘改为圆角过渡(半径3mm),并在表面喷涂0.2mm厚的聚氨酯弹性涂层,降低碰撞能量;最后,优化脱粒滚筒的钉齿排列密度(从每平方米12个增至15个),同时将钉齿材料从45钢改为20CrMnTi渗碳钢,表面硬度提升至HRC55,耐磨性提高40%。

10月在江苏盐城(水稻)、吉林松原(玉米)两地进行对比测试:水稻总损失率从原机的2.8%降至1.7%(其中脱粒损失从1.5%降至0.8%),玉米籽粒破碎率从1.1%降至0.6%。该技术已申请2项发明专利(“一种动态调节脱粒间隙的联合收割机”“一种防破碎凹板筛结构”),预计2026年覆盖公司60%以上的中高端机型。

二、问题解决:从现场反馈到快速迭代的闭环管理

本年度累计处理售后技术问题47项,其中12项为“高频共性问题”(出现次数≥5次)。通过建立“问题-分析-验证-推广”的闭环流程,将平均解决周期从2024年的7天缩短至3天,重复故障率从15%降至4%。

(一)典型案例:某机型割刀异常磨损问题

5月接到河南某合作社反馈:新购的4LZ-6B型收割机作业50小时后,割刀动刀片刃口磨损量达2mm(标准≤1mm),导致切割不净。现场拆解发现,动刀片与定刀片的间隙普遍偏大(0.8-1.2mm,标准0.3-0.5mm),且刀杆与刀梁的连接螺栓松动率达60%。

初步分析认为:一是装配过程中刀杆直线度超差(实测0.5mm/m,标准≤0.3mm/m),导致刀片间隙难以精准调整;二是刀梁材质(Q235钢)硬度不足(HB120),长期振动后螺栓孔变形,引发松动。

团队立即采取措施:1)在装配环节增加刀杆直线度全检(采用激光对线仪),超差件直接返工;2)

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