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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年制动系统技术员工作总结及2026年工作计划
2025年是制动系统技术迭代加速、应用场景多元化的一年。作为深耕该领域的技术员,全年工作紧密围绕“新能源车型制动系统匹配优化”“传统车型制动可靠性提升”“智能制动技术预研”三条主线展开,同时兼顾生产端工艺改进与售后故障快速响应。现将全年工作成果、技术突破、存在问题及2026年重点规划总结如下:
一、2025年工作总结:技术攻坚与全流程落地
(一)新车型制动系统开发:从匹配到验证的全周期把控
全年主导或参与5款新车型制动系统开发(含3款纯电车型、1款混动车型、1款商用车),其中纯电车型占比60%,核心挑战在于解决“能量回收与机械制动的协同控制”及“轻量化与制动效能的平衡”两大问题。
以某A0级纯电车型为例,前期台架测试中发现:当能量回收介入时,制动踏板行程与减速度曲线存在0.3秒延迟,导致驾驶员主观感受“制动力突兀”。通过联合电控团队,重新标定电机回收扭矩的梯度变化逻辑,将回收扭矩占比从最高70%调整为分阶段(0-0.2g减速度时回收占比80%,0.2-0.4g时占比50%,0.4g以上完全由机械制动介入),同时在踏板行程传感器中增加冗余信号通道,实时反馈驾驶员踩踏板的速率(区分紧急制动与常规制动)。优化后,主观评价从“一般”提升至“优秀”,客观数据显示制动响应一致性提升15%,百公里电耗因回收效率优化降低2.1%。
商用车方面,某轻卡车型用户反馈“长下坡时制动热衰退明显”,通过拆解分析发现原配套的铸铁制动盘散热筋设计不合理(筋高仅8mm,间距12mm),导致热容量不足。重新设计为螺旋形散热筋(筋高12mm,间距8mm),并选用含铜量3%的合金铸铁材料(原材含铜1%),台架热衰退测试显示:连续10次0.3g制动后,制动效能保持率从68%提升至85%,实车验证中长下坡(15km连续下坡)后制动距离缩短22%,该方案已纳入商用车制动系统标准设计库。
(二)存量车型故障闭环:从“救火”到“预防”的模式升级
全年处理售后及生产端制动系统故障127例,覆盖异响、制动力不足、制动液泄漏三大类,其中异响占比58%(74例)。通过建立“故障-数据-根因”分析模板,将平均故障解决周期从2024年的5天缩短至3天,重复性故障发生率从12%降至4%。
典型案例:某畅销SUV车型连续3个月反馈“低速(20km/h以下)轻踩刹车时发出‘叽叽’高频异响”。传统排查聚焦摩擦片与制动盘贴合度,但拆解20台故障车后发现:异响仅出现在前制动钳导向销润滑脂失效的车辆中(润滑脂流失率92%)。进一步分析原润滑脂(PAO基础油+锂基稠化剂)的高温性能(滴点180℃),而该车型前制动钳在低速频繁制动时温度可达200℃(红外测温数据),导致润滑脂软化流失,导向销卡滞,摩擦片与制动盘接触时产生高频振动。更换为全氟聚醚润滑脂(滴点320℃),并在装配时增加导向销防尘套(原设计无),后续3个月跟踪未再出现同类异响,该方案推广至同平台4款车型,预计年节约售后成本120万元。
生产端重点解决“制动盘端面跳动超差”问题。某工厂制动盘机加工后端面跳动均值0.08mm(标准≤0.05mm),导致装配后制动踏板抖动。通过追溯加工工艺,发现粗车与精车工序间的装夹定位面存在铁屑残留(清洁度≤50mg,实际检测80-120mg),导致精车时定位偏差。增加“粗车后高压气吹+视觉检测”工序(清洁度提升至≤30mg),端面跳动均值降至0.035mm,一次合格率从82%提升至96%,年减少返工成本45万元。
(三)技术预研与团队赋能:应对智能化与轻量化趋势
面对线控制动(BBW)、复合制动(液压+电机制动)等新技术,全年主导完成3项预研课题:
1.线控制动系统冗余设计验证:搭建“双控单元+双传感器”冗余架构,模拟主控制器失效场景(软件注入故障),验证冗余控制器能否在100ms内接管并保持0.3g以上制动力。测试中发现冗余传感器信号延迟(约80ms)可能导致制动力阶跃,通过优化信号滤波算法(引入卡尔曼滤波),将延迟降至30ms,满足ISO26262ASILD级安全要求。
2.碳纤维增强复合材料(CFRP)制动盘应用可行性:对比CFRP与传统铸铁盘的热容量(CFRP为500J/(kg·K),铸铁为460J/(kg·K))、密度(CFRP1.8g/cm3,铸铁7.2g/cm3),在某高性能电动车上进行200次0-100km/h紧急制动测试,CFRP盘温度峰值(480℃)比铸铁盘(620℃)低22.6%,但成本为铸铁的8倍。提出“CFRP仅用于摩擦面,基体用铝合金”的复合结构方案,预计成本可降至4倍,已启动样件制作。
3.制动系统数字孪生模型构建:基于Simulink搭建包含摩擦特性、热
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