家4井完井返工案例分析.pdfVIP

  • 0
  • 0
  • 约2.38千字
  • 约 14页
  • 2026-01-24 发布于陕西
  • 举报

家4井完井返工案例分析

前言

本井的返工的事件,客观的讲是一次失误,是设计、监督、

技术服务、现场施工各个环节共同失误造成的一次返工事件,事

后都吸取了深刻的教训,也引起了每个环节相关人员的高度重视,

本事件发生在3年前,但3年来施工现场也出现个别井因工具管串

装配有误差、下完井丈量不准现象的发生,如枣1274-6井下完

井丈量计算错误等问题,为减少现场失误,提高完井成功率,特

做本案例,供大家共勉。

汇报内容

一、基本情况

二、施工过程

三、原因分析

四、体会与认识

家4井为官109-1断块的一口注水井,该井2006年11月完钻

后简化试油下泵投产,投产后由于原油物性差,不能正常生产,

后实施化学吞吐措施,采用井筒伴热降粘(倒地下掺水)生产,

初期产量5吨,因开发需要2009年5月转注,日注能力60方,油

压17Mpa;2018年8月4日该井油压由17MPa降至8MPa,经

调整配注,但压力始终在8MPa,后经地质测试在1763.5-

1769.4m处套漏。

1、基础数据:

基础数据:

完井套管数据:

2、施工目的

家4井2018年8月4日正常注水时油压由17MPa突降至

8MPa,8月10日配注上调20-80m³,但压力始终在

8MPa,9月5日,测吸水剖面在1763.5-1769.4m处套漏。

因此决定对其实施找堵漏措施,恢复注水。

3、主要工序:

1、洗井:使用密度1.0清水40方洗井,落实井口压力,若有压力则选择合适密度压

井液压井合格后施工。

2、提原井:提出井内管柱,地面丈量管柱。

3、冲砂:下笔尖(带中间球座)至人工井底,彻底洗井、投球对管柱试压合格后

提出。

4、通井:下∮116mm通井规通井至人工井底,彻底洗井后提出。

5、刮削:下GX-T140套管刮削器刮削至人工井底,彻底洗井后提出。

6、验套:下双封隔器验套管柱,对油层以上套管验套,找准漏失点并测吸收量。

7、根据验套结果待定下步措施。

主要工序:施工准备、洗井、提原井管柱、冲砂、通井、刮削、

下双封找漏、验套、测40臂、下完井管坐封、试注注不进、提出查

问题、下完井管坐封、试注、完井、收尾。

三、原因分析:

该井上修后,按设计要求,经过封隔器找漏1760.67-1761.89m有漏,吸

收量10Mpa5min进水0.8方,测井径显示1698.1-1799.7m腐蚀扩径、

1760.5-1769.2m孔洞、2026.8-2029.3m弯曲变形,因此要求卡漏完井:

FXY441-115封隔器*1920m+滑套*1930m+10m筛管*1950m+丝堵*2000m,

要求油管为新内衬油管。

3

下完井管柱到位后,清水30m反洗井,泵压3MPa,出口进罐,提管柱

25cm,油管正打压5MPa、10MPa、15MPa,各稳压5min,下放管柱坐封,

3

油管打压18MPa憋开滑套,测吸收量7MPa,3min进水0.3m,坐井口试注,

泵压17兆帕,30分钟逐渐注不进水,油压与泵压持平,后提出管住查问题:提

出发现封隔器内没有滑套,检查封隔器下部油管,发现滑套将油管内的内衬胶皮

堆积,至油管堵塞。

原因分析:

1、坐封所用滑套外径55mm,而下方油管采用73mm内衬油管,内径只有

54mm,小于滑套外径,因此在试注过程中,滑套将油管内的内衬胶皮堆积,

至油管堵塞。

2、早期采油厂一直采用73mm普通油管,

其内径达到62mm,大于滑套外径,坐封

过程中不会出现油管堵塞现象,随着内衬

油管的普及,其壁厚大于普通油管,设计

要求用内衬油管,对封隔器下方油管没有注

明,监督、技术服务、现场施工

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档