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- 约9.12千字
- 约 15页
- 2026-01-27 发布于四川
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电厂安全自查报告(2篇)
电气设备安全检查
高压开关柜检查
此次对全厂21组高压开关柜进行了全面检查。检查中发现3号开关柜的母线连接部位存在轻微发热现象,经专业红外热成像仪检测,温度相较于正常部位高出15℃。进一步排查发现,这是由于母线连接螺栓松动,接触电阻增大导致的。我们及时安排检修人员对螺栓进行紧固处理,并在处理后再次进行测温,温度恢复正常。同时,对所有开关柜的触头、接点进行了详细检查,部分触头表面存在轻微氧化情况,我们采用专业的触头清洁剂进行了清洁,有效降低了氧化对设备性能的影响。
变压器检查
在对2台主变压器和3台厂用变压器的检查过程中,各项运行参数基本正常。但在对1号主变压器进行油样检测时,发现油中的乙炔含量略有超标,达到2μL/L(正常标准应小于1μL/L)。这可能预示着变压器内部存在局部放电现象。我们立即组织专业技术人员对变压器进行了全面的电气试验,包括绕组直流电阻测试、变比测试、绝缘电阻测试等,各项试验结果均正常。为确保安全,我们缩短了对该变压器的油样检测周期,由原来的每季度一次改为每月一次,并加强了对其运行状态的实时监测。
电动机检查
对全厂56台电动机进行了检查,发现7号给水泵电动机存在振动异常问题,振动幅值达到0.12mm(正常标准应小于0.08mm)。经过仔细排查,确定是由于电动机轴承磨损严重导致的。我们及时更换了该电动机的轴承,并对轴的同心度进行了校正,处理后电动机振动恢复正常。此外,还对电动机的绝缘电阻进行了测试,发现3台电动机的绝缘电阻值偏低,均在0.5MΩ左右(正常标准应大于1MΩ)。针对这一问题,我们对这3台电动机进行了干燥处理,处理后绝缘电阻值均达到了标准要求。
锅炉系统安全检查
水位控制系统检查
对锅炉的水位控制系统进行了全面测试,检查发现水位传感器的信号传输存在轻微延迟现象,导致水位显示与实际水位存在一定偏差,最大偏差达到20mm。我们对水位传感器进行了调试和校准,并更换了部分老化的信号传输线路,确保信号能够准确、及时地传输。同时,对水位控制联锁装置进行了试验,试验结果表明联锁装置动作准确可靠,能够在水位异常时及时触发保护动作,切断燃料供应,保障锅炉安全运行。
燃烧器检查
对4台锅炉的燃烧器进行了逐一检查,发现2号锅炉的燃烧器存在燃烧不充分的问题,烟囱排烟呈淡黑色。经过检查分析,是由于燃烧器的配风调节不当,导致空气与燃料混合比例不协调。我们对燃烧器的配风系统进行了调整,优化了空气与燃料的混合比例,并对燃烧器的喷嘴进行了清洁,去除了积碳和杂质。调整后,燃烧器的燃烧状况明显改善,排烟颜色恢复正常。
安全阀检查
对锅炉的所有安全阀进行了校验和检查,发现1台安全阀的整定压力存在偏差,实际整定压力比规定值低0.1MPa。我们按照规定的程序对该安全阀进行了重新整定,并进行了多次起跳试验,确保其在规定压力下能够准确起跳,起跳后能够正常回座,密封性能良好。同时,对安全阀的排汽管道进行了检查,未发现堵塞或损坏现象。
汽轮机系统安全检查
调速系统检查
对汽轮机的调速系统进行了全面检查和调试。在检查过程中,发现调速器的迟缓率略有超标,达到0.3%(正常标准应小于0.25%)。这可能会影响汽轮机的转速控制精度。我们对调速器的关键部件进行了清洁和润滑,并对其液压系统进行了检查和调整,消除了系统中的泄漏点和卡顿现象。经过处理后,调速器的迟缓率降至0.2%,满足了安全运行要求。
轴系振动检查
利用振动监测系统对汽轮机轴系的振动情况进行了实时监测和分析。发现汽轮机低压转子的轴振动幅值在某些工况下有所增大,最大振动幅值达到70μm(正常标准应小于75μm)。但经过进一步检查,未发现轴系存在明显的故障隐患。我们对汽轮机的运行工况进行了优化调整,避免了在可能导致振动增大的工况下运行,并加强了对轴系振动的监测频率,确保设备安全运行。
油系统检查
对汽轮机的润滑油系统和调节油系统进行了全面检查。检查发现润滑油箱中的油质存在轻微乳化现象,这可能会影响润滑油的润滑和冷却性能。我们及时对润滑油进行了过滤和脱水处理,并更换了部分污染严重的润滑油,同时对油箱进行了清洁。对油系统的管道、阀门进行了检查,未发现泄漏现象,但部分阀门的操作灵活性有所下降,我们对这些阀门进行了清洗和调试,确保其能够正常操作。
消防系统安全检查
消防设施检查
对全厂的消防设施进行了逐一检查,包括灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等。检查发现部分灭火器的压力指针处于黄色区域,表明压力过高,存在一定的安全隐患。我们对这些灭火器进行了重新充装和校验,并更新了过期的灭火器。同时,对消火栓进行了放水试验,发现2个消火栓存在漏水现象,我们及时安排维修人员进行了维修。对自动喷水灭火系统进行了模拟启动试
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