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  • 2026-01-28 发布于四川
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【工作总结】车工工作总结

在过去的一年里,我始终坚守在车工岗位上,以严谨的态度对待每一个加工任务,在实践中不断提升技能水平,积累了丰富的工作经验。以下是我对这一年工作的详细总结。

在日常工作中,我主要负责各类轴类、盘类、套类零件的加工,涉及的材料包括45号钢、不锈钢、铸铁、铝合金等多种材质。年初,车间接到一批精密传动轴的加工订单,这批零件要求外圆直径公差控制在±0.01mm,表面粗糙度达到Ra0.8μm,且存在多处阶梯轴和螺纹结构。接到任务后,我首先仔细研读图纸,分析零件的加工难点:阶梯轴部分的同轴度要求较高,螺纹加工需要保证牙型精度和表面光洁度。针对这些难点,我制定了详细的加工方案,选择硬质合金涂层刀具进行粗加工,高速钢刀具进行精加工,同时采用双顶针装夹方式提高工件的稳定性。在加工过程中,我每完成一道工序都会使用百分表进行精度检测,及时调整切削参数。经过两周的连续作业,最终完成了200件传动轴的加工任务,经质检部门检验,合格率达到99.5%,其中有30件被评为优质品。

在复杂零件加工方面,我参与了大型齿轮箱箱体的加工项目。该箱体重量超过500公斤,需要加工多个相互垂直的孔系,孔的位置度公差要求为0.02mm。由于工件体积大、装夹困难,传统加工方法效率低且精度难以保证。我与技术部门沟通后,决定采用数控车床与普通车床配合加工的方式,先在数控车床上完成主要孔系的粗加工,再在普通车床上进行精镗。为了确保装夹精度,我设计了专用的工装夹具,通过定位销和压板实现工件的快速装夹和准确定位。在加工过程中,我发现其中一个深孔加工时容易出现振纹,通过调整切削速度(从800r/min降至600r/min)和进给量(从0.15mm/r调整为0.1mm/r),并更换了带有减震功能的镗杆,成功解决了这一问题,使孔的表面质量达到了图纸要求。

在质量控制方面,我始终坚持“质量第一”的原则,严格执行三检制度(自检、互检、专检)。每加工完一个零件,我都会先进行自检,使用游标卡尺、千分尺、百分表等工具对关键尺寸进行测量,确保符合图纸要求后再流转到下一道工序。有一次,在加工一批不锈钢套类零件时,我发现其中一件的内孔直径比图纸要求大了0.03mm,虽然仍在合格范围内,但接近公差上限。我立即停止生产,检查车床的主轴间隙和刀具磨损情况,发现是刀具在加工过程中出现了轻微磨损导致尺寸逐渐变大。随后,我更换了新的刀具,并对之前加工的50件产品进行了全面复检,将其中3件接近公差上限的零件进行了标记,提醒后续装配工序注意。通过这些细致的工作,我所加工的零件全年合格率达到了99.2%,较去年提升了0.5个百分点。

在效率提升方面,我注重通过优化加工工艺和改进操作方法来节省时间。例如,在加工一批数量为500件的法兰盘时,传统加工流程需要先车外圆,再调头车内孔和端面,装夹两次。我经过分析,设计了一个组合夹具,能够一次装夹完成所有加工工序,不仅减少了装夹时间,还避免了两次装夹带来的定位误差。通过这一改进,每件法兰盘的加工时间从原来的15分钟缩短到了10分钟,整个批次共节省加工时间约41小时,同时产品的同轴度也得到了提高。此外,我还注意对刀具进行合理利用,将磨损到一定程度但仍可用于粗加工的刀具分类存放,用于加工要求不高的毛坯件,全年共节约刀具成本约2000元。

在技术学习和创新方面,我积极参加车间组织的技能培训,学习新的加工工艺和设备操作。今年,车间引进了一台带有数控功能的新式车床,我利用业余时间学习数控编程知识,向厂家技术员请教操作技巧,很快就能够熟练操作新设备。在加工一批具有复杂曲面的异形零件时,传统普通车床难以保证精度,我尝试在新数控车床上进行编程加工,通过反复调试程序和优化切削参数,成功加工出了合格的零件,不仅提高了加工效率,还拓展了车间的加工能力。同时,我还将自己的经验分享给同事,帮助班组其他成员掌握新设备的操作方法,带动了整个班组的技术进步。

在安全生产方面,我始终把安全放在首位,严格遵守操作规程。每天开工前,我都会仔细检查车床的运转情况,包括主轴箱、进给箱、导轨等部位的润滑和紧固情况,确保设备处于良好状态。加工过程中,正确佩戴劳保用品,及时清理铁屑,保持工作区域整洁。今年以来,我所在的工位未发生任何安全事故,实现了安全生产零事故的目标。同时,我还积极参与车间的安全隐患排查活动,提出了多项合理化建议,如在车床旋转部件加装防护罩、改进铁屑收集装置等,其中两项建议被车间采纳,有效降低了安全风险。

在团队协作方面,我主动与其他工序的同事沟通配合,确保生产流程顺畅。当遇到前后工序衔接问题时,及时与相关人员协调解决。例如,有一次,由于前面锻造工序提供的毛坯尺寸出现偏差,导致我无法按照正常程序加工。我立即与锻造车间的同事沟通,共同分析原因,并根据实际毛坯尺寸调整了加工方案,避免了生产延误。在

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