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  • 2026-01-29 发布于江西
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常减压蒸馏装置常顶系统管线腐蚀分析及防护措施.pdf

专论石油化工腐蚀与防护CORROSION&PROTECTIONINPETROCHEMICALINDUSTRY2025年第42卷第1期

引用格式:

程前进.常减压蒸馏装置常顶系统管线腐蚀分析及防护措施[J].石油化工腐蚀与防护,2025,42(1):4649.CHENGQian

jin.Analysisandprotectivemeasuresofcorrosionintheoverheadsystempipelineintheatmosphericandvacuumdistillationunit[J].Corrosion&

ProtectioninPetrochemicalIndustry,2025,42(1):4649.

常减压蒸馏装置常顶系统管线腐蚀分析及防护措施

程前进

(中国石油化工股份有限公司洛阳分公司,河南洛阳471012)

摘要:针对常顶管线腐蚀减薄严重和泄漏频发的问题,从常顶切水、注剂方式、常顶换热器温

差和常顶管线更换记录等方面查找原因,分析认为常顶挥发线在气液两相界面发生了局部的露点

腐蚀,常顶换热器出口腐蚀为酸腐蚀与冲蚀综合作用的结果。腐蚀的发生与原油性质、工艺防腐

蚀措施有关,也与换热器及管路布置不合理、管道焊缝未进行焊后热处理等原因有关。

关键词:常顶系统;酸腐蚀;冲蚀

1装置概述105℃。2019年以来,常顶系统先后多次发生泄

某公司常减压蒸馏装置于1988年2月建成漏,部分管道壁厚减薄率高达62%,严重威胁着

投产,设计的原油加工能力为5Mt/a,2008年5装置的平稳运行,有必要分析腐蚀原因,并采取应

月通过扩能改造其原油加工能力达到8Mt/a。常对措施,以确保装置的长周期平稳运行。

顶系统设备及管道随扩能改造同步进行了更新,

常顶系统管道材质为20号钢,常顶换热器管束材2常顶系统腐蚀情况

质为S22053双相钢。常顶换热器出口管道至集常顶系统腐蚀泄漏主要集中在常顶换热器

合管于2019年和2023年分别进行了局部更换。E1002D出口管道至集合管三通之间的焊缝及油

常顶温度控制在115~125℃,常顶压力控制在气挥发线。为了准确判断减薄情况,对常顶换热

0.05~0.08MPa。目前工艺防腐蚀措施为注水和器出口管道及挥发线进行脉冲涡流扫查,结果如

注中和缓蚀剂。常顶挥发线注水点温度约为图1所示。

图1脉冲涡流扫查结果示意

常顶换热器出口管道共有4处严重减薄部内弯下焊缝处,壁厚减薄率为54.20%;水平段南

位,其中3处在直管、弯头及三通焊缝处,位于

E1002D出口至集合管三通之间,平均壁厚减薄率

收稿日期:20240816;修回日期:20240910。

在62%左右,最大壁厚减薄率为72.13%;常顶挥作者简介:程前进(1972—),高级工程师,主要从事设备管

发线第一个弯头整体减薄,最小壁厚值位于弯头理工作。Email:chengqj.lysh@sinopec.com

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第1期程前进.常减压蒸馏装置常顶系统管线腐蚀分析及防护措施专论

北两侧有多处局部减薄严重,平均壁厚减薄率为最低,发生的腐蚀最为强烈。随着冷凝过程的进

61%。行,冷凝水量不断增加,盐酸被不断地稀释,pH值

逐渐提高,腐蚀有所缓和。但随着HS溶解度的

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