2025年车工年度工作总结范文.docxVIP

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  • 2026-02-02 发布于四川
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2025年车工年度工作总结范文

2025年,在公司领导的正确指导和同事们的积极配合下,我始终以高度的责任感和饱满的工作热情投入到车工岗位中,全年累计完成各类零件加工任务1260批次,加工工时达到2860小时,产品合格率保持在99.7%以上,超额完成年度生产指标15%。通过一年的实践与探索,在技术提升、质量控制、效率优化等方面积累了丰富经验,现将主要工作情况总结如下:

在日常生产中,我主要负责精密轴类零件、异形件及大型工装的加工任务。全年共计加工主轴类零件320件、齿轮坯件450件、非标工装180套,其中包括为新产品研发配套的26种关键零部件。针对高强度合金钢材料(如42CrMo)的加工难点,通过优化刀具角度(将前角调整为12°、后角8°)、改进切削参数(线速度控制在80-100m/min,进给量0.12-0.15mm/r),使加工效率提升25%,刀具损耗降低30%。在加工直径φ280mm×1200mm的大型传动轴时,创新采用双顶针加跟刀架的组合工艺,配合百分表实时监测,将径向圆跳动控制在0.015mm以内,达到客户图纸要求的1.5级精度标准。

技术攻关方面,成功解决了薄壁套类零件加工变形问题。年初承接的φ160mm×5mm不锈钢薄壁套订单,因材料刚性差,传统三爪装夹易产生椭圆度超差。通过设计专用软爪工装,采用轴向定位+端面压紧的装夹方式,配合乳化液冷却(浓度8-10%)和分层切削法(每层切削深度≤0.3mm),最终使零件圆柱度控制在0.008mm,合格率从最初的65%提升至98%。此外,参与研发的数控车床宏程序编程项目,针对变径螺纹加工开发了参数化程序模板,将换型调试时间从45分钟缩短至15分钟,年节约生产准备时间约220小时。

质量控制体系建设中,严格执行三检制,全年自检零件8600余件,发现并纠正尺寸超差、表面粗糙度不合格等问题37项。参与制定《细长轴加工质量控制规范》,提出的刀具磨损预警机制(当切削声音异常或加工表面出现振纹时及时换刀)被纳入车间标准化作业指导书。在三季度质量月活动中,主导的提高轴承座孔垂直度QC小组项目,通过改进夹具定位基准(将底面定位改为止口定位),使垂直度误差从0.025mm/m降至0.012mm/m,年减少返工损失约4.2万元。

设备管理方面,负责的CAK6150数控车床全年开机率达92.3%,完成日常点检365次,发现并排除主轴箱异响、导轨润滑不足等潜在故障12起。自主完成刀架换刀机构保养8次,通过调整预紧力(扭矩控制在28-32N·m)和清洁编码器触点,使换刀故障频次从每月2.5次降至0.8次。在设备节能改造中,提出的切削液循环系统优化方案(增加磁性分离器和纸带过滤装置),使切削液更换周期从3个月延长至6个月,年节约采购成本1.8万元。

安全生产方面,严格遵守《机械加工安全操作规程》,全年实现安全生产零事故。参与车间安全隐患排查12次,提出的加装车床防护栏联锁装置建议被采纳,有效防止了误操作导致的伤害事故。在新员工安全培训中,担任实操指导教师,培训内容涵盖卡盘扳手规范使用、工件吊装安全距离等16个要点,累计培训新员工8人次。

工艺改进方面,针对Q235钢法兰盘加工,将传统的车外圆→镗孔→倒角三道工序合并为复合刀具一次成型加工,单件加工时间从8分钟缩短至4.5分钟,年增效益约6.5万元。在材料利用率提升项目中,通过优化套料加工排样方案,将φ80mm棒料的利用率从72%提升至85%,全年节约原材料成本9.3万元。参与引进的微量润滑系统(MQL)试验,在铝合金零件加工中实现切削液用量减少75%,同时改善了车间作业环境。

团队协作方面,积极发挥技术骨干作用,带徒2名,通过师带徒机制传授高速切削技巧、难加工材料处理等经验12项。协助班组完成生产计划调整23次,在旺季主动承担加班任务累计180小时,保障了重点订单的按期交付。在技能比武中,指导的青年员工获得车间精密加工能手称号。参与编写的《数控车床常见故障应急处理手册》,收录典型案例48个,成为车间故障排除的重要参考资料。

存在的不足主要表现在:对五轴加工中心的编程能力有待提升,目前仅能完成简单零件的3+2定位加工;新材料(如碳纤维复合材料)的切削参数数据库建设不够完善;外语技术资料阅读能力有待加强,影响了对进口设备说明书的理解效率。

2026年计划重点提升三个方面:一是系统学习UGCAM自动编程,掌握复杂曲面的多轴加工技术;二是建立难加工材料切削参数试验台账,重点研究钛合金TC4的高速切削工艺;三是参加数控技术高级研修班,提升智能制造系统的应用能力。同时计划主导开展智能化刀具管理系统项目,通过RFID技术实现刀具寿命追踪和自动补给,进一步提升加工效率和质量稳定性。

全年通过持续改进加工工艺、优化生产流程,累计创造直接经济效益约32万元,间接节约生产成本

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