2026年液化气站防静电设施故障应急处置预案.docxVIP

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  • 2026-02-02 发布于四川
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2026年液化气站防静电设施故障应急处置预案.docx

2026年液化气站防静电设施故障应急处置预案

2026年3月14日14时27分,中控室声光报警器突然连续闪烁,DCS画面显示1#卸车台、3#储罐区、2#灌装间三处静电接地电阻值同时跳变,由正常≤10Ω飙升至∞。值班长韩冰立即按下“静电故障”红色按钮,全站广播循环播报:“静电系统异常,所有作业立即中止,人员撤离至紧急集合点。”同时,他拔下钥匙型紧急停车开关,切断卸车臂液相、气相阀门执行器电源,防止自动复位。

14时28分,应急总指挥、站长周启文抵达现场,佩戴黄色袖标,启动Ⅱ级响应。他首先确认无人员失联,随后用防爆对讲机下达三道指令:

1.技术组携带Fluke1623-2接地电阻测试仪,分三路复测故障点;

2.操作组关闭1#、3#、5#储罐二次回流阀,开启罐内搅拌喷淋,降低液面静电积聚;

3.警戒组以卸车台为中心,50m为半径设置第二道红白反光锥,禁止任何非防爆手机、化纤衣物进入。

14时32分,技术组报告:1#卸车台静电夹与母材之间出现肉眼不可见的氧化膜,导致回路开路。周启文下令使用600号砂纸打磨夹齿,并涂抹导电膏,复测降至2.3Ω,符合规范。然而3#储罐区复测仍显示∞,进一步检查发现罐区环形接地扁钢与主接地网连接处被新铺设的HDPE防渗膜完全隔断,形成“孤岛”。现场立即调用防爆挖掘机,在距离罐壁3.5m处开挖宽0.6m、深1.2m的接地沟,埋设一根-40×4mm镀锌扁钢,与主网焊接,焊接长度100mm,双面施焊,焊后沥青防腐。15时05分,复测3.8Ω,合格。

2#灌装间故障最为隐蔽。技术组拆除灌装枪静电回路,发现枪体内部0.5mm2多股铜芯线被液化石油气中携带的硫化氢腐蚀断裂,断口呈针状。由于灌装枪为整体封装件,无备件,技术组决定现场抢修:用斜口钳剪掉断裂段,剥线10mm,压接铜鼻子,再套双层热缩管,内置导电胶,外部用自融胶带密封,恢复回路后复测6.1Ω。为验证可靠性,进行三次模拟灌装,静电联锁均正常触发,无跳变。

15时18分,全部故障点完成修复,周启文宣布解除Ⅱ级响应,转入“故障后强化监测”阶段。他签发《静电系统特护令》:

1.未来72h内,每2h人工记录一次接地电阻,DCS趋势曲线保存;

2.卸车作业前,静电夹必须先夹后接地,由双方签字确认;

3.所有灌装枪周检改为日检,枪体铜芯线每季度更换;

4.防渗膜施工须预留接地观察窗,宽度≥0.5m,便于后期检测。

16时00分,组织全员复盘。安全工程师用PPT回放故障波形,指出“氧化膜+硫化氢腐蚀”是双重诱因,提出“三同时”升级:设计阶段同时考虑接地可视、可测、可维护;采购阶段同时要求静电夹齿镀镍、枪体线芯镀锡;施工阶段同时铺设接地不锈钢槽盒,避免膜下隐蔽。会议最后,周启文将本次故障编码为“ESD,录入企业隐患库,关联整改工单7项,责任人、资金、时限全部锁定。

夜间22时30分,值班长再次巡检,发现1#卸车台静电夹齿温度比环境温度高3℃,立即用红外测温枪复核,确认无异常发热,系日间日照所致,记录后放行。至此,一场由静电接地开路引发的潜在火灾爆炸风险被彻底消除,液化气站恢复平稳运行。

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