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  • 2026-02-18 发布于四川
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工程废弃泥浆固化处理试验研究

第一章试验背景与问题溯源

1.1工程概况

某沿海高铁延长线跨海特大桥,全长9.3km,桩基Φ2.2m×85m,钻孔弃浆总量约18.6×10?m3,泥浆密度1.38g/cm3,含水率76%,pH8.9,含5%海相黏土、11%粉细砂、3%贝壳碎屑,氯离子浓度12.8g/L。弃浆坑占地仅2.7ha,红线外50m即为Ⅱ类海水养殖区,环保批复要求30d内完成无害化处置,固化体28d无侧限抗压强度≥0.8MPa,浸出液COD≤60mg/L、Cl?≤500mg/L。

1.2既有技术瓶颈

传统“絮凝—板框脱水—外运填埋”路线在本项目暴露三点致命缺陷:

①板框在氯盐高、细颗粒占比60%条件下滤布堵塞周期<2h,产能骤降;

②外运距离137km,单车(20t)运费+处置费合计318元/t,总成本约5920万元;

③填海红线收紧,填埋场拒收高氯弃土。

1.3立项决策建设单位×局集团、监理×咨询、总包×公司三方专题会议形成《会议纪要第15号》,明确“就地固化、强度达标、余水回用”三条硬杠,并拨付专项科研经费380万元,要求30d内完成试验—优化—评审—转产全过程。

第二章试验目标与考核指标

2.1固化体性能

a.28d强度≥0.8MPa(GB/T50123);

b.渗透系数≤1×10??cm/s(SL237);

c.浸出毒性低于《GB5085.3》限值;

d.总氯固化率≥85%,避免后期盐析。

2.2工艺目标

a.单套设备处理量≥120m3/h;

b.固化剂掺量≤弃浆干基质量18%;

c.余水悬浮物≤30mg/L,可回用钻孔循环;

d.作业区氨、TSP满足《GB16297》二级标准。

2.3经济目标

全寿命成本≤110元/m3(含人工、设备折旧、固化剂、能耗、检测)。

第三章试验材料与前置测试

3.1弃浆理化性质

取坑口、坑中、坑底三处混合样,经105℃烘干、过0.25mm筛后测定:液限WL52%,塑限WP27%,有机质3.4%,易溶盐8.7%,阳离子交换量CEC18.3cmol?/kg,比表面积BET31m2/g。

3.2固化剂体系

主胶结料:S95级矿渣微粉(比表450m2/kg,7d活性指数102%);

碱性激发剂:自制生石灰粉(CaO≥85%,消解时间3min,比表1.2m2/g);

复合盐稳定剂:MgO3%、磷酸二氢钾1.2%、偏高岭土6%;

早强组分:铝酸钠0.8%、硫酸钠1.5%;

氯离子固定剂:水化硅酸钙纳米溶胶(CSH,Ca/Si=1.2,固含20%)。

3.3前置试验

3.3.1初凝匹配

采用维卡仪测定:当矿渣:生石灰=7:3时,初凝210min,可满足120m3/h连续生产罐车运输要求。

3.3.2氯离子固定小试

在100g干基弃土中分别掺0、2%、4%、6%CSH,28d测定水溶性Cl?,对应固化率61%、78%、85%、86%,最终选定4%为经济拐点。

3.3.3强度—掺量曲线

采用70.7mm立方体,标准养护,结果:掺量12%、14%、16%、18%、20%对应强度0.52、0.68、0.81、0.95、1.02MPa,14%为最低达标掺量,考虑现场波动,设计值取16%。

第四章试验设备与现场布置

4.1一体化固化站

由×重工定制,额定功率180kW,组成:

①双卧轴连续搅拌机(容积3m3,叶片线速度2.1m/s);

②螺旋给料机(Φ300mm,变频调速0.5–3t/h);

③散装水泥罐50t×2、矿粉罐50t×1、石灰罐30t×1;

④电磁流量计DN150(精度0.5级);

⑤在线含水率微波传感器(0–100%,±1%);

⑥尾气收集+湿式除尘塔(风量8000m3/h)。

4.2现场布置

固化站位于弃浆坑北侧20m,占地40m×25m,硬化10cm厚C25混凝土+防渗膜。设置2%坡度,冲洗水集中收集至沉淀池(5m×3m×2m)。罐车运输半径≤100m,单趟循环8min。

4.3计量标定

采用实物标定法:每班次用标准砝码校验皮带秤,误差±1%立即停机校准;流量计每72h用称重法复核一次。

第五章试验方法流程

5.1总体路线

“坑内均化→含水率在线监测→动态配比→强制搅拌→流态灌装→自然堆高→覆膜养护→7d/28d检测→余水回收”。

5.2详

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