高炉工程回访报告:设备问题及解决方案.pdfVIP

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  • 2026-03-10 发布于北京
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高炉工程回访报告:设备问题及解决方案.pdf

设备专业

一、炉顶系统

1、机械探尺:

采用中冶重工产品

存在的问题:编的联轴器仅有一个螺钉,易松动,影响测量精度。

再增加一个后仍然不能解决问题。

解决方法:已与联轴器厂家联系,他们将派人到现场了解情况。如若不能解

决问题,则需要将编改为空心轴式,并修改齿轮轴(B1冶215-49),

使齿轮轴直接连接到编上。

2、DN500均压/放散阀

制造厂:江苏神通

轴封处无泄漏。

有爆管现象,油缸漏油严重,投产后2~3个月就更换了油缸,现场人员发现

油缸为三无产品。

解决方法:1、采用正规厂家的缸缸的额定一定要采用35MPa。

2、采用高压软管,软管承压能力不低于30MPa。

3、DN250均压阀

存在的问题:油缸内泄严重,1~2周“O”型圈就磨损,油缸为三无产品。

解决方法:采用正规厂家的缸。

4、水冷氮封系统

耗氮量:

333

阀箱600Nm/h,齿轮箱700Nm/h,共计1300600Nm/h

3

耗水量:~17m/h

存在的问题:三通反冲洗过滤器易堵。

解决方法:缩短反冲洗时间。

5、齿轮箱内有一个润滑点漏油严重(因齿轮箱较复杂,无发判定泄的名称)

解决方法:请现场检查管接头是否可靠连接。

二、炉前系统

1、摆动溜槽

每个月需要将壳体吊出,重新铺耐火材料。

1#高炉的摆动溜槽采用我公司设计的产品,业主没有反映有什么问题。

但从现场情况来看,摆动溜槽的电机基础比出铁场平台低,出于安全方面的

考虑,现场将整个传动装置罩在铁罩子里,即不美观也不方便设备,在

以后的设计中应避免采用这种形式。

2#高炉的摆动溜槽没有采用我公司设计的产品,但也是通过电机通过拉

杆带动溜槽摆动的方式。因为此种溜槽的拉杆通过销轴与溜槽壳体连接,所

以每次更换溜槽壳体时,操作人员需要到下面将销轴取下,不方便。我们在

做类似设备的设计时要尽量考虑为设备的日常创造良好的条件。

2、站

原设计:操作室和阀台放在一个房间内,因窗户小,无法在操作室直接

看到铁口。

现状:现场在每个铁口附近做了一个简易房,将操作台搬到简易。

存在的问题:因为各个表仍在阀台房间内,所以在操作室不能看见

各个设备的情况,不方便。

解决方法:

a、从上解决:从每根管上分一路支管引到操作室,在操作室安装压

力表。因为从阀台房间到操作室需要穿过铁沟,所以从铁沟下敷设管路不

方便;如果管从出铁场平台上面的钢结构底部敷设则管路过长,

损失较大。所以从上不易解决。

b、从电气上解决:将原来的表换成继电器,在操作室做一个显示屏

来显示。这样做要增加很多端子(约45个)。

c、从结构上解决:将阀台房间的窗户开大,操作室仍与阀台放在一

起。但因为现在阀台已经占了原操作台的位置,所以操作台会距离设备比

较远。另外,建议业主修改阀台内的配管,将阀台2的进油管直接接

到阀台1,而不是从总管接,这样可以减少管的占地面积。

三、粗煤气系统

1、螺旋清灰机:

1#高炉采用我公司设计的产品,业主没有反映有什么问题。

2#高炉没有采用我公司设计的产品,因其叶片是分段焊接,所以叶片容易断,

清灰能力不如1#。

2、DN650放散阀

采用重锤式

存在的问题:关闭时需要先清理密封面,否则关不严。

解决方法:

四、槽

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