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  • 2026-03-11 发布于四川
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2026年一体化污水处理设备安装施工方案

第一章项目背景与目标

1.1背景

2026年长三角某高新区启动“零直排”二期工程,要求新建及改造污水站全部执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2022)一级A,并预留2027年准Ⅳ类提标空间。地块呈狭长形,红线内可用面积仅1480m2,周边为已投产芯片厂,振动、噪声、异味控制指标严于国标30%以上。

1.2目标

(1)60d内完成“一体化设备+附属构筑物”安装,通水达标;

(2)施工期厂界噪声≤55dB(A),硫化氢≤0.03mg/m3;

(3)全生命周期BIM模型移交,运维数据接入市级水务平台;

(4)预算控制在批复概算92%以内,结算审减率≤3%。

第二章场地复核与测量控制

2.1地形复测

采用0.5″级全站仪对红线内高程进行5m×5m方格网复测,与初设图纸比对,高差>2cm点位标注并生成三维点云。

2.2地下障碍物探测

探地雷达(400MHz天线)+人工挖槽验证,共发现废弃砼支护桩3根、DN300钢管1根,坐标误差≤5cm,及时出具《障碍物平面分布图》。

2.3基准点布设

在场外市政道路侧石设置2个二级水准点,采用C30混凝土墩+不锈钢护盖,每月复测一次,沉降差≤1mm即视为稳定。

第三章一体化设备选型与二次优化

3.1工艺包确定

原设计AAO+MBR,经水力停留时间复核,缺氧区HRT不足。与设计院协商后调整为“预缺氧+AAO+MBR+臭氧催化”,膜通量由18L/(m2·h)降至15L/(m2·h),膜寿命由5a延长至7a。

3.2设备结构二次优化

(1)罐体材质:Q355B+SAF2507双相钢复合板,内衬4mm,耐Cl?≤5000mg/L;

(2)内部流道:增设4道竖向导流板,减少短流系数至0.72;

(3)人孔密封:由EPDM改为FKM+PTFE复合垫片,压缩永久变形≤10%(200℃×24h)。

3.3出厂前联合验收

业主、监理、施工三方驻厂监造,重点检查焊缝RT探伤一次合格率≥96%,膜组件抽测5%做泡点试验,泡点压力≥0.25MPa。

第四章土建配合与接口预留

4.1基坑支护

因场地限制,采用“SMW工法桩+一道钢支撑”,桩径Φ650@450,水泥掺量22%,28d无侧限抗压强度≥1.2MPa;钢支撑预加轴力为设计值1.1倍,采用伺服轴力补偿系统,实时差值≤5kN。

4.2设备基础

筏板厚450mm,双层双向Φ16@150,混凝土C35P8,一次浇筑。预埋316LU型螺栓,丝扣部分涂二硫化钼,安装时采用“三检制”:加工验收→安装验收→最终验收,确保螺栓垂直度≤1/450。

4.3套管与预埋

所有穿池壁套管采用柔性防水套管A型,翼环与主筋焊接长度≥5d;电气预埋管采用SC镀锌钢管,弯曲半径≥10D,管内预留φ1.8mm钢丝,两端密封。

第五章运输与吊装专项方案

5.1运输路线

设备最大单件尺寸12.2m×3.4m×3.9m,重28t。经BIM与市政道路信息模型叠加,确定“工厂→G1522高速→高新区匝道→经三路→厂区”为唯一可行路线,沿途转弯半径≥15m,架空线净高≥5.5m。

5.2吊装机械

采用1台500t汽车吊主吊,150t溜尾;地基承载力经岩土报告验算≥220kPa,若低于该值,铺设30mm钢板+路基板扩散应力。

5.3吊点设计与验算

罐体顶部设4个板式吊耳,材质Q355B,板厚40mm,焊缝等级一级。按1.6倍动载+1.2倍冲击系数验算,最大应力189MPa<0.6×355MPa,安全系数2.37。

5.4夜间施工降噪

吊装安排在19:00–23:00,发动机加装二次消声器,围挡顶部布设4m高吸声帘,厂界噪声实测52dB(A),符合承诺值。

第六章管道安装与焊接控制

6.1管材等级

进水GRP、出水SUS304、加药HDPE、污泥SS304,不同材质过渡全部采用法兰连接,避免电偶腐蚀。

6.2焊接工艺评定(WPS)

材质

焊接方法

坡口形式

电流/A

电压/V

线能量kJ/mm

氩气流量L/min

层间温度℃

SUS304

GTAW

V60°

110

12

0.85

12

≤150

Q355B

SMAW

X型

170

24

1.25

≤200

6.3焊缝检测比例

射线RT100%,合格级别GB/T3323Ⅱ级;渗透PT抽查10%,无裂纹、无气孔。

6.4管道试压

设计压力0.4MPa,试验压力0.6MPa,稳压30min压降≤0.05MPa;试压介质采用洁净水,氯离子≤25mg/L,试压后排空再用压缩空

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