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  • 2026-03-15 发布于四川
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水平定向钻施工方案

第一章项目概况与目标

1.1工程背景

本工程为××市××区DN800高压燃气管道穿越××大道段,全长1240m,埋深8~18m,穿越段长度680m。道路红线宽度60m,下方已运行地铁3号线、DN2200原水管、10kV电力管廊,不具备明挖条件。

1.2施工目标

(1)一次回拖成功率≥98%,回拖力≤120t;

(2)轨迹偏差:水平≤±0.5m,竖向≤±0.3m;

(3)工期:日历天28天;

(4)HSE目标:零事故、零伤害、零投诉;

(5)成本控制:较预算下浮≤3%。

第二章适用标准与法规清单

2.1国家规范

GB50423—2013油气输送管道穿越工程设计规范

GB50251—2020输气管道工程设计规范

GB50819—2013油气输送管道穿越工程施工及验收规范

2.2行业标准

SY/T5257—2016水平定向钻穿越工程技术规范

SY/T4208—2020石油天然气建设工程质量验收规范

2.3地方法规

《××市地下管线管理条例》第18条:穿越城市主干道须报市住建局、市交警支队联合审批,夜间22:00—06:00禁止动力回拖作业。

2.4业主附加条款

合同技术附件3.2.7:回扩孔须采用“分级+桶式”组合扩孔器,单级扩径≤150mm,防止“喇叭口”造成地铁隧道侧向位移。

第三章场地调查与风险识别

3.1地下障碍物复核

(1)采用400MHz地面雷达+100m间距平行测线,异常点加密至25m;

(2)对地铁隧道外壁采用0.2m×0.2m网格人工敲击验证,确认无空洞;

(3)建立三维BIM模型,颜色区分风险等级:红色为禁止穿越区,黄色为控制区,绿色为可行区。

3.2地质补勘

沿设计轴线每100m取原状样1组,共8组。试验指标:黏粒含量28%~42%,标准贯入N值8~14,液性指数0.4~0.7,判定为中软~中硬黏土,具备导向孔稳定性。

3.3风险清单(节选)

R1:扩孔期间塌孔→造成地铁上浮;

R2:回拖时管道椭圆度>3%→燃气运行后压扁;

R3:废浆液外运车辆泄漏→市政处罚10万元/次;

R4:夜间噪声>55dB→居民投诉导致停工。

第四章施工准备

4.1临建布置

(1)入土端占地40m×60m,设置15m安全警戒区,硬围挡2.5m高;

(2)出土端占地30m×40m,设20t龙门吊1台,管材堆载≤2层;

(3)废浆池采用8mm钢板焊接,容积300m3,内衬1mmHDPE防渗膜,四周设0.3m高围堰。

4.2设备选型

钻机:美国威猛D330×500,最大推拉力500kN,扭矩135kN·m;

泥浆泵:杰瑞JRD450,排量4.5m3/min,压力10MPa;

导向仪:SharewellMGS12代,深度精度±0.1m,倾角精度±0.1°;

扩孔器:φ400飞旋切割+φ600桶式+φ800桶式三级组合;

回拖器:200t分体式旋转接头,带35MPa旋转密封。

4.3材料报验

(1)燃气用PE100SDR11dn800管,每12m一根,外观、椭圆度、氧化诱导时间抽检10%;

(2)焊条选用E60103.2mm,AWS认证,每批留样2kg;

(3)膨润土:钠基,造浆率≥16m3/t,滤失量≤12mL。

4.4人员资质

项目经理:一级建造师(市政)+安全生产考核B证;

HSE监督:NEBOSHIGC;

导向手:SharewellⅢ级证书,连续5年无事故记录;

焊工:TSGZ6002压力管道焊工证,RT一次合格率≥96%。

第五章施工工艺与参数

5.1导向孔阶段

(1)开孔倾角10°,入土点距道路红线35m,避开污水管1.5m;

(2)每根3m钻杆测斜一次,数据实时上传“云控平台”,偏差>0.2m立即纠偏;

(3)泥浆性能:密度1.03~1.05g/cm3,漏斗黏度42~46s,pH8~9;

(4)终孔坐标:X=××××.324,Y=××××.678,Z=-12.450m,与设计差值0.18m,合格。

5.2预扩孔阶段

(1)分级:φ400mm→φ

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