运河电厂循环流化床机组降低.pptxVIP

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运河电厂循环流化床机组降低.pptx

运河电厂循环流化床机组降低厂用电率各项措施(山东济宁运河发电有限公司,山东 济宁 272100)摘要 厂用电率较高是影响循环流化床机组经济性的主要原因之一,如何降低循环流化床机组的厂用电率是提高流化床锅炉商业竞争力,降低机组运行成本的主要措施。本文从流化床机组设计、辅机选型、运行调整、设备、系统改造等方面并提出了降低循环流化床机组厂用电率的各项措施。关键词:循环流化床机组;降低 ;厂用电率; 措施概述 山东济宁运河发电有限公司总装机容量为1240MW(4*145MW +2*330 MW),其中#3、4机组为循环流化床机组,分别于2003年9月和2004年2月相继投产运行。锅炉为上海锅炉厂有限公司引进、吸收美国ALSTOM公司循环流化床锅炉技术生产的SG—440/13.7—M562型超高压中间再热,单锅筒自然循环、循环流化床锅炉。汽轮机为上海汽轮机有限公司制造的N145-13.24/535/535型超高压、一次中间再热、双缸双排汽、单轴、凝汽式汽轮机。该汽轮机是采用日本三菱公司的BB0146的高中压缸积木块和BB072M低压缸积木块基础上设计制造的180型新型机组,热耗比B151型机组在额定工况下降低了368KJ/KW.h。发电机为哈尔滨电机厂制造的QF-145-2空冷型发电机,采用密闭空气自通风循环冷却方式的新型产品,其定子铁芯和绕组采用表面空气冷却,转子绕组由空气直接冷却。主变为山东电力设备厂制造的SFP10-170000/220型变压器。 设计阶段采取的节能措施 2.1设备选型按照国家公布推广的节能机电产品,不使用高耗能产品;采用低耗节能变压器;辅机大部分采用Y系列电动机,提高运行经济性;选用节能荧光灯,提高照明质量,降低能耗;供电设备尽量布置在用电点附近,以减少电能的线损。2.2采用调速给水泵,根据电力负荷的变化,调节水泵相应的功率,以适应变工况运行的需要,从而达到节约厂用电目的;2.3循环水系统选用双速水泵,根据负荷的变化投入相应的水泵,以节约电耗。另外,循环水系统设置胶球清洗装置,提高机组热经济性;2.4 锅炉引风机、二次风机采用变速调节,根据机组负荷情况调节风机转速,减小节流损失,从而达到节约厂用电目的。设备及系统改造措施3.1冷渣风机与高压流化风机出口之间加装联络管,由冷渣风机供回料器用风,停运高压流化风机以达到节约厂用电,提高机组经济性的目的。3.1.1可行性分析#3、4循环流化床锅炉回料器系统配有三台高压流化风机,两台运行,一台备用,电机额定功率200KW/台;正常运行中,风压:24~40KPa,电流:220A左右,风量:约7.5t/h?台。冷渣器系统配有两台冷渣风机,一台运行,一台备用,电机额定功率500KW/台,额定电流55.4 A;正常运行中,电流:38~42A, 风压:30~40KPa,风量:30~36t/h。正常运行中,回料器所需风量较小,并且风压与冷渣风机出口相近。冷渣风机富裕量较大,可以将一部分风引至回料器,停掉高压流化风机。(如图一)设备及系统改造措施3.1.2安全性分析若风量不能满足回料器正常流化的要求,可以随时启动备用高压流化风机,与冷渣风机并联运行,不会对安全造成大的影响。3.1.3实施后的结论 改造实施后,满负荷时,将冷渣风机入口挡板全开,电流由42A增大到48A,停运两台高压流化风机,经长时间试验,能够满足机组安全稳定运行。3.1.4经济效益分析停用两台高压流化风机后,年运行小时按7000小时计算,年节约厂用电:P=√3UICOSφ=1.732×0.4×220×0.85×2×7000=181万KW.h。扣除高压流化风机停运后冷渣风机多耗电量37万KW.h,年节约费用51.8万元,另外,设备停掉后,可节约一定的检修、维护费用。 设备及系统改造措施3.2两台机组真空抽空气管之间加装联络管3.2.1可行性分析我厂#3、4机真空系统分别安装两台射水抽气器,射水抽气器型号为CS-400-25-6,耗水量400m3/h,抽气量为每分钟25升干空气,每台射水抽气器配一台250S39A离心式水泵,流量420 m3/h,扬程29m,配用电机功率55Kw。正常运行时,每台机一台射水抽气器运行,一台备用,通过射水抽气器抽出凝结器及机组真空系统内的不凝结气体。由于#3、4机真空系统严密性试验值分别为0.04kpa/min,0.08kpa/min,均为优秀值,漏入真空系统的空气量并不多,再加机组配用的射水抽气器工作余量很大,因此,两台机组开一台射水泵一台射水抽气器运行即可。将#3、4机真空系统加装一根Φ159*4.5的联络管,用一台射水抽气器带两台机组,即能保证两台机的高度真空,又节约了厂用电,可提高整个电厂的经济性。(如图二)设备及系统改造措施3.2.2结论及经济效益分析:加装联络管后,对两台机组的真空值

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