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HXD3型电力机车电器动作试验
试验
项目 试验
步骤 检 查 内 容
试
验
程
序
准
备
工
作 (1)确认各故障开关在“正常”位,各管路塞门在正常位。 (2)确认车顶门关好,主断接地开关QS10在“运行”位,两把黄钥匙齐全到位,一把蓝钥匙在空气制动柜,打开升弓气路。 (3)确认总风缸压力750kPa以上,调速手柄、换向手柄在“0”位,单闸制动。 (4)断开低温预热开关QA56、交流加热开关QA72、空压机加热开关QA74 ,闭合蓄电池开关QA61,控制电压显示98 V,微机显示屏(TCMS)显示操纵端和主画面。 (5)按下操纵台指示灯试验按钮,各指示灯应闪亮,直至“微机正常”、“主断”、“零位”、“欠压”、“辅变流器”、“水泵”六个指示灯常亮。 (6)插入电钥匙SA49 ,旋转至开位,制动显示(LCDM)初始化正常。
静
态
试
验
(1)断开网压自动开关QA1,并将CI试验开关SA75置“试验”位。 (2)换向手柄置“前进”位,听6组AK牵引变流器CI的六组AK充电接触器同时得电吸合音响; 1s后,听6组AK失电释放,6组工作接触器K得电吸合音响。 (3)换向手柄回“0”位,听6组工作接触器K失电释放音响。 (4)换向手柄“后退”位,现象同“前进”位,换向手柄回“0”听6组工作接触器K失电释放音响。 (5)换向手柄置“前进”位,调速手柄牵引区1-13级转换,“零位”指示灯灭。TCMS显示级位变化和6组牵引变流器牵引力变化;其中1级13kN、2级25kN、3级36kN、4级53kN、5级66kN、6级80kN、7级93kN、8级及其以上各级95kN。调速手柄回“0”位,“零位”指示灯亮,TCMS级位显示0级,6组牵引变流器牵引力显示为0。 试验
项目 试验
步骤 检 查 内 容
试
验
程
序
静
态
试
验
(6)调速手柄制动区12-1级转换,“零位”指示灯灭、“电制动”指示灯亮,TCMS显示级位变化,6组牵引变流器无制动力显示,如大闸制动产生的制动缸压力缓解到0,如小闸制动产生的制动缸压力保压。调速手柄回“0”位,制动缸恢复原来压力。“零位”指示灯亮,“电制动”指示灯灭。换向手柄回“0”位。 动
态
试
验
(1)主变流器CI试验开关SA75恢复正常位,网压自动开关QA1恢复闭合位。前后弓升降试验后,升后弓,确认TCMS显示电钥匙 ,操纵端、后弓升起状态,确认网压25KV以上“欠压”指示灯灭。 (2)合主断开关SB43 ,“主断”灯灭,TCMS显示主断合。辅助变流器APU2恒频恒压方式运行,油泵、水泵、辅助变流通风机分别开始工作,“水泵”、“辅变流器”指示灯灭,控制电压上升至110V。 (3)闭合空压机开关SB45。总风低于750kPa时,KM13、KM14间隔,3s得电吸合,两台空压机依次工作。总风达到900kPa时,KM13、KM14失电,两台空压机停止工作。总风降到825kPa时,靠近操纵端侧压缩机工作。闭合强泵开关,与操作端对应的压缩机工作,总风升至950 kPa时,安全阀喷气。断开强泵开关,闭合至空压机位。 (4)换向手柄离开“0”位,辅助变流器APU1变频变压方式运行,“预备”指示灯亮,“辅助变流”指示灯亮后灭。6台牵引通风机、2台复合冷却器通风机开始工作。 (5)换向手柄回“0”位,“预备”指示灯仍亮,在TCMS上切除6台牵引电机后,按返回键回到主画面,再按机器状态键和辅助电源键,出现APU1、APU2画面,APU1显示33Hz 、APU2显示49.8 Hz。 试验
项目 试验
步骤 检 查 内 容
试
验
程
序
动
态
试
验
(6)换向手柄置“前进”位,调速手柄在牵引区4级以上,“零位”灯灭,“预备”灯灭,APU1变频变压显示49.8Hz,调速手柄回“0”位,APU1下降为33 Hz,“零位”灯亮,“预备”灯亮:调速手柄在制动区12级以下,“零位”灯灭、“预备”灯灭,APU1变频变压显示49.8Hz;调速手柄回“0”位,“零位”灯亮,“预备”灯亮,APU1变频变压显示33 Hz。 (7)换向手柄回“0”位,按返回键,TCMS显示主画面。 (8)在TCMS上恢复6台牵引电动机,按返回键确认后,按机器状态键,显示主变流器的工作接触器、充电接触器和牵引电机画面。换向手柄离开“0”位,听APU1工作,看6个充电接触器绿灯亮。1s后灭,6个工作接触器绿灯亮,中间电压读数为2200-2340V。调速手柄牵引区提1级,“零位”灯灭,“预备”灯灭,6个牵引电机电流读数均为120A左右, 6个牵引力均为12-14 kN。调
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