轴承零件热处理表面变化及其产生原因分析.pdfVIP

轴承零件热处理表面变化及其产生原因分析.pdf

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轴承零件热处理表面变化及其产生原因分析 孔达 (瓦房店轴承股份公司普兰店滚子分厂, 辽宁普兰店 116200) 热处理过程中会出现淬火应力,包括热应力和组织应力,由于应力分布不均匀, 使轴承套圈尺寸变化,这种尺寸变化可分为三类:体积变化、形状变化和翘曲,尺寸 变化常使下工序出现废品,而严重影响套圈加工质量,同时也造成不应有的损失,我 们针对这个问题开始攻关,目的是为了解决或改善轴承套圈热处理变形及表面质量问 题。 1套圈热处理原始条件及淬火方式 此次试验淬火介质选用分级淬火油,仿制炉采用某D公司提供的淬火介质,主要 特别是在以上厚度范围内轻窄系列产品的热处理变形。根据生产情况,在套圈各个尺 寸段内,选用具有代表性的规格产品进行试验。套圈淬火后的外观色泽应为银灰色, 光亮度要求≥0.70,在套圈表面不允许有因淬火介质造成的花纹和黑斑等。此次试验 选用设备DRES90/800电炉为辊棒式传送,加热为四区控制,采用氮气做保护气氛, 冷却油槽有热油槽和冷油槽之分,套圈的淬火在热油槽内进行,方式为平台上下串动 淬火介质内的上下串动距离为350mm~400rmIl,串动速度为16.18次/分钟,两台搅 油机安装在槽的两侧,转动速度为二挡:停、700转/分钟。根据淬火油的冷却性能, 根据加工的套圈性质选择搅油机的状态及淬火平台串动频次。试验工作是在不影响正 常生产的情况下进行的。套圈的尺寸范围受到一定的限制,此设备加工的套圈基本都 在加工范围内,根据试验结果和生产过程中出现的问题,表现在两个方面,1)轴承 套圈热处理变形,2)轴承套圈热处理后的表面质量。 2轴承套圈热处理表面质量 试验过程中,选择了热处理较难加工的A种外圈,材料为GCrl5,有效厚度为 15mm,组织局部5级,屈氏体7级,变形O.14mm。达到技术要求。试验B种外圈, 材料为GCrl5,有效厚度为16mm,组织3级,无屈氏体。达到技术要求。经过一段 时间运行后,热处理后的组织很少有屈氏体存在。对分级淬火介质的冷却性能,我们 没有依靠对油品的理化检验,而是在试验中取得的试验数据。淬火介质冷却性能满足 了热处理工艺的要求,在此基础上对淬火平台串动频次可以进行适当调整。在不影响 正常生产的情况下,有针对性的进行了一些套圈的试验,从试验的结果来看,使用分 级淬火油具有如下优点。 除个别产品外,大部分轴承套圈热处理后的变形有明显的 好转,特别是深沟球轴承外嗣的平均变形减小,变形量仅超出技术要求临界状态,与 过去相比,降低40一50%。套圈在淬火时有烟雾产生,产生的原因不明,虽然不影响正 常生产,但有待改善。轴承套圈热处理后的变形虽然没有全部达到不合格率小于5% 的目的,但使热处理后的变形得到改善。试验用分级淬火油使用后.有一段时间内, 热处理后的套豳表面色泽很差,对于造成套豳色泽差的原因各执己见,有人认为是淬 火油的色泽问题,有人认为是氮气质量问题。为了分析其原因及解决这一问题,又进 行了各种验证工作。 图l套阐在热处理的表面色泽 在试验开始阶段,套圈在淬、回火后表面色泽如图l,在套圈与料盘接触位置色 泽最深,套周与套圈接触部位色泽正常,并将每个套圈在圆周方向分为四个几乎对称 的部分,其它位置呈黑兰色或兰色。 罔2未淬火套嘲的表咖色洋 套圈在热处理时是装在料盘中的,我们将绎加热但未淬火的从套圈炉内第2区倒 出,四周色泽如图2。套圈表面色泽已经出现了变化.在套圈四周与其它套圈接触的 部分出现弧状痕迹,将每个套崩分为四个几乎对称的部分,与淬火套圈后的表面色泽 的形状极其吻合,说明热处理后的表面色泽问题,是在加热过程中产生的,并非是在 淬火过程产生。为了查找其形成原因,我们对的套圈热处理全过程进行了分析,认为 是料盘中的残油或套圈表面的油污所至。料盘进入炉内后,在炉门口位置接触高温炉 气,残油燃烧产生烟雾,使套圈表面发生变化。从炉门口可以看到产生的烟雾(在“白 皮”套圈表面污物重时,可以看到两种不同色彩的烟雾,两次烟雾冒出时有一定的时 间间隔.说明存在两次燃烧)。 一种经加强料盘的清洗(提高水温度到90℃,增加清洗液浓度),在车工套圈 比较干净的情况下进行热处理,但山于清洗设备存在的问题使三份之一料盘位置清洗 不到,料盘存在一些残油,经热处理后的套圈如图3所示。 为了更能说明问题,将料盘在炉内经600℃左右烧

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