离心泵汽蚀原因分析及解决对策.docVIP

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离心泵汽蚀原因分析及解决对策 撰稿人:刘步宇 化学品事业部机械动力部 2004年11月 目 录 摘要---------------------------------------------------(1) 1、 前言------------------------------------------------(1) 2、 工艺流程与设备概况----------------------------------(1) 2.1 工艺流程简介----------------------------------------(1) 2.2 离心泵参数------------------------------------------(3) 3、 泵运行状况------------------------------------------(3) 4、 汽蚀原因分析----------------------------------------(3) 4.1 汽蚀现象-------------------------------------------(3) 4.2 汽蚀成因分析---------------------------------------(4) 4.3 PP-65泵汽蚀原因确定--------------------------------(7) 5、 汽蚀解决对策----------------------------------------(8) 5.1 解决汽蚀方案的比选---------------------------------(8) 5.2 解决汽蚀方案的确定--------------------------------(10) 5.3 诱导轮的设计---------------------------------------(11) 5.3.1 诱导轮的设计计算---------------------------------(11) 5.3.2 安装诱导轮后的抗汽蚀性能计算---------------------(16) 5.3.2.1诱导轮汽蚀余量----------------------------------(16) 5.3.2.2 加装诱导轮后主叶轮汽蚀性能分析-----------------(16) 6、实施效果---------------------------------------------(17) 7、结论-------------------------------------------------(18) 8、参考文献---------------------------------------------(18) 离心泵汽蚀原因分析及解决对策 摘要:本文通过对离心泵汽蚀原因进行分析,提出改善离心泵汽蚀性能的几个方案。经过比较并结合现场实际,在不影响正常生产的前提下,利用一些临时措施解决离心泵的汽蚀问题。主要进行诱导轮设计计算,通过加装诱导轮解决汽蚀问题。经改造后,取得很好效果,为今后解决汽蚀问题提供了宝贵经验。 关键词:离心泵 汽蚀 汽蚀余量 诱导轮 1、 前言 燕化公司化学品事业部苯酚丙酮装置采用异丙苯法生产苯酚丙酮,设计能力为8万吨/年,为了降低消耗,提升技术水平,提高市场竞争力,于2003年对装置进行了技术改造,设计能力扩大到16万吨/年。随着生产能力的扩大,工艺参数发生很大变化,大部分机泵进行了更新。由于设计、选型、操作条件变化等原因,在改造后开车过程当中,多台机泵发生了严重的汽蚀现象,这其中又以循环烃塔底液泵(PP-65A/B)、粗苯酚塔塔底泵(PP-35A/B)等最为严重。这些机泵在运转时,不仅振动剧烈、噪音大,而且泵效率明显下降,无法达到要求的流量和压力,严重影响装置的正常开车生产,从而带来巨大的经济损失。因此,解决这一影响生产的实际问题就成为必然。 为了解决泵汽蚀问题,我们以循环烃塔塔底液泵(PP-65A/B)为例,分析研究汽蚀产生原因,制订解决对策。 2、 工艺流程与设备概况 2.1 工艺流程简介 PP-65A/B泵是回收系统循环烃塔(PT-20)塔底液泵。由储罐(PTK-14)出来的油在聚结器(PZ-20)中分离,脱去油中所含的微量钠盐,供给PT-20。在PT-20中,采用真空操作。轻焦油中的丙酮组分从塔顶分离。脱除丙酮后的物料由塔釜液位控制,经塔底泵PP-65送到脱重塔(PT-21)。PT-21脱重塔主要是将异丙苯和α-甲基苯乙烯与重烃分离开来。该塔采用高真空操作,根据进料量调节加热量。塔顶馏分主要是比异丙苯轻的组分,采到储罐PTK-33,侧采主要是异丙苯和α-甲基苯乙烯作为加氢进料,塔釜采出重废烃由PP-119泵送去储罐,

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