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#1锅炉空预器加装声波吹灰器
方案及措施
2009年7月23日
#1锅炉空预器加装声波吹灰器方案及措施
#1锅炉从06年10月份至今发生空预器堵塞,经过07年5月、08年4月和09年5月三次水冲洗,均没有达到吹堵的效果。为了在本次水冲洗后加强空预器吹灰,保证水冲洗的效果,特在空预器热端加装2组声波吹灰器。
一、安装步骤
1 搭建安装支架
现场根据空预器内部结构加工完好,依据图纸所示尺寸焊接固定在空预器外罩壳上,施工时应预留安装和维护空间。
2 安装喇叭
图1 喇叭固定图
如图1所示:先在烟气侧确定锅炉壁开口位置,切割出安装口(直径300mm的圆孔)。在喇叭炉内段外壁上焊接一法兰,再将喇叭炉内段伸入人孔内,然后将喇叭段按由大到小的顺序依次法兰连接在前一段喇叭上,各段之间使用石棉板进行密封。同时须将喇叭用6.3#槽钢与锅炉内钢结构上连接起来,以固定喇叭,最后用岩棉密封出口处,并且将法兰接盘用螺栓紧固在预先制作好的法兰盖上,注意此时根据现场尺寸给法兰盖开口。安装完成后,喇叭外露段包裹阻尼隔声橡胶。
3 安装声波发生器:
将声波发生器放置在预先安置好的安装支架上,将螺栓固定,注意发生器底脚需加减振垫,再将出口与喇叭入口螺栓连接。
4 安装气路系统:
图2 气路示意图
气路系统包括一根总气路和两根支气路组成,结构形式如图2所示。各部件之间均用螺栓法兰连接,螺纹连接处均焊接处理。首先气源管引出一管路,安装截止阀、过滤器、减压阀,再连接一个三通将气路分成两支气路,支气路上先装一截止阀,再安装一电磁阀,最后用软管和快速接头将支气路与发生器连接起来。气路安装完成。
注意在支气路与发生器连接之前,必须将支气管路内部清理干净。
5 安装电路系统:
将控制柜放置在控制室内,然后使用导线将控制柜输出端与声波发生器输入端连接。最后将控制柜相应输出接口与电磁阀连接。
三、调试方案
(一)气路调试:
1 检查管线、截止阀、电磁阀、减压阀、过滤器、电磁阀、压力表、压力开关接线;
2 开启截止阀,使管线有压力,调节减压阀使阀后压力为0.3MPa左右,压力开关接通;
3 关闭截止阀,当压力降至0.1-0.15MPa时,压力开关断开。
(二)电路调试:
1 检查电气线路、各个阀门、控制柜、音头接线是否良好;
2 截止阀关闭时,控制柜报警,4号压力不足;
3 截止阀开启,压力开关接通,按下屏幕按键,进入正常画面;
4 进入手动画面(不发声),开启电磁阀,仔细调整减压阀,至0.3MPa左右;
5 选择电信号(由控制柜发声或由测试计算机发出信号);
6 测试电流表接线;
7 确定功率放大器旋钮关闭到0;
8 确认发声部分人员保护完好。
(三)首次发声:
正弦发声器选择80Hz以上频率。
1 开启电磁阀;
2 发出声音信号;
3 调节功放旋钮,使测试电流表调节至6A。
(四)发声时急停:
1 关闭功率放大器:A.旋钮关闭到0
B.断开功放电源
2 关闭功放后,关闭电磁阀门;
3 关闭截止阀;
4 确定一个阶段的实验结束后,功放的旋钮旋到0。
(五)正常启动:
1 开启截至阀;
2 观察压力表表压是否正常;
3 确认发声部分人员保护完好;
4 开启控制柜;
5 选择电信号;
6 进入手动画面;
7 开启功放,确认增益为0;
8 手动发声,输出电流调至6A;
9 退出手动;
10 设置自动运行参数;
11 进入自动运行。
四、实验方案
(一)实验内容:
实验一:(在炉内清洗完毕后)测量空气预热器各部件的共振频率;
实验二:(在炉内清洗完毕后)测试随机信号的作用效果;
实验三:(在炉内清洗完毕后)测试吹灰器产生的声场;
实验四:开机运行(开炉后),观察实验效果。
实验目的:
实验一:根据电厂空气预热器的具体情况,现场测试其各个部件的共振频率,从而避开这些频率,防止在预热器内部产生共振。
实验二:根据上一实验取得的数据,设置随机信号内含有的频率,测试其对于此台空气预热器的效果。
实验三:测试声波吹灰器在喇叭出口处和空预热器底部所产生的声场强度,从而得出适合此台空气预热器的声波强度,据此我们对发射强度进行调整。
实验四:观察系统投入正常运行后的效果,必要时对参数进行调整。
(三)实验安排:
实验项目 实验内容 实验时间 正弦扫频测共振频率 测试空预器内部龙骨、隔板、翅片管的共振频率 4小时 随机信号效果测试 测试随机信号在预热器各部件上产生的振动 3小时 空预器内部声场测试 测试吹灰器在空预器内部的声场 1小时 正常运行效果测试 观察正常运行后的效果
(四)现场准备:
图1 测试现场布置图
试验测试布置图如上图所示,测试计算机B安放在吹灰控制系统旁,以便与控制系统进行联调,测试计算机A放置在中间通道的另一侧,距离
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