电解铝打壳锤头熔融的分析与改进.pdfVIP

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电解铝打壳锤头熔融的分析与改进 ! 蒋文祥! 苏仲生 (三门峡天元铝业股份有限公司) 摘要! 介绍了打壳系统的组成及工作原理,针对打壳锤头熔融等存在的故障进行了分析,提出了改进措施,改进后 的效果显著。 关键词! 电解铝! 打壳锤头! 熔融 !!#$%#% ! #’()*+,’,- *. ,/,-)*/$%#%!/0’#0’ 1#--#2 3)0%- 1!’’,) 1,! ’,/-#2 #$% ’(%)#$%! *+ ,-.%/-(% (*$%0(%)#$ 1#$%2+$% 34+0#%+0 5%6+/782 /-$8(/ 4#0#7(69.0:$%2 ) !4%-)!3- ! 1-#/ :$:(8 #%78.6+9(6 7-( 9.0:./#% $%6 ;.8#% :8#%9#:4( .= -#77#% /2/7(0 ,$%6 $4/. $%$42(6 7-( :8.?4(0 .= -#77#% 78+/7 -$%%(8 -($6 0(47#% ,$%6 7-(0 :8.@#6(6 7-( #0:8.@#% 0($/+8( 7. .?7$#% $ 8(0$8$?4( 8(/+47A 5,$ 6*)%! (4(78.42/#/$4+0#%+0! -#77#% 78+/7 -$00(8! -($6 0(47 B! ! 前言 打壳缸上方的主阀属于双阀芯气控阀截止式, 根据环保要求,目前国内铝行业采用大型预陪电 右腔为常通型阀芯,风源常开口直接与打壳气缸下 解槽进行电解生产。*CDEB3 大型预焙电解槽是具备 腔连接,始终保持锤头不被浸入电解质中。左腔为 “自动控制打壳下料,烟气干法净化”等优点,电解槽的 阀芯常闭型,上腔排气口设有单向阀、节流阀、网式 上部衍架上打壳下料系统是电解槽的关键设备,它由 沸腾床及定容下料器,其作用是利用余气吹沸料箱 微机自动控制打壳下料之间的协调的配合,完成电解 内的氧化铝粉粒流动及透气活塞出尘。 铝正常生产。自FBBB 年投产以来,打壳锤头存在着卡 F! 存在故障及分析 阻,浸泡在电解质中,直接影响着工作性能和产品质 气缸垂直安装,锤头处于缩进状态。当打壳时, 量。对打壳系统进行了改进,延长了打壳机构的寿命。 气控柜内的打壳换向阀通电,通过控制信号风源 (虚线)推动气缸主阀换向,锤头作用壳面,间隔 D! 系统组成及工作原理 F/ *CDEB3 预焙电解槽,每台衍架上装配G 套打 后,打壳阀断电,主阀双阀芯在弹簧力的作用下,恢 复原始状态,锤头脱离壳面回程, 壳气缸和相应的G 套下料气缸,由打壳锤头、二位五 H/ I J/ 后下料阀换 通换向阀和打壳气缸、单向阀间隔分布。四点打壳 向下料缸,完成下料步骤。 下料机构系统采用二组并联同步回路,它们分别由 FA D! 背压过大,锤头回程困难 气控柜(虚线框)内的打壳换向阀和下料换向阀控 D )上腔排气口的单向阀,节流阀,网式沸腾床 制,电解铝气动原理如图D 所示[D]: 往往被料箱内沉重的氧化铝粉尘堵塞,不但不能使 其流动,相反背压加大,锤头卡阻系统不能正常工 作。

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