- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
维普资讯
·66· 西北电建 2007年第2期
基建电厂化学洗硅新工艺概述与应用
袁选民
(西北电力建设调试施工研究所 西安市 710032)
【摘 要】 根据某空冷机组电厂吹管及整套启动期间采用专利洗硅产品进行洗硅运行中取得的数据,进行
一 些相应的讨论和比对。
【关键词】 洗硅工艺 洗硅成膜剂 水汽品质 二氧化硅
0 引言
洗硅运行主要是用一定的的方式去除热力系统里残留的硅,使之不会污染汽轮机。在高压条件下,炉
水中硅酸的蒸气溶解携带随蒸气压力的提高而急剧增加。当压力为 10.78Mpa(110at)时,蒸气中硅酸为
炉水中总含硅量的l%,压力为 15.19Mpa(155at)时为 5%,压力为 18.62Mpa(190at)时为 10%,这比
机械携带系数大 100倍或者更大,因此欲获得纯净的蒸气品质,必须严格控制和尽量减少炉水中硅化合物
的含量。为此,对于新建机组 (基建锅炉和热力系统)而言,清除汽水系统中的硅化合物即新机组投产时
的 “洗硅”运行就是试运中一项不可缺少的程序。可以说,不清除汽水系统中的硅化合物,蒸气纯度达不
到规定的要求,机组就不能在额定参数下运行。因为 lkg的硅能使炉水的硅含量上升到近万多个ppb,而
整个热力系统很可能远远大于lkg,所以,单靠在热力循环中硅的溶解,而后采用每小时十几吨的连排来
使炉水的硅合格,需要很长的时间,因此,应该尽可能的对热力系统进行人工清理。设备内部清扫是清除
杂质很有效的办法,不可不重视。粗略的说,假如让清扫出的lkg的泥土沙砾 ,仅仅 由蒸汽携带而排出,
则要污染数十万吨以上的蒸气。
笔者在某基建电厂调试期间,洗硅运行中采用洗硅新工艺获得的第一手数据,比较后谈以下感受,仅
供参考 。
1洗硅工艺过程
1.1第一阶段洗硅 .
第一阶段洗硅:第一阶段洗硅是在吹管第一阶段完成后,不熄火,维持炉水温度在270℃以上、压力4MPa
以上,保持连排定排小流量排污,将洗硅成膜剂加入联氨加药箱,通过联氨加药系统加至给水,让省煤器和
炉水循环系统中的沙砾和硅化合物在该药剂的作用下快速溶解到炉水中,因药剂中加有强碱性催化剂,调整
加药量,使炉水的PH保持在 10.0—10.5之间,从pH达到 10.0开始计时,3小时后熄火,继续开定排和连排,
采用整炉排放或连上连排的方法将高硅炉水排出系统,炉水硅含量有时可能达到5000ppb以上。
1.2第二阶段洗硅
第二阶段洗硅:第二阶段洗硅是在吹管第二阶段完成后,不熄火,维持炉水温度在 270℃以上、压力
4MPa以上,保持连排定排小流量排污,将洗硅成膜剂加入联氨加药箱,通过联氨加药系统加至给水,让省
煤器和炉水循环系统中的沙砾和硅化合物在该药剂的作用下快速溶解到炉水中,因药剂中加有强碱性催化
剂,调整加药量,使炉水的pH保持在 l0.O—l0.5之间,从pH达到 10.0开始计时,3小时后熄火,开定排
和连排,采用整炉排放或连上连排的方法将高硅炉水排出系统,炉水硅含量有时可能达到2000ppb以上。
1.3第三阶段洗硅
给水和炉水系统中残留的少量硅在冲机和带负荷试运阶段清除。在炉水温度升高至270℃以上,即可
将洗硅成膜剂加入磷酸三钠溶药箱中,通过炉水加药泵加到炉水中去,然后调整加药量,控制炉水pH保
持在9.5—10.0之间,残留在炉水系统的沙砾会和硅化合物继续溶解,炉水中高含量的硅可以通过锅炉排污
的方式排放。当炉水硅小于500ppb且炉水中铁的含量持续小于l00ppb后,洗硅和成膜过程结束。由于第
三洗硅阶段不影响并网带负荷,且炉水中硅已经很小,水汽品质合格速度较以往快得多。
维普资讯
2007年第2期 西北电建 ·67·
在带负荷之后,洗硅过程这样进行,在保证蒸汽含硅量维持在一定的前提下,根据锅炉汽包压力与炉
水允许含硅量的关系曲线 (见图1)进行的,凝结水处理设备 (
您可能关注的文档
最近下载
- 绿色工厂培训课件.pptx VIP
- 8+新能源项目预收购(转让)协议.docx VIP
- SL∕T 617-2021 水利水电工程项目建议书编制规程.pdf
- 2025年高考化学河北卷及答案(新课标卷).docx VIP
- 天津《温拌沥青混合料超薄罩面技术规程》DBT 29-210-2022.pdf
- 2010年考研英语二真题答案及解析.pdf VIP
- 2024浙江嘉兴市海盐县交通投资集团有限公司第二轮招聘12人笔试模拟试题及答案解析.docx VIP
- 消毒剂消毒效果及储存效期验证方案.docx VIP
- 电工仪表及测量第一章 测量与电工仪表的基本知识.ppt VIP
- 浙江省计算机二级办公软件高级应用技术真题.doc VIP
文档评论(0)