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精制硫酸装置的工艺改进及自动控制系统设计.pdf

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HM I及 PLG 控 制 系 统 精制硫酸装置的工艺改进及 自动控制系统设计 陈前忠 ,张朝阳。黄锦明。梁官强 (广东广业云硫矿业有M-司化_T-厂,广东 云浮 527343) 摘 要:针对精制硫酸生产装置的诸多不足 ,进行X-艺优化及 自动控制技术改造 ,得到 良好效果.. 关键词 :节能;自动控制 ;PLC;技术改造 ProcessImprovementandAutomaticControlSystem DesignofSulfate RefiningDevice CHENQian—zhong,ZHANGChao—yang,HUANGJin—uring,LIANGGuan—qiang (ChemicalPlantYunfuGuangyePyriteGroupLimited,Yunfu527343,China) Abstract:Accordingtothedefectsofsulfaterefiningdevice,theprocessoptimalandautomaticimprovementsareimple— mented.Theimprovementshavegoodeffects. Keywords:energysaving;automaticcontrol;PLC;technicalimprovement l原精制硫酸系统 排渣考克阀若长时间不动容易卡死 .人工频繁排渣 . 劳动强度非常大 .操作不安全 ,存在较大的安全 隐患 云硫化工厂精制硫酸装置生产能力为 3万 l/a、生 另外 .玻璃排渣 容易堵塞损坏 产T艺是把 98.3%的原料酸经人T配比成 f96.5如.051l% 硫酸 。装置经过原料硫酸 罐 、截止 阀与生产线上 的 3酸浓配比工艺改造 48个小型高位酸罐相通.人T调节酸罐液位 调节后 (I) 蒸馏 出来 的酸温高,而原料酸温只仃环境 的原料酸进入600个蒸馏装置加热蒸馏 .最终生成高 温度 .两者温差最大 .系统 中在这里实施热交换热效 品质的精制硫酸成品 硫酸蒸馏后的沉渣经排渣玻璃 考克 阀人工外排装桶 、 率是最高的.故将预热盘管移到配酸槽前面 .为加热 器更好地降低电耗创造条件 . 2原系统的不足 f2)原酸浓配 比上作是在系统开机前完成 .I配 (I)人工酸浓配 比 原酸浓配比在高位酸罐中完成. 酸是一种放热反应,为了充分利用这部分热能.降低 采用人工加水稀释硫酸方法来控制配 比后的酸浓.是通 能耗.现将酸浓配 比与生产同时进行 即增加 一个配 过人1一分析来确定酸浓的变化 I大J为没有在线酸浓 自动 酸槽 、一个进水智能 电动 阀.安装酸浓 自动渊 系统, 检测分析仪表与 自动加水装置 ,配比后酸浓不稳定 、滞后 实现酸浓配 比过程全 自动化控制 、 大.并且这种人T加水方法劳动强度大.操作安全系数 自动配 比控制系统是南酸浓 自动分析仪 、智能调 低 .直接造成精制硫酸的质量 、产量不稳定 . 节器 、智能调节阀、记录仪 、配酸槽及生产设备组成的 (2)高位酸罐硫酸液位人工调整。由于玻璃蒸发器的 一 个 闭环控制系统 .控制原理如 图 l所 、 热效率不一样,操作工需不停地来回调节48个高位酸罐 进酸阀.一旦调节不及时.高位平衡槽容易}}{现液位过低 或过高的现象。液位过低,硫酸加热器(蒸发器)干烧,玻璃 蒸发器容易爆炸;液位过高,热效率低,电耗高.同时高位 平衡槽将多

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