不锈钢三通焊接裂纹分析及对策.pdfVIP

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安 全 分 析 不锈钢三通焊接裂纹分析及对策 !#$% ’ () *+,-./ 0 () 1)2$3’4 53’ 0 !,3’2)// !))2 安庆石化总厂工程部 丁 平! 通过对某奥氏体不锈钢三通与炉管焊接中产生裂纹后,对焊接接头有关化学成分和金相组织 分析,指出三通与炉管材质同类,三通凸缘部分是堆焊而成,堆焊金属中缺 ,且由于焊接接头 63 处于多种不利条件,析出大量铁素体组织,并产生 !相,成分偏析形成应力集中而导致开裂, 并根据分析提出了解决措施和焊接注意事项。 关键词:不锈钢 焊接 裂纹 成分偏析 对策 将该对接焊缝切割开来后,发现该裂纹平行于凸 7 前言 缘,笔直整齐,形如刀切,宽约7==,内部裂纹长 安庆石化总厂炼油厂年加工能力89 万吨的汽 达@9==。 油加氢精制装置建设于 7:; 年,该装置的建成使 该厂不仅提高了汽油产品的质量和轻油收率,同时 为其它装置安全运行提供了条件。该装置中,加热 炉炉管的材质是奥氏体不锈钢,在所有炉管焊接完 毕,进行炉管与三通对接焊缝焊接时,该接头部位 出现裂纹。对该裂纹进行分析,并采取严格控制焊 接条件等措施,焊接后该三通体上仍出现几处不同 程度的裂纹,有一处表面裂纹长达89==。 8 三通材质检查 图7 该三通的锻件由抚顺钢铁厂加工,三通体是由 对凸缘部分测厚时发现,只能测出管外层的厚 度,似乎内管与外层之间分离,其它部位进行了选 广东某化机厂制造,随件质量保证书标明的化学成 择性测厚,如图8 所示。对三通本体和开裂部位以 分是奥氏体不锈钢 7*+7;3:63,符合原设计要求 及炉管 (单头管)截面做硬度测试, 值如图 (见表 )。 AB C 7 所示。裂纹处内外均经打磨着色检查,外壁可见多 8 ? 7 宏观检查 处微裂,内壁未发现裂纹,裂口处未裂透。 从外观看,该三通系经锻造加工后成形,外形 用磁铁对其进行磁性测试,三通本体磁性相当 如图7。该三通焊接接头出现裂纹后,经碳弧气刨 ! 感谢安庆石化总厂原二期工程指挥部总工程师薜铁心、中化第三建设公司安庆分公司高级工程师汪德本两同志的指导,并提供有关 材料。 ·ED · 第 卷第 期 压 力 容 器 总第 期 ! 5 !4 弱,凸缘部分内外壁磁力相当,磁性明显,证明其 粉末做化学成分检验 (分区抽样编号如图+ ),其 组织与 奥氏体不锈钢特性有异。 化学成分如表 所示。数据表明: ! #

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