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安 全 分 析
不锈钢三通焊接裂纹分析及对策
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安庆石化总厂工程部
丁 平!
通过对某奥氏体不锈钢三通与炉管焊接中产生裂纹后,对焊接接头有关化学成分和金相组织
分析,指出三通与炉管材质同类,三通凸缘部分是堆焊而成,堆焊金属中缺 ,且由于焊接接头
63
处于多种不利条件,析出大量铁素体组织,并产生 !相,成分偏析形成应力集中而导致开裂,
并根据分析提出了解决措施和焊接注意事项。
关键词:不锈钢 焊接 裂纹 成分偏析 对策
将该对接焊缝切割开来后,发现该裂纹平行于凸
7 前言
缘,笔直整齐,形如刀切,宽约7==,内部裂纹长
安庆石化总厂炼油厂年加工能力89 万吨的汽 达@9==。
油加氢精制装置建设于 7:; 年,该装置的建成使
该厂不仅提高了汽油产品的质量和轻油收率,同时
为其它装置安全运行提供了条件。该装置中,加热
炉炉管的材质是奥氏体不锈钢,在所有炉管焊接完
毕,进行炉管与三通对接焊缝焊接时,该接头部位
出现裂纹。对该裂纹进行分析,并采取严格控制焊
接条件等措施,焊接后该三通体上仍出现几处不同
程度的裂纹,有一处表面裂纹长达89==。
8 三通材质检查 图7
该三通的锻件由抚顺钢铁厂加工,三通体是由 对凸缘部分测厚时发现,只能测出管外层的厚
度,似乎内管与外层之间分离,其它部位进行了选
广东某化机厂制造,随件质量保证书标明的化学成
择性测厚,如图8 所示。对三通本体和开裂部位以
分是奥氏体不锈钢 7*+7;3:63,符合原设计要求
及炉管 (单头管)截面做硬度测试, 值如图
(见表 )。 AB C
7
所示。裂纹处内外均经打磨着色检查,外壁可见多
8 ? 7 宏观检查
处微裂,内壁未发现裂纹,裂口处未裂透。
从外观看,该三通系经锻造加工后成形,外形
用磁铁对其进行磁性测试,三通本体磁性相当
如图7。该三通焊接接头出现裂纹后,经碳弧气刨
! 感谢安庆石化总厂原二期工程指挥部总工程师薜铁心、中化第三建设公司安庆分公司高级工程师汪德本两同志的指导,并提供有关
材料。
·ED ·
第 卷第 期 压 力 容 器 总第 期
! 5 !4
弱,凸缘部分内外壁磁力相当,磁性明显,证明其 粉末做化学成分检验 (分区抽样编号如图+ ),其
组织与 奥氏体不锈钢特性有异。 化学成分如表 所示。数据表明:
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