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·316· 全国中氮情报协作组第28次技术交流会论文集
75
t/h循环流化床锅炉存在的问题及改造
岳志娟
(黑龙江黑化集团有限公司,黑龙江齐齐哈尔161041)
[摘要】介绍了75t/h循环流化床锅炉中心筒变形、风帽使用周期短、水冷壁沸上段磨损的
原因及采取的改造措施和效果。
[关键词】循环流化床锅炉;中心筒;风帽;水冷壁;问题;改造
我公司热电厂的4台75t/h循环流化床锅炉 不定式接触的根部。分析其原因为:浇注料防护
由济南锅炉厂设计和制造,型号为YG一75/3.82层厚度超出了水冷膜式壁,形成凸出的台阶,上
一Ml,已投产运行10a。该炉型具有燃料适应 升的细灰紧贴膜式壁下落到此台阶后,反弹到水
性广、燃烧效率高、炉内传热能力强、NO,及硫 冷壁根部,加速了水冷壁的磨损而导致泄漏。
化物排放量低、负荷变化范围大的特点。但实际
2改造措施
运行中也暴露出一些问题,为此,公司采取了一
些改造措施,取得了很好的效果。 2007年、2008年大修中,先后对5。、7’、
4。、6。炉进行了改造。
1问题及原因
2.1锅炉中心筒的改造
1.1锅炉中心筒变形、串漏、歪斜、脱落 (1)更换中心筒材质。中心筒材质改为瑞
该锅炉运行中,其主要部件——中心筒出现 典进口的310S,此材质的各元素含量能满足使
变形、串漏、歪斜、脱落。分析认为主要原因 用要求,提高了中心筒在高温环境下的热稳定
为:①中心筒材质元素含量与使用要求存在差 性,减轻了中心筒的热变形。
异,中心筒材质要求用1Cr25Ni20Si2,但国内很(2)改造中心筒的外形尺寸和防变形构造。
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500
多厂家制造的板材的实际元素含量达不到其铭牌 将中心筒外形由原来的上细下粗(01
标注,使长期在900oC左右环境中运行的中心筒 2000 500millX中1300
mm)改为上粗下细(中1
慢慢出现了热变形;②中心筒与耐火材料直接 lnrn),中部由大小头过渡;将中心筒原3道单环
接触,受热膨胀后,受浇注料的挤压限制而变 结构改为3道槽钢形结构,且内部分配24块筋
形;③中心筒本身存在防变形结构方面的缺陷 板,从结构上增强了中心筒的防变形强度。
和强度不够。 (3)改变安装结构。大胆采用新的安装结
1.2大风帽漏渣、使用周期短 构:在中心筒上口四周径向均布8根材质为
原设计的大风帽使用周期短,仅8一12个
月。运行中帽头磨损出现窟窿,风帽孔易堵塞, 不焊接,预留10mm的膨胀缝,槽钢的另一端
风帽孔磨损变大后,风室漏渣较严重,需定时清 与护板的内套圈焊接;再用8根拉条均匀焊在筒
理。分析其原因为:大风帽设计数量偏多,形成 的四周,拉条的另一端与护板焊接,起到吊挂中
风帽之间对吹;未设计防漏渣的套管,造成风室 心筒的作用。这样的安装结构使中心筒更安全、
漏渣严重;大风帽壁较薄,导致帽头磨损严重; 稳定。
风帽孔径偏小(07mm)。 (4)
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