尿素蒸发系统节能技术改造总结.pdfVIP

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·242· 全国中氮情报协作组第28次技术交流会论文集 尿素蒸发系统节能技术改造总结 刘亚军 (天津吉华化工有限公司,天津301900) 000 1概况 (1)因现有的l台中lmm闪蒸分离器 高负荷运行时闪蒸压力偏高,因此将其更换为 天津吉华化工有限公司的60kt/a尿素装置 垂l200 n瑚的闪蒸分离器,将现装置的一段蒸发 采用水溶液全循环法工艺,改造前的生产状况 加热器(F=12m2)及热能回收段(F=64m2) 为:单机满量日产尿素315t左右,系统运行稳 作为闪蒸加热器使用,加热器使用低压蒸汽。 定;双机日产尿素350-400t时,尿素系统操作 (2)新增l台研00InI/l、F=20m2的一段 不稳定,二分液位波动,成品中氨含量偏高,尿 蒸发加热器,其材质为316L。 素易结块;现有预分离气相开副线运行,未能达 (3)新增1台们oo姗、F=120m2的一段 到预期效果,蒸汽消耗偏高。为进一步降低尿素 蒸发热能回收段,其材质为316L。 蒸发系统的蒸汽消耗,使装置实现高负荷、稳定 (4)为提高气液分离效果,保证二段真空 运行,2008年8月利用大修机会对系统实施了 度,提高产品质量,对二段蒸发器分离段进行改 技术改造,以下就尿素系统的改造情况总结 造:用分体式二段蒸发器替换现有分离器,分体 如下。 式二段蒸发器采用旋风分离和挡液锥结构,简体 600 2改造方案 直径l mm、厚8mln,涡壳部分厚10rnm, 上筒体材质为304L,下筒体材质为316L。 2.1中、低压分解系统 2.3部分管道及部分工艺流程 100 合成塔后现配置有1台①l toni的预分离 将一段蒸发热能回收段至一吸冷却器的原 器,其出口与预蒸馏塔进口位差8m,位差偏 DNl59管道加粗为DN200,以增大气液流通面积 小,导致压力不平衡、预分离器运行不稳定,目 和降低阻力。 前采用副线全开,分离效果仍不理想。为此,提 将预分离器气相出口接至闪蒸加热器作为热 出以下解决方案:提高预分离器的位置,保证预 源,也可保留原流程,采用低压膨胀蒸汽作热 分离器与预蒸馏塔的压差,利用重力作用将出合 源,以降低蒸汽消耗。 成塔的气液组分进行分离,使预分离器能将 3改造的实施 53%的氨分离出来,通过提高预分离效果减轻后 工段的负荷,达到节约蒸汽、降低消耗的目的。 3.1改造预分离器内件 mm/硼30

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