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·242· 全国中氮情报协作组第28次技术交流会论文集
尿素蒸发系统节能技术改造总结
刘亚军
(天津吉华化工有限公司,天津301900)
000
1概况 (1)因现有的l台中lmm闪蒸分离器
高负荷运行时闪蒸压力偏高,因此将其更换为
天津吉华化工有限公司的60kt/a尿素装置
垂l200
n瑚的闪蒸分离器,将现装置的一段蒸发
采用水溶液全循环法工艺,改造前的生产状况
加热器(F=12m2)及热能回收段(F=64m2)
为:单机满量日产尿素315t左右,系统运行稳
作为闪蒸加热器使用,加热器使用低压蒸汽。
定;双机日产尿素350-400t时,尿素系统操作 (2)新增l台研00InI/l、F=20m2的一段
不稳定,二分液位波动,成品中氨含量偏高,尿
蒸发加热器,其材质为316L。
素易结块;现有预分离气相开副线运行,未能达 (3)新增1台们oo姗、F=120m2的一段
到预期效果,蒸汽消耗偏高。为进一步降低尿素
蒸发热能回收段,其材质为316L。
蒸发系统的蒸汽消耗,使装置实现高负荷、稳定
(4)为提高气液分离效果,保证二段真空
运行,2008年8月利用大修机会对系统实施了
度,提高产品质量,对二段蒸发器分离段进行改
技术改造,以下就尿素系统的改造情况总结
造:用分体式二段蒸发器替换现有分离器,分体
如下。
式二段蒸发器采用旋风分离和挡液锥结构,简体
600
2改造方案 直径l mm、厚8mln,涡壳部分厚10rnm,
上筒体材质为304L,下筒体材质为316L。
2.1中、低压分解系统 2.3部分管道及部分工艺流程
100
合成塔后现配置有1台①l toni的预分离
将一段蒸发热能回收段至一吸冷却器的原
器,其出口与预蒸馏塔进口位差8m,位差偏 DNl59管道加粗为DN200,以增大气液流通面积
小,导致压力不平衡、预分离器运行不稳定,目 和降低阻力。
前采用副线全开,分离效果仍不理想。为此,提 将预分离器气相出口接至闪蒸加热器作为热
出以下解决方案:提高预分离器的位置,保证预 源,也可保留原流程,采用低压膨胀蒸汽作热
分离器与预蒸馏塔的压差,利用重力作用将出合 源,以降低蒸汽消耗。
成塔的气液组分进行分离,使预分离器能将
3改造的实施
53%的氨分离出来,通过提高预分离效果减轻后
工段的负荷,达到节约蒸汽、降低消耗的目的。 3.1改造预分离器内件
mm/硼30
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