尿素装置技术改造小结.pdfVIP

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·232· 全国中氮情报协作组第28次技术交流会论文集 尿素装置技术改造小结 宋立新。张峰.石春元。李守国 (贵州美丰化工有限责任公司,贵州贵阳551415) O引言 用于回收热能回收段气液混合物中的热量,提高 二甲液的温度,使进入热能回收段的气液混合物 贵州美丰化工有限责任公司(原贵州化肥 的温度升高,从而间接地提高了进入一段蒸发加 厂有限责任公司)是20世纪60年代建设的中型 热器的气液混合物的温度,以降低蒸汽消耗。 氮肥企业,经过不断发展,目前公司已具有200 (6)通过系统装置的优化组合有效降低一 kt/a合成氨、250kt/a尿素的生产能力。尿素装 段分解的压力(理论计算表明,增加预分离流 置有2套:l套建于上世纪,产能为120kt/a, 程后,一段分解压力在1.8MPa为最佳,每增加 采用水溶液全循环法工艺;另1套建于2001年, 0.1MPa,中压分解负荷将上升5%,一段分解 产能为130kt/a,采用氨气提工艺。 蒸汽耗也随之增加约5%),有利于系统的汽液 水溶液全循环法尿素装置原产能为350t/d, 平衡,从而降低蒸汽消耗。 700 消耗高(吨尿素氨耗620 kg)、 kg、蒸汽耗l 200 (7)二分塔上段直径扩大为1nlnl,以 运行不稳定。为达到节能降耗的目标,经多方论 增大分离空间。 证,公司决定采用宁波远东化工集团有限公司开 (8)改造解吸系统,对原解吸塔、加热器、 发的“改良型水溶液全循环法工艺”对其进行技 冷凝器进行更新,以提高解吸能力和进一步回收 术改造。通过改造预分离系统、蒸发系统、一段 氨,达到降低消耗和解决氨氮排放超标的问题, 分解系统、解吸系统,实现吨尿素氨耗595kg、 同时为公司下一步增设深度水解装置奠定基础。 蒸汽耗1250 t/d。 l【g,同时尿素产能达到500 2新增设备 l工艺技术方案 本次改造的主要设备均由宁波远东化工集团 (1)新增预分离器,采用预分离一预精馏流 有限公司设计制造,主要新增(更新)设备一 程,使53%的氨蒸出,约3%的甲铵在此分解, 览表见表1。 以减少循环系统的水含量,保持系统的水平衡,

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