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·232· 全国中氮情报协作组第28次技术交流会论文集
尿素装置技术改造小结
宋立新。张峰.石春元。李守国
(贵州美丰化工有限责任公司,贵州贵阳551415)
O引言 用于回收热能回收段气液混合物中的热量,提高
二甲液的温度,使进入热能回收段的气液混合物
贵州美丰化工有限责任公司(原贵州化肥
的温度升高,从而间接地提高了进入一段蒸发加
厂有限责任公司)是20世纪60年代建设的中型
热器的气液混合物的温度,以降低蒸汽消耗。
氮肥企业,经过不断发展,目前公司已具有200
(6)通过系统装置的优化组合有效降低一
kt/a合成氨、250kt/a尿素的生产能力。尿素装
段分解的压力(理论计算表明,增加预分离流
置有2套:l套建于上世纪,产能为120kt/a,
程后,一段分解压力在1.8MPa为最佳,每增加
采用水溶液全循环法工艺;另1套建于2001年,
0.1MPa,中压分解负荷将上升5%,一段分解
产能为130kt/a,采用氨气提工艺。
蒸汽耗也随之增加约5%),有利于系统的汽液
水溶液全循环法尿素装置原产能为350t/d,
平衡,从而降低蒸汽消耗。
700
消耗高(吨尿素氨耗620 kg)、
kg、蒸汽耗l 200
(7)二分塔上段直径扩大为1nlnl,以
运行不稳定。为达到节能降耗的目标,经多方论
增大分离空间。
证,公司决定采用宁波远东化工集团有限公司开
(8)改造解吸系统,对原解吸塔、加热器、
发的“改良型水溶液全循环法工艺”对其进行技
冷凝器进行更新,以提高解吸能力和进一步回收
术改造。通过改造预分离系统、蒸发系统、一段
氨,达到降低消耗和解决氨氮排放超标的问题,
分解系统、解吸系统,实现吨尿素氨耗595kg、
同时为公司下一步增设深度水解装置奠定基础。
蒸汽耗1250 t/d。
l【g,同时尿素产能达到500
2新增设备
l工艺技术方案
本次改造的主要设备均由宁波远东化工集团
(1)新增预分离器,采用预分离一预精馏流
有限公司设计制造,主要新增(更新)设备一
程,使53%的氨蒸出,约3%的甲铵在此分解,
览表见表1。
以减少循环系统的水含量,保持系统的水平衡,
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