依托转炉干法除尘,提高煤气回收率,努力实现负能炼钢.pdfVIP

依托转炉干法除尘,提高煤气回收率,努力实现负能炼钢.pdf

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依托转炉干法除尘,提高煤气回收率, 努力实现负能炼钢 天铁热轧板有限公司地处河北省涉县,成立于2005年。现有职工2200人, 其中专业技术人员800多人,由9个生产部门和6个机关职能部门组成。 天铁热轧版有限公司现有主要装备有:1座1300吨混铁炉,1座铁水倒罐站, 2座180/:铁水预处理装置,2座180t氧气项吹转炉,2座180tLF精炼炉,1 座RH真空精炼炉,2台双流板坯连铸机,1台8机8流方园互换连铸机,3座双 蓄热步进梁式加热炉,1条1750轧线,1条平整分卷线以及用于生产物料运输的 尘系统、空压站、变电所、化验室以及用于生产的各种介质输送的管网系统,还 有配套的生活设施。 天铁热轧版有限公司年设计能力432万吨热轧板卷。主要冶炼的钢种有:普 碳钢、冷轧用钢、汽车用钢、管线钢、合金结构钢等等。 天铁热轧2套转炉干法除尘系统是投资5000多万元引进的奥钢联技术,由 中冶京诚转化设计、西重所和西矿环保厂建设完成的。我们经充分考察论证和技 术交流,结合国内外钢厂的经验和天铁自身条件状况,以引进奥钢联技术为依托, 在项目的设计、技术交流、设计审查、设备招标、设备监制、安装、调试、生产 试运行等阶段我们不断更新技术,自主研发了一些新工艺、新技术并得到了应用。 日投产。目前天铁180转炉干法除尘煤气回收达到1lOm3/吨钢的水平,C0平均 浓度在45%(2009年1—6月份平均煤气回收量为110.02m3/吨钢)转炉干法除 尘工序耗电2.06KWh/n屯钢,工序耗水25.5Kg/n屯钢,投产以来电除尘器月平均泄 m3。 爆率0.45次,烟气排放浓度小于15mg/N 节水省电,转炉回收煤气率高,除尘效率高,占地面积小,系统运行安全稳 定是天铁热轧转炉干法除尘及煤气回收的主要特点。 2007年天铁热轧转炉干法除尘及煤气回收项目获国家财政奖励3348万元, 获天津市科技进步3等奖。其技术指标处于国际先进国内领先水平,被奥钢联誉 为转炉干法除尘在中国的样板工程。先后有泰山钢铁、信阳钢铁、涟源钢厂、首 钢到天铁热轧培训学习,国内大多数采用干法除尘的单位都到过天铁热轧参观。 天铁热轧转炉干法除尘及煤气回收技术走出了一条引进、消化、再创新的科技之 路。 天铁热轧转炉干法除尘及煤气回收项目已经实施的改进项目: 1.蒸发冷却器增加双气源喷汽(气)装置; 2.蒸发冷却器喷汽管上增加调节阀门; 3.蒸发冷却器喷水管加设备用管线; 4.为防止喷枪堵塞在水管上加设喷吹装置; 5.蒸发冷却器香蕉弯管到灰仓的输灰装置上增加备用输灰装置: 6.删减修改奥钢联的一些“停止炼钢”的连锁条件; 7.摸索出一套适合转炉干法除尘喷水量、风机调速、防止电除尘器泄爆的控制 技术; 8.探索出输灰装置断续运行方式; 9.开发转炉刚开吹氧时的梯级供氧模式; 10.电除尘器极线材质、厚度改进:(奥钢联已借鉴) 11.减小极间距;(奥钢联已借鉴) 12.电除尘器输灰装置增加备用双线;(奥钢联已借鉴) 13.改进刮板式输灰机结构形式(双链式、改进悬挂减速机、增加链板耐磨结 构、增加链条自动拉紧装置,已被输灰机厂家采用) 14.增加炉口微压差点的防堵吹氮气装置; 15.喷枪实现国产化; 16.电除尘器刮灰机A型架轴瓦改自润滑式; 17.解决电除尘器油管堵塞问题,增加备用干油泵; 18.高温区设备结构改进;(加强蒸发冷却器进口温度点的热电偶保护结构、优 化热电偶的安装位置。奥钢联已借鉴) 通过几年来的实践,我们感觉应该继续探讨研究的几个问题: 1.电除尘器内部件不易检修的问题:极线极板更换、刮灰机传动装置(轴承、 齿轮)、润滑油管堵塞。 2.设备国产化;喷枪、泄爆阀、液压站、杯阀。 3.除尘灰没有利用好;没有压块,有二次扬尘现象。 4.省去蒸发冷却器输灰链的设想;(已经有些钢厂使用) 5.使用雾化喷枪,省去煤气冷却器的设想; 2008后半年,天铁热轧板公司增建一座14MW余热发电机,(适用蒸汽压力 97Kg。经过一个月的试运行,除去蒸发冷却器自用一部分蒸汽外,天铁热轧2 座180吨转炉吨钢发电量13.5KWh。 2009年8月份,由于转炉蒸汽、煤气的回收利用,根据热轧生产计划部第 1周、第2周的能源消耗分析,天铁热轧板公司从混铁炉到板坯入加热炉段已经 实现

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