氨气压缩机干气密封烧损原因分析与解决对策.pdfVIP

氨气压缩机干气密封烧损原因分析与解决对策.pdf

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2010年第8期总第37卷 维修与改进 ·73 · 氨气压缩机干气密封烧损原因分析 与解决对策 冯永和 (中石油 宁夏石化公司,宁夏 银川 750026) 摘要:针对氨气压缩机干气密封在生产运行过程中出现烧损,分析出原因为合成气压缩机跳车后造成冷冻系统的热负荷 降低,使得冷冻系统的闪蒸气量不足 ,造成低压缸喘振,干气密封的一级主密封反压,造成干气密封损坏。并改进 了开 车程序,完善了操作预案,从而有效的延长了干气密封的使用周期,保证其装置的正常运行。 关键词:氨压机;干气密封;烧损;热负荷;开车程序 中图分类号:TB42 文献标识码:A 文章编号:1006—0316(2010)08—0073—03 中石油宁夏石化公司合成氨二部的105一J氨气 密封而实现对介质的密封。密封气由N5管网引入 , 压缩机是20世纪90年代从加拿大引进的二手设备, 经控制系统过滤、调节后进入干气密封腔。正常情 由美国迪拉瓦公司生产 ,属于 20世纪 60年代的产 况下,密封的内侧有微量的密封气泄漏到压缩机缸 品,其结构为多级离心式压缩机 ,轴封采用机械浮 体内 (约0.2m /h),外侧有微量的密封气随润滑油 环油膜密封。 至油箱泄漏排出 (约 0.2m /h)。其控制系统如图2 该机组从 1998年装置投产运行至2005年9月, 所示。 在2005年 10月,由于整个装置进行 50%的扩能改 二级进气 隔离气 造,对该机组在原机的基础上进行了内件改造 ,考 虑原来的机械浮环油膜密封容易向系统漏油,所以 将压缩机轴端密封改造为干气密封。该密封 自从改 造完,运行比较平稳,但在2006年 11月 5日,突 然发生了低压缸两侧干气密封烧损报废的事故。 图1105.J氨气压缩机低压缸的干气密封结构图 1氨压机干气密封的结构及技术条件 1.1设备结构 图 1所示的密封由天津约翰克兰一鼎名密封有 限公司设计制造 ,采用 TM02E型单端面加串联式干 气密封结构。 一 级密封体为双端面密封结构,干气密封面对 面布置 ,动压槽加工在动环两侧端面上。动环采用 硬质合金 YG8材料,静环采用浸渍金属碳石墨材 料。二级密封体采用的是单端面密封结构,动静环 材料与一级的材料相同。一级密封气为氮气和高压 气 缸出口的氨气 ,二级密封气为氮气 ,通过对氮气的 图2干气密封控制系统图 收稿 日期 :2010—04—15 作者简介:冯永和 (1973一),宁夏回族 自治区中宁县人,本科,中级工程师,主要从事设备管理工作。 · 74 · 维修与改进 2010年第8期总第37卷 1.2技术条件 】8,105一J干气密封联锁 PDISA一04462复位后, 再次冲转,当 105一J刚冲到 500r/min时,低压缸 根据氨气压缩机的结构特点和工艺特点,考虑 振值 XIAZ一54联锁跳车。后拆开 105一J低压缸大 低压缸入口的工艺气条件 ,此处的氨气温度和压力 盖发现干气密封烧损。 都比较低 ,温度在一30℃左右 ,压力接近于常压, 因此低压缸采用TM02E型干气密封。在串联式干气 3事故原因分析 密封前增加一级与串联密封面对面布置的单端面

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