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莱钢科技 2008年 12月
氩产量达不到设计产量的原因分析及调整方法
田现德 沈 荣 金振宗
(天元气体)
摘 要:针对杭氧21000in。/h空分设备投产以来氩产量偏低这一事实,利用实际运行工况与设计工况
的对比,分析指出了造成氩产量偏低的主要原因,并找出调整解决的方法,取得了较好的效果。
关键词 :氩气 原 因分析 调整方法
塔中,精馏除去其中的氮组份,使含氮量小于3×
0 前言
l0~,得到产品液氩。大部分液氩进人贮槽贮存外,
莱芜天元气体有 限公司拥有 四套杭氧产,的 小部分经中压液氩泵加压2.5MPa,在换热器中汽
KDON--21000/22000型空分装置 (7、8、9、10), 化回收冷量后送人用户管网。
采用 目前先进的全低压分子筛常温吸附、增压透平
膨胀机、规整填料上塔以及全精馏制氩、部分产品氩
内压缩的流程。其主要产品的设计产量见表 1。
表 1 主要产品的设计产量
图 1 工艺流程
1.2 对 比分析
以9制氧机的运行工况与设计工况进行对比
分析,使用稳定运行状态下,加工空气量、氧、氮产品
产量均为(或接近)设计值时的实际运行参数。液
体的流量与折合气体的流量见表2。
这四台制氧机分别投入运行以后,在加工空气 表 2 液体流量与气体流量折合表
量最大且工况稳定时氩的最大产量为600m。/h,此
氩馏分 液氩产品 氧产品 氮气
时氩的提取率不足60%。而在一般情况下,产量仅
为500—6001TI/h,距氩提取率 75%的设计指标有 流量 浓度 流量 纯度 流量 纯度 流量 纯度
/(m]h·一 /%Ar/ )Ix1) /b·一 /~k02/(m3.h)/xlD~
很大差距,影响了公司的经济效益。
设计工况 24670 7一l】 750 ≤2 21000 99.6 22000 ≤l0
1 运行工况分析 运行工况276505
. 0 60o 13 2l430 99.85 2356o 2l5
1.1 制氩系统流程简介 由表 2中的参数对比可知,实际运行工况中
从上塔的中下部抽出约24670m /h,含氩7% 的氩馏份浓度远低于设计值,氧产品纯度则高
~ 10%,含氮量小于0.06%的氩馏份,经粗氩塔初 于设计值 ,正是氩馏份浓度过低制约了氩产量
步精馏制得含氧小于2X10I6的工艺氩,再进入精氩 的提高。
1.3 氩馏份浓度与氩产量关系的分析
作者简介:田现德(1970一),男,1992年毕业于浙江大学低温专业。 粗氩塔示意图见图2。
现为天元气体有限公司生产科科长,高级工程师,
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