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84               2008年增刊                            安 徽 化 工 
               “双加压法’’稀硝酸生产装置运行情况总结 
                               汪孔斌,吴澳洲,袁志祥 
                      (安徽华泰化学工业有限公司,安徽 东至 247260) 
   安徽华泰化学工业有限公司在2004年下半年针对  度为58%左右,尾气中NO含量在 500ppm以下。在此 
现有硝酸生产规模小(生产能力只有6万吨),且都是低               工况下,蒸汽能够实现 自给。 
压法生产装置,生产成本高,环保问题突出,企业经济效                  (2)试运行期间我们针对装置的运行情况,解决了 
益差以及企业基础设施得不到充分发挥,资源得不到有                一 些运行中出现的问题。 
效利用等情况,决定采用先进的硝酸生产工艺,扩大硝                   ① 减温器的喷头易堵。虽然在系统吹除时,对软水 
酸生产规模,新上一套年产 1O万吨 “双加压法”稀硝酸             管道进行了吹扫和清洗,一些杂物仍附着在管壁上,在 
生产装置。目前公司拥有年产 16万吨浓硝酸生产装置, 开车时随着管道加热和液体流动,附着在管壁上的杂物 
实际生产能力达到 18万吨。                          开始脱落。尽管进水流量计设有磁吸收装置,但对非磁 
   这套稀硝酸生产装置采用法国GP公司的工艺流  性物质难以吸附,因减温器的喷嘴口径很小,极易被堵 
程,由中国化学工程第二设计院设计,其核心设备 “四合              塞,致使氧化炉内过热器的温度得不到控制,从而影响 
一 机组”采用国产化设备,由陕西鼓风机厂制造,配套的  炉内过热器的使用寿命,我们停过三次车,及时处理喷 
汽轮机由杭州汽轮机厂制造,吸收塔 由中国化学工程第               头堵塞,为此又在软水进人流量计之前加装了过滤器, 
三建设公司制造,氧化炉由上海化T机械一厂制造。整                才解决了问题。 
个工程由中国化学工程第三建设公司进行安装。工程于                   ② 锅炉水循环泵的流量不足问题。由于在单体试 
2005年4月动工建设,2006年 5月完成装置安装,同年           车时对氧化炉盘管的冲洗不彻底,导致氧化炉的进 口管 
6月投入试运行。                                道被铁屑等杂物堵住,液体流通不畅,也就是锅炉水循 
1装置试运行期的情况                              环泵的出口流道小,引起出口流量低,氧化炉内的氨反 
    由于我们在试车过程中准备充分,措施到位,严格              应热难 以移出 时间一长,会缩短氧化炉内盘管的使用 
按照设计要求执行工艺指标,创造了较好的试车业绩, 寿命。我们在停车时使用反流程方式对氧化炉的盘管进 
为装置以后的长周期稳定运行打下了良好的基础。                  行反复冲洗,将设备制造过程中的残余铁屑、焊条头等 
    (1)操作工况介绍(以环境温度 22℃为例)。             杂物冲洗掉,开车后,泵的 口流量满足了工艺要求。开 
   汽轮机的工作转速为 10500r/m,耗汽量为 16.5吨  始我们怀疑是泵的制造质量问题 ,经过与生产厂家测 
 (]二作压力为 3.7MPa),轴流压缩机 的静叶开度为 72  试,否定了泵本身的问题。 
度,总风量达到62000m/h,出口_[作压力达到0.32MPa           ③ 供应汽轮机蒸汽品质问题。2006年 7月汽轮机 
 (表压),氧化氮压缩机出口压力达到 0.82MPa(表压),  的轴振动超高停车。揭盖检查,发现叶片上的结垢比较 
尾气透平的进气温度为360~C,出口温度为 145℃,静叶           多。因汽轮机使用的时间很短,说明人汽轮机的蒸汽品 
关至 10%,吸收塔的压差为 0.07MPa(表压),成品酸浓         质存在问题。经查供应给本装置的软水处理不彻底,软 
空气湿度大,哪里有粉尘,哪里就会形成粘泥。因此,需加              工艺。利用尿素溶液直接喷浆造粒,改善了造粒条件,提 
强对生产设施的治理和清理,并定期进行防腐处理。                 高了成球率,从而提高了装置能力,同时降低了造粒水 
    (8)加强对尿
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