200MW汽轮机高压内缸变形分析及处理.pdfVIP

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维普资讯 第 4卷第2期 沈阳工程学院学报(自然科学版) v0i,4No.2 2008年4月 JournalofShenyangInstituteofEngineering(NaturalScience) Apr.2008 200MW 汽轮机高压 内缸变形分析及处理 肖增弘 ,张国良 ,张瑞青 (1.沈阳工程学院 动力工程系,沈阳 110136;2.沈海热电有限公司,沈阳 110043) 摘 要:针对沈海热电有限公司3机在 168h试运行后的旋转隔板旋转实验中出现的动静摩擦问题 ,根据该机揭缸后 的实际情况,分析 了其高压 内缸变形的原因,并介绍了相应的处理方法,为其他机组提供了一定的经验. 关键词:汽轮机;高压内缸;变形;修复 中图分类号:TK267 文献标识码:A 文章编号 :1673—1603(2008)02—0118—03 汽轮机运行时,汽缸的受力情况非常复杂,它除了 行中会产生永久变形 要承受本身和装在其内部的零部件的质量及内外压差 产生的作用力外,还要承受由于沿汽缸轴向和径向温 度分布不均匀而产生的热应力,使汽缸在运行时缸体 变形,形成拱背,从而改变缸 内动静间隙、在这种情况 下极易造成转子碰磨,对机组安全运行形成威胁,尤其 ◇…◇ 是高参数大功率汽轮机这个问题更为突出 (a)变形前 (b)变形后 1 汽缸变形的机理分析 图 1 气缸变形 在制造、加工、检修及运行中若对汽缸处理不当, 4)静子膨胀间隙不足.新机组安装过程中,如果隔 均会造成汽缸变形,引起汽缸变形的主要原 因有以下 板、汽封套的膨胀间隙预留不足,或汽缸内滑销系统间 几个方面. 隙不合适,运行后强大的膨胀力也可能使汽缸变形. 1)汽缸 内壁拉应力过大.汽轮机在快速减负荷或 5)高压内缸检修时处理不当.高压 内缸在返厂加 紧急停机时,汽缸 内壁被急剧冷却 ,而汽缸外壁降温较 工检查时,发现在高压内缸的中分面上有补焊的部位, 慢,使汽缸 内外壁产生较大的温差,最大值达到了 在对中分面进行镗床加工的过程中,由于此处局部硬 50℃,从而产生了较大的热应力.内壁因受冷收缩,但 度过高,因此产生了残余应力,而此应力并没有经过回 内壁的收缩受外壁和法兰的约束,因此汽缸 内表面受 火消除,所以运行后汽缸 由此产生了变形. 到拉应力.如果此拉应力过大,则汽缸在较薄处首先开 2 汽轮机高压内缸变形实例分析 始变形,使其在垂直方向的内圆周伸长,中部横截面由 圆形变为立椭圆形,汽缸结合面出现内张 口,如图1所 2.1 机组运行状况简介 示 . 沈海热电有限公司3#汽轮机组是 由哈尔滨汽轮 2)时效处理时间短.汽缸是大型铸件,通常要经过 机有限责任公司生产的凝汽式汽轮机 ,型号为 CCl40/ 时效处理.如时效处理时间短,汽缸在铸造过程中产生 N200—12.75/1.08/0.245,为200MW机组改型设备. 的内应力并没有全部消除,结果加工后的汽缸在运行 该机组于 2006年6月开始安装,2007年2月投 中还会继续变形 . 产发电.机组高中压缸前部,采用内外双层缸结构.高 3)机械加工后的残余应力过大.汽缸在机械加工 压部分为反向布置 ,由1个

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