大龙电厂300MW机组卫燃带改造.pdfVIP

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2009年第2期 《贵州电力技术》 (总第 l16期) 大龙电厂 300MW机组卫燃带改造 贵州华电大龙发电有限公司 杜学鹏 [554o01] 3.1.6 通过专业工程师检查确认炭化硅敷设平整、 l 概况 结实、厚度、密度均能满足工程需求。 l号、2炉为东方锅炉集团(股分)有限公司制 3.2 技术关键。 造,型号为DG1O25/18.2一Ⅱ12型,亚临界,一次中 3.2.1 焊接销钉角度要求较高。 间再热,中间储仓式,单炉膛 n型,全钢架,悬吊式, 3.2.2 销钉焊接密度较大,给施工带来不便。 半露天布置;热风送粉,平衡通风,四角切圆燃烧, 3.3.3 销钉焊接在母材上的精确度要求较高,既要 固态排渣,燃用贫煤的自然循环锅炉。 保证不伤母材,又要牢固。 3.4 重点解决的技术 问题为: 2 1号炉存在的问题 3.4.1 销钉焊接的精度。 2.1 我厂锅炉设计煤种为贫煤,由于煤炭市场的紧 3.4.2 控制销钉补焊率。 张,导致我厂煤种严重偏离设计值,锅炉燃烧受煤种 3.4.3 炭化硅在未干前必须将其打结实、平整、光 的影响很大,炉膛温度偏低 ,煤粉不能充分燃烧,飞 滑、满足厚度要求。 灰含碳量和大渣含碳量高,增加了锅炉的固体不完 全燃烧热损失。 4 改造前后的参数对比 2.2 由于炉膛温度偏低,主再热汽温严重偏离额定 1号炉卫燃带改造前后的指标对比: 值,不但影响机组运行经济性,高负荷时易造成汽轮 指 标 机末级叶片汽蚀,缩短设备的使用寿命。 主汽 再热汽 主汽压 飞灰含 大渣含 2.3 由于主再热汽温严重偏离额定值,导致热力循 温℃ 温℃ 力 MPa碳量% 碳量% 环中初蒸汽的焓值低,为了达到预定负荷,须增加蒸 汽流量来补充焓值,这样又增加了设备的磨损。 针对以上情况,我厂决定敷设水冷壁卫燃带来 解决存在的问题和矛盾。 3 改造方案 3.1 卫燃带改造是在炉膛管上四周的水冷壁管上 敷设炭化硅,增加热阻,减少水冷壁的吸热量,让处 于烟气流程后部的过、再热器吸热比例增加。同时 由于水冷壁的吸热量减少了,炉膛温度必然会提高, 更有利煤粉的着火。不但提高了燃烧的稳定性,还 5 改造后的经济效率计算 减少了不完全燃烧损失。具体施工内容为: 3.1.1 检查水冷壁管无变形、蠕胀,厚度减薄 1号炉卫燃带改造后的效益计算: 30%,具备焊接条件。 参照国产3o0Mw机组主要经济指标对煤耗的 3.1.2 打磨水冷壁,除去表面的氧化物质。 影响,计算得出: 3.1.3 在打磨好的水冷壁管上焊接销钉。 ’ 主汽温提高后影响的煤耗为:8.9×0.101= 3.1.4 通过专业工程师检查确认焊接牢固、焊接部 O.8989g/kw.h 位的水冷壁管(母材)没有受到伤害,正常运行不会 再热汽温提高后影响的煤耗为:13.8×0.086= 引起泄漏,否则重新进行工艺处理。 1.1868g/kw.h 3.1.5 在焊接好的销钉上敷设炭化硅 。

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