一起110kVXLPE电缆终端局放带电检测及解体分析实例.pdfVIP

一起110kVXLPE电缆终端局放带电检测及解体分析实例.pdf

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一起110kV XLPE电缆终端局放 带电检测及解体分析实例 汇报人:程序 国网北京市电力公司 2013年11月 主要汇报内容 一、引言 二、电缆终端概况 三、带电检测结果分析 四、电缆终端解体分析 五、结论 一、 引言 本文针对北京公司带电检测发现的110kV电缆终端存在 局放情况,首先分析了带电检测及局放源定位结果,确定1# 主变压器110kV侧B相电缆终端尾管中部存在局放;其次,开 展了电缆终端的试验和解体分析,对局放产生原因进行了推 理;再次,采用有限元仿真分析方法对电缆终端电场分布开 展分析,验证了前面的推理结论。最后,本文根据带电检测 和解体分析结果确认电缆终端制作和现场安装工艺问题是造 成此次设备严重缺陷的根本原因。 二、 电缆终端概况 2.1 1#主变压器及110kV侧电缆概况 1#主变压器110kV侧电力电缆型号为XLPE-1 ×800, 1999年12月30 日出厂,2001年6月28 日投运。 电缆终端为充油电缆套管终端,应力锥绝缘材料为硅橡 胶,其设计结构示意图如图1所示。 4. 电缆终端磁套 5.磁套内部充油 6. 电缆导杆 1.应力锥半导电电极 2. 电缆半导电层 3.绝缘硅橡胶 二、 电缆终端概况 2.2 1#主变压器带电检测情况 三、带电检测结果分析 3.1 B相信号最大幅值为600mV ,A、C相信号最大幅值约为200mV , 且B相位正好与A、C相相位相反,由此判定局放源位于B相。 三、带电检测结果分析 3.1 采用特高频局放检测仪对B相电缆终端测试所得图谱如图3所 示。由图可知所测部位局放幅值已达70%~90% ,且局放信 号正好出现在+pk和-pk处,符合悬浮放电缺陷的谱图特征。 三、带电检测结果分析 3.2 四、电缆终端解体分析 磁套根部裂纹 电缆本体流出的油渍 应力锥表面放电痕迹 四、电缆终端解体分析 4. 电缆终端磁套 5.磁套内部充油 6. 电缆导杆 1.应力锥半导电电极 2. 电缆半导电层 3.绝缘硅橡胶 四、电缆终端解体分析 材料 相对介电常数 电导率 [S/m] 铜导杆 无穷大 5.998e7 交联聚 2.25 1e-10 乙烯 半导电

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