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第一制氢装置废锅内漏的原因分析及对策.pdf
设备与防腐 齐QIL鲁U石P油ET化R工OCH,2E0M09ICA,3L7(T3E)C:H2N32OL—O2G3Y5
第一制氢装置废锅内漏的原因分析及对策
杨国忠
(中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂,山东淄博,255434)
摘要 简要分析了齐鲁分公司40000m/h第一制氢装置废锅内漏原因,提出相应的措施及开停工、正常生产过
程中所采取的特殊控制方案。
关键词 废锅 内漏 原因 措施
中图分类号:TK22 文献标识码 :B 文章编号:1009—9859(2009)03—0232~o4
齐鲁分公司胜利炼油厂第一制氢装置原设计 右(此后一直保持在此温度直至2008年 3月份停
为轻油水蒸汽转化制氢装置,设计产氢量40000 工),但此时中变操作温度仍无明显变化。
in/h,采用山东科力化工研究院有限公司生产的
Z417/Z418组合转化催化剂,现用原料主要为炼 表 1 废锅运行参数
厂气及天然气,不足部分补人部分重整拔头油。 项 目 参数
E209A投用时间 2OO4—09
精制部分采用常规脱碳流程及 PSA流程,产氢量
E209B投用时间 2ooO一0l
各为20000m/h。转化炉出口转化气进废热锅
管束材质 2OC
炉(E209A/B)后再进中变反应器 (R301)进一步
壳体材质 15CrMoR
发生变换反应。由于废锅操作条件苛刻,入 口操 管/壳程设计压力/MPa 2.2/3.3
作温度在 750~780℃之间,管束 内外介质温差 管程设计温度 /~C 780/370
大,且由于管束 内压力受外部因素影响极易发生 壳程设计温度 /℃ 233
波动而造成管束 内外差压变化,因此管束容易发 管程介质 转化气 (H2、CH4、CO2、CO)
生内漏。2007年 11月,废锅 E209A出口温度 由 壳程介质 炉水
正常的360℃降至 290oC,初步判断废锅 内漏。 管程实际操作温度/℃ 740~780/340
由于停工处理或更换施工难度较大且周期较长, 壳程实际操作温度/℃ 227
管程实际操作压力/MPa 1.9
影响生产,因此,在内漏状况下,采取措施确保漏
壳程实际操作压力/MPa 2.6
情不再扩大,成为延长装置运转周期的关键。
2008年 1月 27日,另一台废锅 E209B出 口
1 废锅内漏经过及工艺调整过程
废锅 E209A/B运行参数见表 1。 温度下降3O℃,引起中变温度明显下降,最多时
下降3O℃左右,此时判断废锅存在内漏。采取稳
2007年 11月30日,废锅E209A出口温度开
始出现下降.由正常的340oC左右降至260℃
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