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第一制氢装置废锅内漏的原因分析及对策.pdf

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第一制氢装置废锅内漏的原因分析及对策.pdf

设备与防腐 齐QIL鲁U石P油ET化R工OCH,2E0M09ICA,3L7(T3E)C:H2N32OL—O2G3Y5 第一制氢装置废锅内漏的原因分析及对策 杨国忠 (中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂,山东淄博,255434) 摘要 简要分析了齐鲁分公司40000m/h第一制氢装置废锅内漏原因,提出相应的措施及开停工、正常生产过 程中所采取的特殊控制方案。 关键词 废锅 内漏 原因 措施 中图分类号:TK22 文献标识码 :B 文章编号:1009—9859(2009)03—0232~o4 齐鲁分公司胜利炼油厂第一制氢装置原设计 右(此后一直保持在此温度直至2008年 3月份停 为轻油水蒸汽转化制氢装置,设计产氢量40000 工),但此时中变操作温度仍无明显变化。 in/h,采用山东科力化工研究院有限公司生产的 Z417/Z418组合转化催化剂,现用原料主要为炼 表 1 废锅运行参数 厂气及天然气,不足部分补人部分重整拔头油。 项 目 参数 E209A投用时间 2OO4—09 精制部分采用常规脱碳流程及 PSA流程,产氢量 E209B投用时间 2ooO一0l 各为20000m/h。转化炉出口转化气进废热锅 管束材质 2OC 炉(E209A/B)后再进中变反应器 (R301)进一步 壳体材质 15CrMoR 发生变换反应。由于废锅操作条件苛刻,入 口操 管/壳程设计压力/MPa 2.2/3.3 作温度在 750~780℃之间,管束 内外介质温差 管程设计温度 /~C 780/370 大,且由于管束 内压力受外部因素影响极易发生 壳程设计温度 /℃ 233 波动而造成管束 内外差压变化,因此管束容易发 管程介质 转化气 (H2、CH4、CO2、CO) 生内漏。2007年 11月,废锅 E209A出口温度 由 壳程介质 炉水 正常的360℃降至 290oC,初步判断废锅 内漏。 管程实际操作温度/℃ 740~780/340 由于停工处理或更换施工难度较大且周期较长, 壳程实际操作温度/℃ 227 管程实际操作压力/MPa 1.9 影响生产,因此,在内漏状况下,采取措施确保漏 壳程实际操作压力/MPa 2.6 情不再扩大,成为延长装置运转周期的关键。 2008年 1月 27日,另一台废锅 E209B出 口 1 废锅内漏经过及工艺调整过程 废锅 E209A/B运行参数见表 1。 温度下降3O℃,引起中变温度明显下降,最多时 下降3O℃左右,此时判断废锅存在内漏。采取稳 2007年 11月30日,废锅E209A出口温度开 始出现下降.由正常的340oC左右降至260℃

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