独山子石化催化重整氢气的优化利用研究.pdfVIP

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独山子石化催化重整氢气的优化利用研究 张建新刘光鹏漆小川高增年李宏涛 (独山予石化炼油厂) 摘要:介绍对独山子石化催化重整装置氢气的优化利用,通过新增膜分离单元,膜分离原料压缩机,以及抽余油加氢循环氢压缩机,对 独山子石化催化重整装置氢气进行膜回收优化利用后,重整氢网区域由管网供氢,到向氢网输送2872Nm3/h的新氢,氢气利用率从零提高至近 40%,提高了氢气利用率,减少石脑油、天然气的制氢消耗,增加效益492l万元,年,投资回报期仅为o.28年。 关键词:催化重整;氢气优化利用;节能减排 1引言 独山子石化千万吨炼油百万吨乙烯建成投产后,加工的原油主要是哈萨克斯坦原油和新疆原油,其原油含硫、含酸、含氮 较高,使得炼厂生产低含硫、含氮、含酸、含不饱和直链烃和芳烃的汽柴油难度加大,对氢气的需求增加,炼油成本中氢气占 相当高的比例,炼油加工成本提高,能源消耗增大。 重整装置是独山子石化炼油厂重要二次加工的生产装置之一,催化重整副产大量廉价氢气,也是独山子石化氢气管网的三 Nm3/ 个氢气来源地之一。重整装置满负荷60t/h时,产氢量约为22000Nm3/h(氢纯度约92v%),加上预加氢返回的循环氢8000 Nm3/h氢气无法外送。导致排往燃料气系统的重整氢达到9000 大负荷为24000Nm3/h,多余的9000 Nm3ih,其纯度为92v%;本 文根据成熟的膜分离技术…,对催化重整装置氢气的优化利用,可以减少氢气排放,提高炼厂的氢资源的利用率,降低炼油成 本,从生产的源头实现减污、增效,节能、减排,实现经济的可持续发展。 2重整氢膜回收氢气优化方案 2.1基础工况 催化重整装置在基础工况中氢气状况如图l所示,重整满负荷运行下合计高纯度氢量为22000Nm3/h,排往燃料气系统的流 量约9018Nm3/h,压力为1.1MPa;60万加氢裂化干气流量为671Nm3/h,纯度为70v%,压力为1.2MPa,排往燃料气系统,由于 这股流股送往催化装置脱硫,回收难度比较大;加氢PSA解析气流量为2372Nm3/h,氢纯度为55,0/0,压力为0。42MPa,目前氢气 回收率为90%。 图1重整氢基础工况 2.2新增流程 Nm3,h的膜分离,为膜分离配置一台2级压缩 利用膜分离回收催化重整排放燃料系统氢气,氢气膜回收时需新增一台8000 机,进口压力为1.1MPa,出口压力为4.7MPa,用于回收排往燃料气系统的重整氢,提纯产品供给芳烃抽余油加氢等耗氢装置, 剩余部分送往新氢管网,其剩余氢气送往加氢裂化PsA做迸一步氢气回收;改造芳烃抽余油加氢装置压缩机,用于芳烃抽余油 Nm,/h。氢气优化方案的简化流程图如图2,红色为新增流程。膜分离压缩机和芳烃抽余油加 加氢的循环氢压缩,其流量为3724 氢装置压缩机 ¨M 让m 鼢一呙 斧I 辑盼 :…一j Bal5 i….…、一5…80……一…….| 圃艘;文嚣网 流量单位;Nm,,h 图2重整氢膜回收优化方案简化流程图 表1现有改造方案新增压缩机性能参数 进口压力(杼ag) 1.1

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