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汽轮机油系统大火的扑救及灾后抢修案例
戴国伟
(宁波钢铁有限公司余能发电厂,浙江 宁波 315807)
摘 要:介绍了作者参与指挥的一次汽机油系统大火扑救及灾后的抢修过程,并总结了预防与现场扑救此类火灾的经验教训。
关 键 词:汽轮机;油系统;火灾
1 火灾的原因
一台7500kW的抽背机组,试运行时的首次空负荷启动,在额定转速时,完成了抽汽安全阀的动作压力整定工作之后,正准备开始电气试验,主油泵出口管道振动引起一只法兰爆开,大量透平油喷到裸露无保温的抽汽安全阀排汽管上,因安全阀刚刚整定完成工作,外壁温度超过透平油自燃点,因此引发大火。
主油泵出口管道振动原因:主油泵为螺杆泵,入口未配置注油器,事后核算,制造商提供的主油箱安装标高不足,导致吸油困难,引发主油泵出口管道的振动。
为便于油管道的酸洗,主油泵出口管道设置了一只法兰,法兰未设置防护罩用于漏油的方向引导,斜下方恰好是抽汽安全阀的排汽管道。
抽汽安全阀的排汽管道,接近阀体的1米长管段进行了保温,当时考虑的是,正常运行时,少量漏汽只会引起这个长度的排汽管段温度升高,所以只保温了一米长度,其它排汽管段未保温。如果抽汽安全阀只动作了一、二次,安全阀排汽管道的温度也不会如此的高,但当时是安全阀的实际整定工作,安全阀反复动作了5、6次,才导致排汽管外壁的高温。
2 火灾及扑救经过
在运行层,安装单位现场最高负责人为钳工班长,组织人员马上扑救,无效,班长受伤,组织现场人员撤出。
在控制室,甲方监盘运行人员马上手动停机,控制室内人员集体外冲,发现火势蔓延极其迅速,无法灭火,甲方领导马上指挥撤离,汽机专责工程师断后并向地方消防部门报警,确认无人遗留现场之后才跑步撤出。甲方众人立即全面开展设备、电缆断电和灭火工作。
着火区域的设备紧急停电,但油泵故意不停电;在零米,消防人员负责主油箱的持续喷水冷却;主油箱的事故放油阀故意不打开;运行层,由甲方和制造商服务人员,从邻机平台,用水枪向空中和发电机上空洒水,并在着火机组与正在运行的机组之间,用消防水枪持续打水膜,以防止发电机和行车、以及临近机组设备被高温火焰热辐射和烟气熏烤。
从起火到火星完全熄灭,大约持续20min。汽轮机厂房屋顶全部塌落后,确认高空落物不会再出现,建筑结构脆弱部分全部清理,然后甲方马上组织人员冲进现场,扒开建筑垃圾,用钢丝绳和麻绳等缠绕汽机转子外露段,用手拉葫芦定期盘汽机转子180°,手盘工作持续了约24h,成功的防止了大轴发生永久性热弯曲。
3 火灾损害情况
控制室的所有电缆孔洞等,因封闭严密,火灾未蔓延至控制室。控制室内墙和吊顶全部被熏黑。
汽轮机机头的就地仪表盘,因底部的电缆孔洞封闭严密,所有仪表包括505E主机都能继续使用,只是面板被烤影响外观。电液转换器和停机电磁阀被烧。
主油箱的剩油深度约30cm左右。所有推力瓦块和支持轴承的乌金无磨损痕迹,大轴未下沉。前箱和所有轴承座都完好无损,外壳无变形,前箱内部部套全部完好。
汽缸无变形,发电机完好无损。
齿轮箱完好无损,外壳未变形。
汽机盘车电机被烧毁砸落在地,电机轴被烤弯,但盘车齿轮机构完好无损。
主汽门、油动机、调门和传动杠杆凸轮机构全部完好无损无变形。调节阀室外壳没有变形,阀杆没有变形。
油管道大部分完好无损,但一些小口径油管被砸坏或变形。
现场所有的电动阀和电动执行机构,其电动头都被烧毁。
现场的动力电缆和仪表电缆全部被烧。
运行层的就地压力表和温度表,基本全部损坏。
零米的油泵全部完好无损,油泵一直运行到电缆被烧才停止。冷油器完好无损。
一台给水泵的出水管道被屋架砸弯。其它蒸汽管道、给水管道、汽缸等,仅保温损坏严重。
加热器全部完好无损。
给水泵和电机完好无损。
汽机房屋顶全部塌下,钢结构全部受热变形塌落。玻璃窗全部爆裂。
4 灾后的抢修
由于机组所有轴瓦乌金无磨损痕迹,大轴未下沉,机头位置的大轴径向跳动数值没有变化,所以确认汽缸内部没有发生动静碰磨,没有揭缸。调节阀室也没有拆检。
对轮中心复查,轴瓦间隙和紧力复查,前轴承箱内部检查,油动机活塞杆、杠杆凸轮机构、调门门杆和主汽阀杆的弯曲情况进行检查,都未发现异常。
发电机通电烘烤。
油系统修理,主油箱清理,重新油循环。
盘车装置换新。
现场重新铺设仪表电缆和动力电缆。
505E主机送制造商检测,确认可以继续使用,未做任何修理。电液转换器换新。
螺杆式的主油泵和进出油管道拆除,加工了一块盖板,封闭主油泵的安装位置。零米增加电动高压油泵一台,与原来的一台高压油泵,扬程流量功率型号完全相同,一用一备,互为事故备用,备用泵还设有低油压的联锁启动保护。故意将这两台油泵设置为:可以在就地和控制室启动、联动,但只能在零米停泵,意图在于宁可增加火灾隐患,确保火灾时汽机轴承不断油。考虑到小机组转子重量不大,允许短暂的缺油转动,所以未
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