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酸性水汽提装置新技术工业应用.pdf
第 25卷 第 6期 石 化 技 术 与 应 用 Vo1,25 NO.6
2007年 11月 PetrochemicalTechnology Application NOV.2007
工业技术 (527~530)
酸性水汽提装置新技术工业应用
金 尚君
(中国石油兰州石化分公司 炼油厂 ,甘肃 兰州 730060)
摘要 :采用 DYF一110型油水分离器及 “罐 中罐”脱油技术 ,对中国石油兰州石化分公司酸性水汽提
装置进行改造。工业应用表明,改造后装置净化水合格率 由原来 的 60% ~80%提高至98%以上 ;脱油
率高,排水含油小于 150mg/L,低于设计值 。每年获得经济效益 565.37万元。
关键词 :酸性水 ;汽提 ;油水分离 ;净化水 ;脱油
中图分类号 :x703,1 文献标识码 :B 文章编号 :1009—0045(2007)06—0527—04
随着原油劣质化程度的加深 ,中国石油兰州 方式除油 ,这样造成排水 中含油量波动较大,影
石化分公司炼油酸性水中Hs和NH 一N浓度提 响了汽提装置的正常运行。
高,轻组分携带量增大。另外随着 120万t/a延迟 当高含油酸性水进入汽提装置时,降低了净化
焦化装置的开工 ,酸性水中焦粉含量增加,乳化严 水合格率 (60%一80%),酸性气中含烃体积分数为
重。由于工业污水中含油量上升,净化水质量合格 2.5%一5.0%,超出设计值(小于2%)(见表 1)。
率下降,无法保证向常减压装置输送合格净化水,
表 1 储罐酸性水油含量与净化水水质
造成净化水直排工业污水系统。为此,采用上海中
酸性水油含量/(mg ·L ) 净化水质量 /(mg·L )
舟净化工程公司开发的DYF—ll0型油水分离器 进水 排水 油含量 HzS含量 NH 一N含量
及 “罐中罐”脱油技术 ,对酸性水汽提装置进行改
造 ,使酸性水 中轻组分、油、焦粉及杂质去除率提
高 ,净化水合格率由60%一80%提高至98%以上,
为酸性水汽提装置平稳运行提供了保障。 1.3 焦粉含量高
随着延迟焦化装置的开工,焦化酸性水进入
1 原工艺存在 问题 水处理系统 。由表 2可知 ,焦化酸性水 中油乳化
1.1 轻油气含量高 严重 ,焦粉体积分数为0.0623%一0。0698%,轻
酸性水在输送过程 中携带大量的轻油气 ,经 组分脱除难度大,造成汽提装置净化水合格率下
脱气罐后仍含有部分轻油气,给装置带来了安全 降,同时焦粉在换热器等处结垢 ,堵塞系统 ,影响
隐患 。 酸性水汽提装置正常运行 。
1.2 酸性水储罐调节均质的功效低
表 2 焦化酸性水组成
原工艺采用 2台普通酸性水储罐串联方式
运行 。第一 台储罐在高液位 (80% 一90%)下运
行 ,主要起 隔油和均质作用 ;第二 台在低液位
(30%一40%)下运行 ,主要作用是调节酸性水
量。这种方式不仅浪费了酸性水储罐有效容积,
也降低 了调节均质效果 。装置运行中,在第一 台
酸性水储罐中形成油水层 ,自上而下依次为:浮
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