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载金炭常压、无氰、乙醇蒸馏解吸工艺的改进.pdf
维普资讯
黄 金
GoLD 2008年第6期/第29卷
载金炭常压 、无氰、乙醇蒸馏解吸工艺的改进
缪德仁,刘玉龙 ,陈鸿汉
(中国地质大学 (北京)水资源与环境学院)
摘要:针对载金炭经常压、无氰、乙醇蒸馏解吸工艺处理后,解吸炭品位仍较高的问题,通过工
业试验 ,找 出了载金炭解吸过程中最有效的时间段,提出了把一次完整的解吸过程分成两段的新方
法。对新方法中两次解吸条件的异同做 了讨论,在此基础上对常规常压、无氰、乙醇蒸馏解吸工艺
进行了改进。工艺改进后,单筐载金炭解吸时间从 12~16h缩短到9h,尾炭品位从 150g/t左右普
遍降至30~50g/t,单塔 日解吸载金炭量从200kg上升到300kg。该工艺已应用于云南某金矿的实
际生产,效果 良好。
关键词:常压、无氰、乙醇蒸馏;载金炭;分段解吸
中图分类号:TD953 文献标识码:B 文章编号:1001—1277(2008)06—0042—03
目前,在金的湿法冶金中,氰化、活性炭吸附提金仍 部分返回预浸槽。生产中使用一筐炭解吸一次的流程,
是主要生产工艺。从载金炭上回收金是生产黄金的重 下一筐炭在上一筐炭解吸的过程中完成预浸。
要工序之一。常压、无氰、乙醇蒸馏解吸工艺,因其解吸
贵液体积小、含金浓度高、解吸过程中不再添加氰化钠、
脱金后的活性炭能在系统内再生、以及工业设备操作安
全、方便、经济等特点,近 10多年来在全国已有广泛应
用 “J。在云南某金矿的多年生产中,载金炭经常压、无
氰、乙醇蒸馏解吸工艺处理后,尾炭品位仍然较高,约
150g/t左右;并且通过采用延长解吸时间来降低尾炭品
位的方法,收效不大。针对这个问题,通过工业试验,找
出解吸过程中解吸速率最快的时间段,用科学合理的方 电解
法把一次完整的解吸分成两段解吸,不仅缩短了解吸时
间,降低了能耗,而且使尾炭品位降低到30~50g/t,从而
提高了载金炭的解吸率。改进后的工艺应用于生产中,
效果 良好。
1 工业试验部分 卣 二国
1.1 生产设备及原料
KM一100蒸馏解吸装置示意图见图1,该解吸装置 图2 原解吸工艺流程示意图
由昆明理工大学黄金研究所制造。椰壳载金炭由云南 解吸工艺参数见表 1,单次循环累计时间14~18h,
某金矿提供。生产所用的化学试剂均为工业分析纯。 单塔 日解吸载金炭200kg,原解吸工艺参数见表 1。
1.2 试验方法 1.2.2 改进的解吸工艺
1.2.1 原解吸工艺 . 在原工艺基础上,将原来的浸泡一解吸过程改为浸
云南某金矿采用氰化、活性炭吸附提金工艺采用常 泡~解吸一浸泡一解吸过程,并相应缩短两次解吸时
压、无氰、乙醇蒸馏工艺解吸载金炭中的金,原解吸工艺 问,在第二次浸泡前回收部分乙醇,不改变其他参数。
流程示意图见图2。该工艺首先要对载金炭进行浸泡预 生产中使用多个解吸炭筐,循环预浸、解吸。以A、B两
处理,然后在解吸塔 内蒸馏解吸金并回收乙醇,最后把 个解吸炭筐为例,经过启动期(A第一次预浸)后,A第
解吸塔底的含金贵液泵入电解车间电解。电解后贫液 一 次解吸时,B第一次预浸;B第一次解吸时,A第二次
收稿 日期:2008—02—12
作者简介:缪德仁(1969一),男,云南永胜人,高级工程师,博士研究生,主要从事地下水及土壤污染评价与控制方面的研究;中国
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