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板坯连铸液压油消耗控制_(板坯点检-吴伟)22页-BD.pptVIP

板坯连铸液压油消耗控制_(板坯点检-吴伟)22页-BD.ppt

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板坯连铸液压油消耗控制 第二炼钢厂板坯连铸点检作业区 小组简介: 人员简介 活动计划推进表 一、选题理由 二、现状调查 扇形段区域的阀块崩开及油管爆裂占总泄漏量的59%。 月均泄漏量为6182L 三、确定目标 四、目标可行性分析 五、原因分析 六、要因确认 七、制定对策 八、对策实施 对策实施 对策实施 九、效果检查 十、目标实现了 十一、取得经济效益 十二、巩固措施 十三、遗留问题及今后打算 通过本次活动,小组成员在负责人的带领下,在指导人员的悉心指导下成功的运用QC理论和方法对液压油泄漏的主要原因进行了处理达到了攻关目标。但是依然存在以下几点问题: 1、小的跑冒滴漏故障较多,需加强检修控制 2、扇形段更换时液压油消耗较多,需制定措施进行解决。 3、爆管及阀块泄漏的大事故已基本解决,需长期坚持,避免事故死灰复燃。 以上几点问题是我们下半年工作的重点,只有将以上问题全部解决才能使液压系统稳定运行,保证生产的正常开展。 欢迎批评指正 * * 小组类型: 现场型 成立日期: 2011年 6月 活动日期: 2011年6月- 2012年5月 成员: 王果之、王革礼、杨万康、常向新、曹王杰、别克、王强、张建军 指 导: 谢建华 负 责 人: 吴 伟 组长 方案规划 专工 大学本科 35 男 吴伟 1 组员 方案实施 助工 大学专科 36 男 常向新 7 组员 方案实施 助工 大学本科 32 男 王强 8 组员 方案实施 助工 大学本科 34 男 别克 9 组员 方案实施 高级工 技校 46 男 张建军 10 组员 数据采集、总结分析 助工 大学本科 30 男 曹王杰 6 组员 数据采集、协作实施 助工 大学本科 29 男 杨万康 5 组员 数据采集、协作实施 高级工 技校 38 男 王革礼 4 组员 技术指导 助工 大学本科 29 男 王果之 3 副组长 方案规划 专工 大学本科 39 男 谢建华 2 组内职务 工作内容 职称 学历 年龄 性别 姓名 序号 要因确认 活 动 时 间       总结打算       巩固措施       效果验证       具体实施       制定对策       原因分析       制定目标       现状调查       选择课题 2012年(1月-5月) 2011年(7月-12月) 2011年6月 活动计划 火灾 液压油管爆喷溅着火 人员及设备的安全环境 铸坯缺陷 设备功能精度缺失 铸坯内部缺陷 设备事故 影响正常生产计划 设备事故多 忙于抢修 费用 油品采购消耗费用超指标 火灾后其他备件损失费用 安全 成本 生产 质量 选题背景 控制液压油品消耗 发生火灾8次, 损失50万元 废油污染水质 藻类含量超标 漏油造成热停 时间:3840min 支导段因喷嘴 堵塞下线8台 选题理由 油品消耗6480L HFI达1.8,超出 允许值指标0.85 目标:HFI降至0.85(油品消耗控制不大于3600L) 扇形段夹紧缸及驱动缸的溢流阀定期标定,能够使管路内的压力在超 压时卸荷 离线标定扇形段开口度,能够使扇形段的辊缝更准确,减少在 生产过程中由辊缝超差带来的液压冲击 更改二冷室扇形段段间密封,可减少碱性高温蒸气对胶管的 腐蚀,提高使用寿命 优化液位报警系统,减少报警至跳泵的时间,可防止漏油事故 扩大化 对A型液压管接头进行改进为H型接头,可减少密封失效概率 目标可实现 对液压硬管的关卡、接头进行紧固可减少跑冒滴漏现象 法 人 机 料 环 维护人员不按标准进行标定作业 二冷室内碱性高温蒸汽导致油管腐蚀 溢流阀及辊缝标定标准不全,作业标准缺失 扇形段辊缝调整频繁,液位控制范围大 胶管、接头及密封件质量问题 液压油消耗增加,事故频发 是 2012.6.1 杨万康 蒸汽大,温度高 现场调查 扇形段二冷室内碱性高温蒸汽大,胶管寿命降低 5 否 2012.6.1 王革礼 油液冲击振动管卡及接头松 现场调查 液压硬管管卡松动 6 否 2012.6.1 王革礼 阀块接头为O型圈密封 现场调查 阀块接头为O型圈密封容易老化失效 7 查阅记录 现场调查 查阅记录 现场调查 确认方法 2012.6.1 2012.6.1 2012.6.1 2011.6.1 完成日期 否 王革礼 备件质量存在问题 胶管、接头及密封件质量问题 3 是 王果之 无标准 溢流阀及辊缝标定标准不健全,无在线下标定辊缝位移传感器的标准 4 否 别克 扇形段工作过程中管路跳动频繁 扇形段辊缝调整频繁,造成管路冲击大 2 是 曹王杰 未按规程操作 维护人员未按标准定周期对扇形段油缸阀块溢流阀进行标定 1 是否要因 负责人 确认内容 末端原因 序号 王果之 现场 2012.1.1

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