提高煤粉燃烧率 降低除尘灰中含碳量.pdf

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2 爹 SHANXI山M西E冶n金LLURGY NToo.tIal,2102130 文章编号:1672—1152(2010)01-0051-02 提高煤粉燃烧率 降低除尘灰中含碳量 常 勇 (山西太钢不锈钢股份有限公司, 山西 太原 030003) 摘 要:1800m3高炉在提高煤比、强化冶炼的过程中,煤气除尘灰中的含碳量随之升高。为解决这个问题,采 取了高风温、高富氧率、高顶压、调整装料制度等措施,并通过精细管理和操作,取得 了显著的效果。 关键词:含碳量 高风温 高富氧 高顶压 中图分类号:TF538 文献标识码:B 收稿 日期:2010一O1—03 太钢 l800m 高炉于2007年7月 31日开炉, 烦的可能性也越大。 顺利达产,一周后利用系数达 2.0。随后冶炼强度逐 2 采取的措施 渐增加,操作参数不断优化,于2008年 11月实现煤 2.1 高风温 比200kgt/。但随着煤比的增加,煤气除尘灰中的含 高风温一方面提高了实际风速,活跃了炉缸;另 碳量也有所增加,在煤比达到 185kgt/以上时,重力 一 方面给炉内带来了大量直接热收入,为煤粉分解 除尘灰中的W(c)一度达到35%以上,干除尘灰中 提供了热量补偿,保证了一定的理论燃烧温度,促进 (C)达到50%以上,炉况也有一些波动。针对这个 了煤粉的燃烧。 问题,进行了一系列调整和实践,将重力除尘灰中的 大喷煤一定要维持合适的煤粉燃烧率,否则既 W(c)控制在 15%左右 ,干除尘灰中 (c)控制在 不能降低成本,又会破坏高炉顺行。伴随着煤比的提 30%左右,达到了节能降耗的目的。 高,1800m高炉风温从 1100℃逐步提高到 1185oC 1 未燃煤粉对高炉冶炼的主要影响 以上,同时保证全风 口喷吹,提高煤粉的燃烧率,使 (1)大量的未燃煤粉进人炉渣,超过直接还原 各风口的风 口回旋区尺寸大致相等,使初始煤气流 所要求的数量,以悬浮状存在于炉渣中,会增加炉渣 分布均匀。 的黏度,严重时造成滴落带渣流不顺利和炉缸堆积。 2.2 富氧 (2)大量的未燃煤粉附着在料柱表面和空隙中, 2.2.1 富氧对提高煤比的理论分析 会降低料柱的空隙度,恶化煤气上升过程中的流体 (1)对理论燃烧温度的影响。富氧是弥补喷煤 力学条件,也就是煤气通过料柱时的阻力增加。未燃 后风 口燃烧温度降低的有效措施。从维持风 口燃烧 煤粉随气流上升从而较多地沉积在料柱的中心部 温度不变的角度计算 ,根据新 日铁、首钢的经验公 分,使料柱的透气性变差,造成高炉在高煤比时出现 式,富氧 1%可提高煤比22kgt/。 中心气流难开,而边缘气流易发展的现象。 (2)对煤粉燃烧的影响。研究表明,富氧使鼓风 (3)大量未燃煤粉滞留在软熔带及滴落带,降 中的氧浓度增加,加快了氧向煤粉表面的传递速度, 低了软熔带和滴落带的透气性和透液性,出现下部 从而促进了煤粉燃烧,提高了煤粉燃烧率。 难行或悬料,也是造成液泛现象的原因。 (3)对改善透气性的作用。富氧 1%可使吨铁的 因此在生产中,提高煤粉在风 口前燃烧带内的 煤气量减少4%。因此,当产量保持相对不变时,随着 燃烧率是提高喷吹量的重要课题。实践表明,喷人高 富氧率的提高,炉腹煤气量减少,从而降低了压差, 炉的煤粉在200kg/t以下时,其燃烧率应达到80% 改善了透气性,有利于高炉接受高煤量。 一 85%,而且喷吹量越大,其燃烧率应保持在越高的 2.2.2 富氧的实践效

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