直流输电设备运行情况分析.pdfVIP

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2012 年中国电机工程学会直流输电与电力电子专委会学术年会论文集 ±800kV 云广特高压直流输电工程投运 初期主设备运行情况分析 孙勇 刘红太 (中国南方电网超高压输电公司,广州510620) 摘要:云广直流输电工程是世界首个±800kV 特高压直流输电工程项目,大量主设备包括换流变压器、 直流穿墙套管、避雷器、平波电抗器、隔离开关等均是首次研发和应用。本文较为全面的的总结了云广 特高压直流输电工程投运以来主设备运行中发生的主要故障和隐患,对后续特高压直流输电工程的主设 备设计、制造、安装和运维等环节提出了改进建议。 关键词:特高压;直流输电;主设备;运行 云南-广东特高压直流输电示范工程(以下简称云广直流工程)西起云南楚雄换流站,东至 广东穗东换流站,线路全长 1373 千米,输送容量 5000MW。它是世界上第一个±800kV 特高压直 流输电工程,同时也是我国第一个特高压直流输电示范工程,大量新材料、新工艺和新技术首次 应用,包括换流变压器、平波电抗器、换流阀、直流避雷器、直流支柱绝缘子和悬式绝缘子、直 流断路器、直流隔离开关和直流电压、电流测量装置等均依托工程研制,相关技术规范和试验标 准缺乏。自2010 年 6 月双极正式投产以来,一次主设备总体运行情况平稳,未发生重大设备损坏, 同时也暴露出在总体设计、工艺控制和品质控制等方面的不足,以下对云广直流工程主设备调试 和运行阶段出线的主要障碍和缺陷进行介绍。 1 换流变压器有载分接开关重瓦斯保护动作导致单阀组闭锁 真空有载调压开关因绝缘强度高、熄弧时间短,首次在云广直流工程换流变压器上使用。为 满足特殊工况下有载调压开关频繁操作时的散热要求,第一次在有载调压开关油循环回路中增加 了散热器。由于初始设计中考虑不足,由于有载分接开关重瓦斯保护动作先后导致4 此单阀组闭 锁。主要原因为分接开关油冷却回路存在缺陷,导致在滤油机启动和停止的时刻,有大量油流快 速通过瓦斯继电器。由于滤油机停止时,该油流方向与瓦斯继电器动作方向一致,当流速高于定 值(1.2m/S)时,瓦斯继电器即动作。按照油路原理,滤油油路应只在分接开关油室与滤油机(及 散热器)间的油路循环,不应对油枕油路造成较大干扰。因此,滤油机启停对油枕回路的剧烈干 扰是该种分接开关油冷却回路设计的严重缺陷。 38 2012 年中国电机工程学会直流输电与电力电子专委会学术年会论文集 图1 改进后的换流变压器分接开关油流回路图 采取措施为对高、低端换流变分接开关的油冷却回路进行改进,在滤油机油回路中加装限流 阀,将详见图 1滤油机流量由目前的 65L/min 降为35L/min (冷却能力下降在接受范围内),使保 护继电器处压力在滤油机停止时大幅降低,彻底消除该系统缺陷。 2 楚雄站2 台HD 高端换流变乙炔严重超标 2010 年 6 月,楚雄站极一高端阀组按照既定调试方案进行大负荷试验后,对极一高端换流变 进行例行油样试验,发现 012B 换流变B、C 相(沈变)乙炔含量分别为 1.40 μL/L 和 5.80 μL/L。 对上述换流变的四个端面的上、中、下部多点用超声局放仪进行检测,在下铁轭处采集到内部放 电信号,初步判断为换流变内部接地螺丝松动引起的绝缘油中悬浮、电晕放电。从人孔进入后检 查,并对下铁扼处松动的均压环进行紧固,恢复投运后色谱检测中再次发现乙炔,B 相(HD7 ) 最高达 10.91 μL/L,C(HD11)相最高达 47.55 μL/L。对B、C 相用超声局放仪定位,分别发现的 可疑故障点:B 相在线圈下铁扼部位有放电信号;C 相在下铁扼及中性套管下部约 1m 出有放电 信号,及时用备品进行更换。 将两台 HD 故障换流变返厂检修,解体分析发现故障点均位于 3.2 阀侧套管出线装置靠网侧 的引出线与屏蔽铜管的等电位连线脱落,造成左侧的屏蔽铜管电位悬浮,并造成内部局部放电, 用新型电缆终端头对其进行了更换,详见图2。 39 2012 年中国电机工程学会直流输电与电力电子专委会学术年会论文集

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