烧结生产混合机粘料的原因分析与改进措施.pdfVIP

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烧结生产混合机粘料的原因分析与改进措施.pdf

烧结生产混合机粘料的原因分析与改进措施 张 惠 熊 伟 王 珂 夏建刚 李连海 摘要 对烧结生产中混合机粘料的原因进行分析 ,根据生产实际,进行了针对性改造,不仅解决了烧结生产混合机进料 口粘料 问题,而且投资小,见效快,安装简单,取得了良好的效果。 关键词 圆筒混合机 粘料 材料吹扫装置 改进 中图分类号 TF325 文献标识码 B 混合与造球过程是烧结厂在生产中重要工序。莱钢 烧结 生产中发现导致混合机进料 口粘料的原因有两个,一是混匀料 机使用的混合机为圆筒混合机,进入雨季生产后,混匀料水分过 水分含量较大,导致其 自身黏度增加 (因配加料种不同,其黏性 大,粘料十分严重。混匀料进入混合机,在落料点处粘结,逐渐形 程度也不同);二是因混匀料水分含量大,配料过程中生石灰因 成一料脊,料脊越来越大,导致混合机进料 口越来越小,部分混 无法加注合理消化水量而呈干湿状,增加了下落至简体壁时易 匀料在料脊阻挡作用下,自进料端溢出,出现混合机撒料漏料而 粘附的可能性。在烧结配料工艺过程中,混匀料经皮带输送至混 造成工艺停机事故现象。另外,混匀料堆积在水梁上,并逐步硬 合机筒体内,正是这两个原因的共同作用导致了混匀料在混合 化,达到一定程度后 ,呈大块掉下,在混合机出料端,挤住皮带或 机简体内的落料点处粘结。一般情况下,料脊达到300mm时开 堵塞漏斗,导致工艺停机,影响烧结生产。而混匀料露天堆放,其 始出现漏料现象,达到500mm以上时就会造成工艺停机事故。 水分不能得到有效控 混合机内水梁设计安装不合理,是造成水梁粘料掉大块主 制,影响烧结矿产、质 要原因,次要原因为混合料自身的黏性。混合机内水梁设计为矩 量稳定,为此厂技术 形,且与筒体一侧间隙过小,混合料在滑落时有一部分料会洒落 人员与相关车间技术 在水梁上堆积起来,并在落料的外作用力下逐步硬化,达到一定 人员,对混合机防粘 程度后,呈大块掉下,在混合机出料端 ,挤住皮带或堵塞漏斗,导 料装置进行了一系列 致工艺停机,影响烧结生产。 改进,取得了较好效 二、改进措施 果。 针对混合机进料端漏料撒料原因,在混合机简体内混匀料 一 、 混合机进料 落料点处加装刮料吹扫装置 (图2),使料脊无法形成。 口粘料原因分析 落料点处形成料脊 由于刮料吹扫装置在混合机筒体内实施强行刮料,与转动 混合机进料 口料 图1 混合机进料 口料脊 的筒体产生较大的作用力,保证刮料吹扫装置不被此作用力损 脊形成如图 1所示 。 形成示意图 毁是装置能否成功的关键。因此必须对刮料吹扫装置实施混合 滚筒直径D=331mm,料面宽度L=700mm,下料 口一般开度 日= 200mm,输送原煤密度 0.8t/m,因此给煤机最大输煤量=0.8× 60wRn 日=0.8xO.331x3.141x7.593~60~0.20x0.7=53.049t/h。② 最小频率设定。根据磨煤机说明书,最小下煤量控制在 18t/h,考 虑到若频率信号设置很低则不稳定,影响称量系统,因此设定为 17.5Hz。 (2)恢复报警参数。在输煤架被动滚筒端两侧增设2台行 胶 五.方向 程开关,加长摇臂 ,实现皮带跑偏开关信号报警。将西门子 图3 7MH4—103波纹管式称重传感器信号和奥托尼克斯 E40H8速 度传感器信号通过配电器分至集控室主PLC,通过Concept程 行稳定

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