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常减压装置的腐蚀与防护
中石化齐鲁分公司 胡洋
常减压装置的防腐
低温部位的腐蚀
某炼油厂三蒸馏常顶板式干空冷泄漏
新装置开工18天后常顶石
脑油板式干空冷器E-
1022A-G炭钢回弯管出现穿
孔,检查所有八台空冷回
弯管严重减薄。
空冷器板束材料为钛材,
管箱和回弯管为碳钢材质。
操作温度:120-140℃
操作压力:0.05-0.16Mpa
装置运行情况:
装置开工后未及时投用电脱盐(蒸馏正常后6天后
投用电脱盐,两天后注破乳剂)。注水量不足(4
天后注水3% (原油加工量),泄漏后5天注水5%
(正常注水量)。
腐蚀分析:HCL+H2S+H2O环境
注水不足,初凝区后移,没有中和的酸
性水对材料腐蚀。
钛板壳与炭钢管箱之间用螺栓连接,两不同电位
金属没有绝缘,形成电化学腐蚀环境;
现场测定电阻:炭钢-16Mn 1.795Ω
炭钢-钛 2.585 Ω
16Mn-钛 4.27 Ω
模拟溶液腐蚀电位:
测试时间 (min ) 2 7 15
E碳钢,(V,SCE) -0.35 -0.43 -0.49
E16Mn(V,SCE) -0.50 -0.57 -0.59
E钛(V,SCE) 0.10 0.03 0.02
电偶腐蚀阳极溶解速率
• 考虑整个碳钢管(约Φ150*500)全部均匀腐蚀的情况,
推算的值为1.287 mm/a
• 真正腐蚀的时候,仍然是比较局部优先,按1/50面积优先,
(即47cm2腐蚀面积,约7cm*7cm见方),局部腐蚀速度
达64.35mm/a,1个月腐蚀减薄5.36mm。
该管道1个多月便发生漏穿是必然的结果。
电偶腐蚀机理:
本腐蚀穿孔的原因主要来自下面三个方面:
1、介质中存在氧化性物质,氧气和氢离子,构成吸氧
和析氢腐蚀(这是根本原因):
阳极反应:Fe-2e→Fe2+
阴极反应:O2+2H2O+4e→4OH-
2H++2e→H2
2、钛与碳钢构成电偶(推动力增加50多倍),固相侧
电阻太小(电子通道),同时构成大阴极/小阳极不
利面积比(腐蚀速度增加与Ac/Aa比值成正比,这是
过快加速穿孔的主要原因);
3、介质侧同样由于运行原因,造成出现液相,且电阻
太小(这是腐蚀时的离子通道)。
• 结论:
1) 注水量小,初凝区位于空冷器回弯管附近;
2) 原油电脱盐开得不正常,造成脱后含盐升高;
3) 中和剂注量不足;
4) 电偶腐蚀起加速作用;
常顶“三注”注入口附近酸露点腐蚀
国内某炼厂加工低硫低酸原油,5Mt/a常减压装置
开工1年后,常压塔塔顶“三注”注入口下游500-
1000mm区域腐蚀减薄穿孔,高温油气冲出并着火。
现场进行了带压补焊并做加强处理,待检修时予以
更换。同时对初馏塔塔顶和减压塔塔顶进行现场测厚
检测,在“三注”注入口下游500-1000mm区域也发现
腐蚀减薄严重,现场做补焊加强处理。
塔顶三剂注入口腐蚀
腐蚀原因:常顶“三注”注入口附近酸露点腐蚀。
• 注入管设计不合理,挥发线管壁形成露点区域。在注
氨、注中和缓蚀剂、注水的注入管深入到挥发线管中
央位置,注入管前端封死,在管子上均匀开孔。由于
注氨、注中和缓蚀剂、注水带来大量的冷料并以喷淋
的方式分布,会在塔顶挥发线注入点及其以下区域形
成冷凝区,油气中的腐蚀性介质HCl和H S溶于水中,
2
在冷凝区冷凝形成HCl+ H S+ H O的腐蚀环境
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