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干气进料温度对烷基化反应系统的影响与对策.pdf
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干气进料温度对烷基化反应系统的影响与对策
邹鹏
(海南实华嘉盛化工有限公司,海南省洋浦578101)
摘要:分析海南实华嘉盛化工有限公司稀乙烯制乙苯装置烷基化反应3段干气进料不均匀、各段床层温升不
协调以及加热炉的热负荷过大等问题,发现主要是因干气进料温度过低所致。提出增设一台换热器,利用苯乙烯
装置85℃的工艺凝液加热烃化反应干气进料的方法,将烷基化反应干气进料温度提高到70℃以上。实施改造后,
烷基化反应3段干气能够均匀分布,床层温升基本协调;循环苯加热炉的负荷明显降低,燃料气用量降低了174.33
RMB¥。
m3/h;装置单位苯乙烯产品综合能耗降低了815.98MJ/t,每年可节约燃料气成本279×104
关键词:稀乙烯乙苯烷基化反应加热炉能耗
海南实华嘉盛化工有限公司(实华嘉盛)85苯,需要经过脱丙烯系统脱除。马献波等采取脱
kt/a催化干气制乙苯装置采用第3代稀乙烯制乙丙烯塔改造和增加干气分液罐等措施解决了脱
苯技术。在实际生产中,稀乙烯制乙苯原料干气 丙烯干气带液的问题…,并且在吸收剂进入吸
中组分较为复杂以及采取脱丙烯工艺造成的干气 收塔之前又增设一台循环水冷却器,使吸收剂
进料温度低等对烷基化反应存在较大影响。 降到设计温度有利于丙烯的吸收,但是干气经
过脱丙烯后进入烷基化反应器的温度只有25
1烷基化反应系统存在的问题 ℃左右,低温度的干气使得反应器各床层的入
1.1流程简述 口温度达不到设计要求,必须依靠提高循环苯
流程如图1(不含虚线部分)所示。净化后的 的温度,这就增加了加热炉的负荷和燃料气用
催化干气经过水洗罐D101脱去可使催化剂永久量,造成能耗的增加。
失活的化学物质——乙醇胺,之后与丙烯吸收塔 1.3循环苯加热炉排烟温度高
C101顶出来的干气换热,然后经冷冻水深冷、再 由于干气温度过低,要提高烷基化反应的温
经过分液罐D120分液后进人丙烯吸收塔,将干度必须提高循环苯加热炉的出口温度,循环苯加
气中丙烯以上的重组分脱除。脱丙烯后的催化干 热炉因而处于超负荷状态,燃料气的用量增大,这
气与经过水洗罐的催化干气换热后进入干气分液 就直接导致加热炉排烟温度的升高,造成了加热
罐D121,进一步将干气中所带的液体脱除,以免炉热量的损失。
将吸收剂带人反应器引起催化剂表面结焦。脱液
后的干气分4路(只投用前3路)进入烃化反应2改造措施
2.1改造目的
器R101,与经过循环苯加热炉F102加热后的气
相苯进行烷基化反应。烷基化反应产物与进加热 为了充分利用低温热,提高脱丙烯干气进入
炉之前的循环苯换热后,进入冷却系统冷却,再进 烷基化反应器的温度,降低循环苯加热炉负荷,均
入分离系统进行分离,得到乙苯产品。被反应产物 匀分布烃化反应器3段干气进料,达到节能降耗
加热后的循环苯进入循环苯加热炉加热到烷基化 的目的,必须对烷基化干气进料系统进行改造。
反应所需的温度后,进入R101与脱丙烯干气进行
收稿日期:2014一01—03;修改稿收到日期:2014—02—17。
烷基化反应。
作者简介:邹鹏,助理工程师,2005年毕业
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