应用QC活动提高钴棒环焊成品率.pdfVIP

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应用QC活动提高钴棒环焊成品率.pdf

QC小组 ·2012年.第2期 应 用 QC活 动 提 高 钴 棒 环 焊 成 品 率 焊接QC小组 ( 中核北方核燃料元件有限公司冶金研究所,内蒙古包头0 14035) 在Qc( 质量管理) 小组活动中,通过现场调查和 统计分析,找出了影响钴棒环焊缝成品率 的主要因素,然后制订了襁应 的解决对策 ,将钴棒环烽缝成品率从87 .1%提高到91.5 %。 关键词Qc ;钴棒环焊;成 品枣 达到9 2 .8%,因此实现9 1.5 %可行。 l 现状调查 ( 2) 通过对2009年单批成品率的统计分 2009年公司钴棒环焊成品率为87.1 %, 析,发现2009年生产的59个批次的钴棒中, 这一数值较低 。影响钴棒环焊缝成品率的主 有13个批次的单批成品率超过9 1.5%。 要因素为焊接过程 中因未焊透和下凹导致的 3原因分析 不合格。其中未焊透13 1根、下凹97根 ,占 到废品缺陷总数的87.7%,因此,降低未焊 小组分析出8个末端原因( 见图1) ,对 透和下凹的数量 ,可提高产 品的成品率。 末梢原因逐条进行确认 ,找出造成钴棒环焊 成品率的主要原因。 2设定 目标 4确定主要原因 通过统计分析 ,只要减少因未焊透和下 凹造成的不合格数量,达到 日标值91.5%是 为了找 出造成未焊透和下凹的主要原因, 可行的。 小组制定出要因确认计划表( 见表1) ,并按 ( 1) 通过计算 ,理论上环焊成品率能够 计划进行要 因确认 。 表l 要因确认计划表 序号 末端原 因 确认方法 标准 l 清洗工艺不当 现场调查 去除表面氧化膜 2 人工对焊接焦点不准 现场调查 每 日首尾金相结果合格 3 工装加工精度不高 现场调查 工装自传时,焦点能覆盖焊缝 4 端塞清根不彻底 抽检投影 无透光 间隙 5 人工装配不规范 现场调查 紧密不透光 6 人员无合轴操作专业培训 现场调查 散焦后 的中心点应在基准点半径0.2一O.4∞圆环区域范围 7 灯丝正常工作状态无 明确规定 现场调查 根据金相检测结果决定 8 环境污染 现场调查 《焊接岗位内控标准》 ·3 4 · QC小组 ·加12年.第2期 人工装配不 规范 隙大

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