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应用QC活动提高钴棒环焊成品率.pdf
QC小组 ·2012年.第2期
应 用 QC活 动 提 高 钴 棒 环 焊 成 品 率
焊接QC小组
( 中核北方核燃料元件有限公司冶金研究所,内蒙古包头0 14035)
在Qc( 质量管理) 小组活动中,通过现场调查和 统计分析,找出了影响钴棒环焊缝成品率
的主要因素,然后制订了襁应 的解决对策 ,将钴棒环烽缝成品率从87 .1%提高到91.5 %。
关键词Qc ;钴棒环焊;成 品枣
达到9 2 .8%,因此实现9 1.5 %可行。
l 现状调查
( 2) 通过对2009年单批成品率的统计分
2009年公司钴棒环焊成品率为87.1 %, 析,发现2009年生产的59个批次的钴棒中,
这一数值较低 。影响钴棒环焊缝成品率的主 有13个批次的单批成品率超过9 1.5%。
要因素为焊接过程 中因未焊透和下凹导致的
3原因分析
不合格。其中未焊透13 1根、下凹97根 ,占
到废品缺陷总数的87.7%,因此,降低未焊 小组分析出8个末端原因( 见图1) ,对
透和下凹的数量 ,可提高产 品的成品率。 末梢原因逐条进行确认 ,找出造成钴棒环焊
成品率的主要原因。
2设定 目标
4确定主要原因
通过统计分析 ,只要减少因未焊透和下
凹造成的不合格数量,达到 日标值91.5%是 为了找 出造成未焊透和下凹的主要原因,
可行的。 小组制定出要因确认计划表( 见表1) ,并按
( 1) 通过计算 ,理论上环焊成品率能够 计划进行要 因确认 。
表l 要因确认计划表
序号 末端原 因 确认方法 标准
l 清洗工艺不当 现场调查 去除表面氧化膜
2 人工对焊接焦点不准 现场调查 每 日首尾金相结果合格
3 工装加工精度不高 现场调查 工装自传时,焦点能覆盖焊缝
4 端塞清根不彻底 抽检投影 无透光 间隙
5 人工装配不规范 现场调查 紧密不透光
6 人员无合轴操作专业培训 现场调查 散焦后 的中心点应在基准点半径0.2一O.4∞圆环区域范围
7 灯丝正常工作状态无 明确规定 现场调查 根据金相检测结果决定
8 环境污染 现场调查 《焊接岗位内控标准》
·3 4 ·
QC小组 ·加12年.第2期
人工装配不
规范
隙大
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