梅钢烧结燃料二次分加技术研究.pdfVIP

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梅钢烧结燃料二次分加技术研究.pdf

2009年第 6期 梅山科技 梅钢烧结燃料二次分加技术研究 谭培龙 (梅 山钢铁公司炼铁厂 南京 210039) 摘 要 :针对梅钢公司烧结用料结构,通过烧结杯试验 ,研究了不同的燃料二次配加 比例 对烧结利用系数、转鼓指数、成品率及燃耗指标的影响。结果表明:燃料分加比例 70%:30% 配比可使梅钢烧结取得较好的经济技术指标;过高的温度和过快的垂直烧结速度会加剧烧结 矿的粉化,从而导致烧结矿强度的降低。 关键词 :烧结;燃料二次分加 ;利用系数 ;转鼓指数 ;成品率;燃耗 StudyonSecondaryDistributionTechnologyofSinteringFuelatM eigang TanPeilong (IronmakingPlantofMeishanIronSteelCo.,Nanjing 210039) Keywords:sintering;fuelsecondarydistribution;productivity;drum index;yieldoffinished product;fuelconsumption 传统上烧结工艺是焦煤粉一次性添加,同其它 燃耗指标的影响。 原料混合制粒后进行烧结,这种固体燃料的添加方 式将部分焦煤粉深裹在矿粉中,从而阻碍了焦煤粉 1 试验工艺条件以及方案的设计 的充分燃烧 ,造成燃料燃烧不充分,还原气氛增加, 试验原料全部取 自上海梅山钢铁股份有限公 铁氧化物部分被还原,FeO增加,固体燃耗增加。 司烧结分厂,各原燃料的化学成分见表 1。本次 为进一步强化烧结过程,提高烧结料层透气 试验的方案根据烧结分厂3号机现有的原燃料结 性,改善燃料的燃烧条件,降低固体燃料消耗,产 构以及操作参数进行。 生了以优化燃料的添加方式为主的燃料分加技 1.1 试验操作参数 术 。近些年来 ,国内外对燃料分加技术也进行 了 试验烧结料层为 600mm,点火时间为 90S, 一 定的研究 ¨]。但因各厂用矿结构不尽相同, 点火和冷却负压为8kPa,烧结负压为 15.5kPa, 所得研究结果也莫衷一是,本文主要针对梅钢烧 混合料一次混匀为人工铁板混合2min,二次混合 结分厂的用矿结构,研究了不同的一、二次焦煤粉 为在混合料机中混合8rain,烧结冷却至 150clC时 添加比例对烧结利用系数、转鼓指数、成品率以及 倒料,焦煤粉分别在一、二次混合时加入。 表 1 原燃料化学成分及其平均粒度 % · 12· 梅山科技 2009年第6期 1.2 工艺技术参数 8.5%左右,相应的燃料配比为5.8%。 混合料水分:6.8% ±0.1%;烧结矿 目标碱 1.3 试验方法 度:1.75(倍);MgO=2.0%~2.2%;FeO控制在 试验流程见图1。 铁料 熔剂 燃料 图1 试验流程 图 1.4 试验方案的设计 共分为 100%:0%、80%:20%、70%:30%、60%: 本试验以梅钢烧结分厂3号烧结机用料结构 40%和 50%:5

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