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河北张家口下花园电石厂爆炸事故 伤9人
事故经过和危害
1986年5月4日,河北省张家市下花园电石厂电石车间1#炉(16500KVA)二组上晚班(16~24)时,接班后,组长担心第一炉质量偏低,决定与第二炉合并于17时准时出炉,17时38分出炉完毕,电石锅牵引到冷却厂房进行吊装。17时40分炉眼突然被矽铁穿透跑眼,此时由于炉眼前未来得及备好备用锅,造成液体电石流在地面上约0。5t。17时52分电炉停电堵住炉眼,18时06分送电恢复运行,并根据供电部门通知压2000负荷。18时42分第二次跑眼,又一次停电将炉眼堵住,此时,1#炉转入压荷停电。两次跑眼流在地面上电石约2~3t。该组长鉴于流在地上电石较多,派人叫来了车间主任,主任来厂后和值班副任一起给该组开了个短会,简单部署了清理任务。会后,鉴于清理任务较重,主任从车间成装工段调来了部分人员协同炉上人员共同清理。
20时20分,开始清理,现场共有26人,由于事先缺乏合理的组织部署。现场作业人员未能采取分班作业。当撬起一大块硬壳后,暴露出的电石有少量呈液态状。由与高温灼烤。无法靠近作业。操作工拉来了水管往电石上喷水降温,喷水过程电石与水接触瞬时爆炸,9名同志的面部被灼伤或物体击伤。
事故发生之后,厂领导立即组织人员,将9名伤员送往煤矿医院进行抢救治疗,经煤矿医院检查,5名同志住院治疗(其中3名同志5有14日出院),1名同志左眼框上部被物体击伤,转市附属医院治疗。其余3名同志在本厂小医院疗养。
事故原因分析
通过本厂事故调查组调查分析,认为造成事故的主要原因有以下四点:
1.操作人员思想麻痹,违反操作规程,未很好观察现场情况,就盲目打水降温,造成液体电石与水接触,是导致这次事故最主要原因。这点本厂《安全规程》第六章第十二条有明确规定:“出炉岗位及轨道附近地面应保持干燥,严禁液体电石与水接触,防止爆炸伤人”。
2.事故班组在正常情况下连炉,且未能及时根据两炉合并和调整炉料配比后产量高等因素,充分做好出炉前的准备工作;第一次跑眼后未将轨道上电石清完就匆忙送电,导致二次跑眼。
3.现场作业面狭窄,作业人员拥挤。﹙1﹚车间领导未能做出详密部署和安排。﹙2﹚现场工段长、组长未能尽到指挥和领导的责任。
4.进入1986年以来,该厂两炉频繁压荷停电,电炉的正常作业秩序受到干扰,同时两炉炉况不同程度的恶化,给电炉正常生产带来困难和威胁。
事故当天17时10分,供电部门通知让1#电石炉18时前停电压荷,经厂调交涉,同意继续停2#炉送1#炉,但1#炉需压2000负荷,当班职工有抢任务急于抢电的心理,考虑作业进度的思想占了上风,忽视了安全工作。
同类事故预防措施
这次事故教训十分深刻,为杜绝类似事故重复发生,针对本次事故调查分析中暴露出的同题,拟定如下防范措施:
1.要严格执行操作规程。正常情况下必须按时出炉,不许连炉,避免因准备工作不充分或采取措施不利造成的电石流地上故障。
2.一旦发生电石泄流故障。组长必须向车间值班调度报告,再由车间调度向厂值班调度报告, 清理工作一定要在车间值班调度时部署下,由当班组长统一指挥,合理组织分工,严格安全规程作业。
3.清理电石时禁止采用往电石上打水降温,可用风机进行强制通风冷却,严禁液体电石与水接触,防止爆炸伤人。
吉林吉化电石厂乙炔泄漏导致空间爆炸 死亡2人
事故经过和危害
1988年6有29日,吉林省吉化电石厂氯乙烯车间违章检修致乙炔气泄露,发生空间爆炸,死亡2人。
6有29日。吉化电石厂氯乙烯车间将1#乙炔泵出.入口短节拆下,因原出口阀门内漏,更换新阀后,出.入口管线分别堵加了盲板,做好了检修前的准备工作。机械工开始检修1#乙炔泵。
7月5 日该车间检修蒸镏系统尾凝器,因乙炔系统没有安排检修项目,故只对后部蒸馏系统进行了清洗置换,而前部乙炔及转化系统采用了隔断措施停车。机械工继续对1#乙炔泵检修。14时6分,忽听到“轰”的一声,乙炔泵房发生爆炸。1名工人被崩到泵房窗外18.5m远的地方,全身无一布丝,仅剩一条皮带,当即死亡;另1名工人被倒塌的墙壁压在电机室内1#电机旁,待抢救出,心脏已停止跳动。
事故原因分析
在拆短节上螺丝时,1 名工人拆下盲板上的4 个螺丝,使管内乙炔气外逸。 由于出现金属碰撞火花,使达到爆炸极限的乙炔气体发生空间爆炸。
2.在没有与化工工段取得联系前,对违章拆卸盲板螺丝未能察觉和只制止。发现有乙炔味时,虽找化工工段进行了处理,但在乙炔气继续外逸的情况下,均未采取有效措施,使乙炔气长时间外逸,达到爆炸极限。
3.泵出口阀使用前,没有进行强度试验和气密性试验,阀门的内在质量缺陷未以能及时发现。事故后发现阀门关闭不严,有6mm月牙缝。
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